治理高浓度煤泥水的絮凝剂的研究与应用
2022-07-06李怀念
李怀念
(阳泉煤业(集团)股份有限责任公司五矿选煤厂,山西 阳泉 045209)
五矿选煤厂是一座年处理能力6.80 Mt 的矿井型选煤厂。原煤经过13 mm 驰张筛脱粉,筛上物料进入洗选系统,洗选系统采用跳汰主再洗工艺。目前选煤厂煤泥水存在三级浓缩工艺:角锥池为第一级浓缩、角锥池溢流进入一次浓缩机为第二级浓缩、一次浓缩机底流去二次浓缩机为第三级浓缩。由于矸石易泥化,煤泥水系统复杂而且每一级浓缩的效果都不好,导致循环水质量浓度平均为300 g/L,有时高达400 g/L~500 g/L。这严重影响了跳汰机的分选精度,降低了精煤产率[1]。
为了降低煤泥水浓度,达到清水洗煤,实现洗水闭路循环,在不改变现有煤泥水系统工艺流程的基础上,向煤泥水中添加絮凝剂是行之有效的方法[2-6]。本文在研究煤泥水性质的基础上,选取多种絮凝剂进行了煤泥水絮凝沉降试验,最终选择性能最优的絮凝剂用于选煤厂的煤泥水浓缩和煤泥压滤,取得较好的工业应用效果。
1 煤泥水性质
1.1 煤泥水浓度
对一次浓缩机和二次浓缩机的入料、溢流和底流的浓度进行了测定。从表1 可知,浓缩机的浓缩效果差,溢流质量浓度均超过300 g/L。这样的溢流作为循环水将严重影响选煤效果。
表1 煤泥水系统各部分的浓度
1.2 煤泥粒度组成
表2 为一次浓缩机的入料、溢流和底流的小筛分试验的粒度组成,表3 为二次浓缩机的入料、底流和溢流的小筛分试验的粒度组成。由表2 可知,一次浓缩机的入料、溢流和底流的各粒级组成差别较小,说明一次浓缩机的浓缩效果差。同样地,由表3 可知,二次浓缩机的入料、溢流和底流的各粒级组成也基本相似,说明二次浓缩机的浓缩效果也很差。2 个浓缩机的入料中-0.03 mm 粒级产率均在50%左右,且灰分均超过50%,而+0.15 mm 粒级产率小于20%。说明2个浓缩机入料中存在大量高灰细泥,造成煤泥水自然沉降困难。对于二次浓缩机的溢流和底流,其粒度分布情况与入料相似,说明浓缩机的浓缩效果差。
表2 一次浓缩机入料、溢流、底流的粒度组成
表3 二次浓缩机入料、溢流、底流的粒度组成
2 煤泥水絮凝沉降试验
通过对五矿选煤厂一次浓缩机和二次浓缩机煤泥水性质的研究可知,煤泥水浓度高,细颗粒含量大且灰分高,煤泥水体系为带负电荷的煤泥颗粒形成的高浓度和高黏度的胶体。在现有的生产状况下很难沉降,需要添加絮凝剂加快煤泥沉降的效果。
2.1 煤泥水自然沉降试验
第114 页图1 的数据是二次浓缩机入料的自然沉降特性试验。从试验结果可知,煤泥水的自然沉降时间较长,短时间内很难达到澄清效果,需要加入凝聚剂或絮凝剂提高沉降效果。
图1 煤泥水自然沉降特性曲线
2.2 絮凝沉降试验
本次絮凝剂选择相对分子质量为1600 万、1800万、2 000 万的阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)进行试验。考虑到煤泥水的实际情况,絮凝剂加药量较大时,沉降效果会更好。所以,在实验室中将各种分子量的絮凝剂按照较高的浓度0.3%配药比例制备药剂,溶解1 h 后分别开始试验。当药剂添加量为12 mL/L 煤泥水时,对相对分子质量为1 600 万、1 800 万、2 000 万的阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)的絮凝效果进行试验,试验结果见图2。从图2 可知,相对分子质量为1800 万的阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)的沉降时间最短,沉降距离最大,沉降效果最佳。
图2 不同相对分子质量CPAM 的沉降特性曲线
选定相对分子质量为1800 万的阳离子聚丙烯酰胺(CPAM),研究不同药剂添加量时的絮凝效果。药剂添加量为12、16、20 mL/L(煤泥水)。试验结果见图3、图4。从试验结果可知,当药剂添加量为16 mL/L 时,絮凝沉降速度最快,絮团体积最小,絮团最结实,上清液透彻。
图3 不同药剂添加量的煤泥水沉降特性曲线
图4 絮凝剂加药前后的煤泥水情况
相对分子质量为1 800 万的阳离子聚丙烯酰胺的技术性能指标如下:固含量≥90%;离子度50%~60%;水不溶物≤0.3%;溶解速度≤60 min;残余单体质量分数≤0.1%。
3 煤泥水的工业试验
经过实验室对煤泥水絮凝沉降试验后,将相对分子质量为1 800 万的阳离子聚丙烯酰胺应用于选煤厂煤泥水浓缩机后进行压滤试验。从选煤厂压滤试验可知,添加相对分子质量为1 800 万的聚丙烯酰胺后,压滤时间比之前缩短了25 min~30 min,滤饼水分降低了3.0%左右,循环水质量浓度小于50 g/L。
4 结论
1)选煤厂煤泥水系统处理效果差,溢流水浓度高,作为为循环水严重影响选煤效果。
2)煤泥水自然沉降时间长,很难达到澄清效果。当添加相对分子质量为1 800 万的阳离子聚丙烯酰胺,添加量为16 mL/L 时,煤泥水沉降时间最短,沉降距离最大,絮团体积最小,上清液透彻,沉降效果最佳。
3)选煤厂浓缩机中添加相对分子质量为1 800 万的阳离子聚丙烯酰胺后,煤泥压滤时间平均缩短了25 min~30 min,滤饼水分降低了3.0%左右,循环水质量浓度小于50 g/L。