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往复压缩机曲轴磨损故障案例分析

2022-07-06李迎丽王绍鹏毕泗春李雯雯

设备管理与维修 2022年3期
关键词:轴颈轴瓦曲轴

李迎丽,王绍鹏,毕泗春,李雯雯

(中国石油安全环保技术研究院有限公司,北京 102200)

0 引言

在当今石油化工企业中,往复压缩机作为主要的加压设备被广泛使用。其工作的主要原理是,活塞通过往复运动使缸体内容积发生周期性变化,最终实现缸内气体的增压和输送的一种容积型压缩机。曲轴作为往复机工作的主要部件,电机轴驱动其将转动状态传递到压缩机、进而驱动连杆,使之成为往复循环运动,实现往复压缩的工作状态。

1 往复压缩机主要部件

往复压缩机的主要部件及辅助系统,包括往复机机身、曲轴及连杆、十字头、接筒、各级气缸、活塞、盘根、气阀、刮油环、气体管路、水路系统、润滑油路系统和气缸、填料注油系统等。

(1)机身是往复机的主要部件,包括曲轴箱与中体两部分。十字头滑道分布在中体的两侧,为方便日后检修拆装,把顶部设置为开口式,而且滑道两侧开孔,方便检修。顶部添加盖板安装呼吸阀,保持与大气互通。润滑油是保证机组长周期运行的保障,也储存在机身下部。

(2)连杆的作用是连接活塞和曲轴,把活塞顶部的压缩气体压力传递给曲轴,使直线运动转化为曲轴的回转运动,达到输出功率。

(3)十字头是连接活塞与连杆的零件,具有导向作用。在长期使用中如果发现以下情况应及时更换:①滑板与机身滑道磨损超差;②合金层脱落,离层、拉成沟痕;③本体有裂纹,存在制造缺陷;④连接法兰有损坏;⑤十字头销孔磨损等。

(4)各级气缸由缸座、缸体、缸盖3 个部分组成,不同的压缩方式、气缸的分布方式有不同的分类:按活塞在气缸内的作用方式可以分为单作用、双作用和级差式;按在气缸内受到压缩的方式,可以分为单级压缩和多级压缩;按气缸是否用油润滑,分为有油润滑和无油润滑两种;按气缸的布置方式,可以分立式结构和卧式结构两种。气缸水平分布于曲轴的两侧,为对动型往复压缩机。

(5)活塞。往复压缩机主要通过活塞在气缸内作往复运动来压缩和输送气体,所以活塞在机组的工作中有非常大的作用。活塞主要是由活塞本体、活塞杆、连接螺母、活塞环、支承环组成:活塞环用来密封介质,支撑环用来支撑活塞本体,而活塞杆为进行了表面硬化的锻钢件,具有非常高的耐磨性,能长时间运行而不损坏。

(6)盘根由多组碳环构成。碳环有非常好的润滑性及导热性,且自身的摩擦系数很小,有不伤轴等优点。根据不同的要求,可采用碳纤维、铜丝、304、316L、茵苛镍合金丝等进行补强。

(7)气阀是往复压缩机中用来控制气体进出的部件,由阀座、阀片、弹簧与升程限制器组成。阀片之间的升程高度决定了气体通道的大小,气阀的工作性能将直接影响压缩机气缸的工作。

(8)刮油环分为普通油环和组合油环两种,一般每个活塞上采用1~2 道刮油环。普通油环由合金铸铁制成。

2 往复压缩机工作原理

往复式压缩机工作过程简单的分为膨胀、吸入、压缩和排气4 个过程,每往复做功一次都有吸气和排气的过程:当活塞移动时,缸体内气体所在空间变大,压缩的气体介质本身的压力降低,当降到小于气阀进气压力时,介质气体就压开进气阀一并进入气缸,一直到活塞移动到死点之前不停进气;当活塞反向移动时,缸体内气体所在空间变小,这是一个压缩过程的开始。由于吸气阀和排气阀都是单向阀,所以不存在倒流回缸体内的现象,且出口管中气体压力又高于气缸内部的气体压力,缸内的气体也无法从排气阀窜到缸体外。由于缸体内部的压缩介质总量是固定的,但随着活塞的不断运动,缸内的气体空间逐渐减小,所以被压缩气体的压力将升高。当升高到大于出口管中的气体压力时,气体顶开排气阀冲出,直到活塞移动到死点。这一过程是不断重复的,所以压缩气体被不断地被吸入和排出,循环往复。

