一起起重机械销轴断裂的失效分析
2022-07-21郑伟
郑 伟
(江苏省特种设备安全监督检验研究院徐州分院,江苏徐州 221000)
0 引言
销轴是一类标准化的紧固件,既可静态固定连接,亦可与被连接件做相对运动,主要用于两零件的铰接处,构成铰链连接。销轴通常用开口销锁定,工作可靠、拆卸方便。在起重机械的销轴较常用材料为35CrMnSiA 钢,此类钢材经适当的热处理后可得到强度、硬度、韧性和疲劳强度较好的综合力学性能,能适应生产较复杂的工况条件。
1 事故概况
2020 年11 月某公司一台起重机械在运行过程中传动销轴发生断裂,设备无法运行。查阅相关资料显示,该销轴材料为35CrMnSiA,热处理方式为整体淬火加中温回火,表面硬度要求为40~45 HRC。
2 原因分析
现场对断裂检查如图1 所示。
图1 断口宏观形貌
2.1 宏观检验分析
销轴断口表面具有明显的颜色差异,深色与浅色过度明显,深色部分表面有油渍存在。根据断口形貌可以初步判断出断裂起始位置及最后断裂区域位置:裂纹起始位置位于锥底螺纹孔的顶角部位,是螺纹孔与锥底交界位置,属于变截面;最后断裂区域为浅色边缘。
2.2 化学成份分析
对该销轴进行光谱化学成分测试,结果见表1。
表1 化学成分 %
结果表明,该销轴化学成分符合GB/T 3077—2015 要求。
2.3 金相组织分析过程
线切割取样、打磨、抛光、腐蚀。对该销轴断口进行线切割取样,共取3 个样,1#试样选取的是横截面,2#、3#试样选取的是纵截面,分别对1#、2#、3#试样进行打磨、抛光、腐蚀。
采用200×、500×金相显微镜进行拍照和观察,如图2~图4 所示。
图2 3#试样金相组织
图3 2#试样金相组织
图4 1#试样金相组织
从试样腐蚀后的表面情况结合金相组织可以得出:
(1)原材料存在带状组织偏析,成分不均匀。
(2)3#试样组织为回火索氏体,组织正常。
(3)2#试样组织变化显著,由外向内,黑色组织逐渐增多、灰色组织逐渐减少、白亮色组织也逐渐增多且趋向于网状。在200倍及500 倍情况下可以看出,黑色组织为珠光体,灰色组织为回火索氏体,白亮色网状组织为沿晶界析出的铁素体。
在淬火加热过程中,由于加热温度偏低,内部当珠光体转变成奥氏体时,铁素体尚未完全溶解,有极少量铁素体残留晶界处;而当淬火冷却时,内部又因冷却缓慢,以致沿未溶铁素体晶界析出细片状珠光体以及网状铁素体,且越往内部越多;另一部分过冷奥氏体则在淬火时形成淬火马氏体组织,这种组织属于不完全淬火组织。淬火温度低、奥氏体化不完全、冷却速度慢,是2#试样组织变化显著的原因,此时淬火对工件的硬化作用未充分发挥。
(4)1#试样中存在网状铁素体、大量块状铁素体、珠光体组织以及回火组织。白色块状铁素体是由于淬火加热时温度偏低,未达到铁素体向奥氏体完全溶解的温度;网状铁素体、珠光体则是冷却缓慢造成;故淬火后,组织中存在大块未溶解铁素体,属于淬火欠热组织。这种半奥氏体化的组织状态,将明显影响材料的硬度和强度。
2.4 硬度测试
对该销轴沿半径方向进行硬度测试(图5),其硬度分布见表2。
图5 硬度测试位置
表2 硬度测试结果
硬度测试结果表明:近表面硬度为43.6 HRC,而1/2 半径处的硬度为28.2 HRC 近表面硬度符合要求,1/2 半径处的硬度较低。
3 事故结论
(1)断裂位置处在易产生应力集中的变截面。
(2)销轴材料存在一定带状组织及偏析。
(3)销轴金相组织属于淬火缺陷组织,原因是淬火时温度低、奥氏体化不完全、冷却速度慢等综合因素导致。
(4)销轴1/2 半径处的硬度较低。
综合以上实验分析该销轴断裂属于淬火应力开裂。由于淬火时温度低,造成金相组织缺陷,硬度较低,运行过程中在应力集中区域产生断裂。
4 建议措施
(1)加强对钢材生产工艺过程质量监控,严格控制生产工艺过程材料成分的均匀度。
(2)加强热处理管理,采用等温淬火热处理工艺,提高该销轴的淬火加热温度,使奥氏体完全稳定化。选用合适的淬火介质,适当增大淬火过程中冷却速度,加深淬硬层深度,提高芯部硬度,从而减少淬火裂纹。
(3)改善几何尺寸不连续过渡区的设计制造,减少应力集中。