3 曲轴磨损故障的主要现象及原因

(1)椭圆形磨损。曲轴轴颈磨损极其不均匀,主轴颈与连杆轴颈会造成椭圆形磨损,且磨损最严重的地方都是靠近连杆轴颈的一侧;由于作用力是相互的,所以连杆轴颈磨损最严重的地方也是靠近主轴颈的一侧,相互对应。

(2)锥形磨损。由于润滑油质量存在问题,如含有杂质等。往复机正常工作时,曲轴进行圆周运动,在离心力的作用下,润滑油中的杂质会被不断地堆积在某一侧(通向连杆轴颈的润滑油油道是倾斜的),使这一侧的磨损速度远大于其他方向的磨损速度,最终形成锥形磨损。此外,如果各曲轴瓦不在一条中心直线上,也会由于受力不均会使轴颈形成偏磨。

(3)其他故障。除了上面两种磨损情况之外,轴颈表面还会有轻微擦伤与烧伤的情况发生。

由上述分析可知,曲轴磨损的主要原因有以下6 个:①瓦间隙过大;②瓦间隙偏小,或各曲轴瓦不在一条中心直线上;③连杆活塞组或曲轴平衡铁及飞轮不平衡;④润滑油质量差;⑤曲轴本体存在制造缺陷或有变形;⑥整体机组的基础下沉。

4 曲轴磨损案例分析

2018 年7 月26 日,C1102C 压缩机组检修完毕,机组润滑油系统投运正常(图1)。压缩机在空负荷试运时,发现三级缸无级气量调节系统吸气状态下不是零负荷。

图1 机组概貌

停机后联系供应商进行检查:2018 年7 月30 日,无级气量调节系统调试合格;7 月31 日,C1102C 压缩机组投运;8 月2 日15:00,机组在运行大约50 h 后,因机组发出巨大的撞击声,同时主轴承温度快速上升,将C1102C 切换至C1102D 运行。

现场检修人员将C1102C 解体,发现所有主轴颈和曲轴径轴瓦烧研(图2)。其中,三级曲轴瓦损坏最严重,其余两幅曲轴瓦磨损情况相对较轻,全部主轴瓦磨损。根据轴瓦损坏现象,判断轴瓦损坏原因为轴瓦加工质量有缺陷,油槽根部未加工圆角,形成应力集中,在往复重载荷下开裂。故障轴瓦是2016 年8 月机组改造期间由沈阳远大压缩机所配制的非标准轴瓦,对应的曲轴轴颈为329.5 mm。

图2 曲轴箱振动历史比较

根据各轴瓦损坏情况对比,损坏最严重的轴瓦是三级连杆大头瓦,可以判断三级连杆大头瓦是最先损坏的。熔覆层硬度是母材硬度的70%左右,未达到熔覆层金属的硬度要超过母材硬度80%的要求。三级曲轴瓦损坏后,造成润滑油系统压力急剧下降,一部分润滑油从三级曲轴瓦处流回油箱,全部主轴瓦、曲轴瓦处润滑油流量、压力都有所下降,轴颈与轴瓦间油膜遭到破坏,造成轴瓦、轴颈全部磨损,润滑油温度明显升高。

根据以上振动特征征兆得出判断,压缩机组发生强烈振动的主要原因是曲轴磨损。现场机组窗口检修时发现曲轴磨损(图3)。

图3 主轴瓦和主轴磨损

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