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15CrMoG钢屈服强度偏低的原因及改进措施

2022-06-27

热处理技术与装备 2022年3期
关键词:脱碳屈服热处理

陈 香

(江苏新长江无缝钢管制造有限公司,江苏 江阴 214400)

15CrMoG钢在国内被广泛应用于电力工业中,通常用于蒸汽参数为510 ℃的高中压管道、导汽管,以及管壁温度为550 ℃的热器管,同时用于高压或超高压锅炉的过热管道和再加热管道等[1-5]。国外同类型钢种中,有美国牌号T12、P12和德国牌13CrMo44等。

15CrMoG钢正常供货状态的显微组织为铁素体和珠光体,GB/T 5310—2017标准关于金相组织的规定中,允许存在粒状贝氏体或全贝氏体。15CrMoG钢在500~550 ℃温度范围内长期服役时,其珠光体组织会发生球化,同时合金元素在固溶体和碳化物间发生再分配,以及碳化物相结构的改变。15CrMoG钢的热强性能和力学性能也随着珠光体球化程度的加大而逐渐降低,从而影响钢材的使用寿命[6]。因此,15CrMoG钢以及同类型钢牌号的T12、P12、13CrMo44等的热处理工艺普遍采用正火+回火处理,而不采用退火处理,以此来抑制珠光体球化的加剧。规格为φ114 mm×8.8 mm的15CrMoG钢在辊底炉进行正火+回火热处理过程中,检测发现15CrMoG钢的屈服强度偏低,并对其屈服强度偏低的原因进行了分析,并提出了相应的改进措施。

1 原因分析

某无缝钢管厂生产的规格为φ114mm×8.8 mm的15CrMoG钢,按照标准GB/T 5310—2017要求进行930~960 ℃正火+680~700 ℃回火后,出现屈服强度低于标准值的问题。

造成15CrMoG钢屈服强度偏低的原因可能有以下几种因素:

(1)化学成分。钢管的化学成分直接决定了其最终的力学性能极限,化学成分整体偏低时,即使采用相同的热处理工艺,屈服强度值也可能存在不达标的情况。

(2)正火冷却方式。质量效应是材料的固有属性[7],在制管行业中,在相同的冷却方式下,随着钢管壁厚的增加,钢管的拉伸性能会随之降低。因此15CrMoG钢屈服强度偏低,除了与壁厚增加有关,还与正火冷却方式有关。

(3)制样方式。钢管行业中,理化测试时通常壁厚低于10 mm的采用板材样,而壁厚大于10 mm的采用圆材样,这两种制样方式对拉伸性能结果可能存在影响。

(4)脱碳层。采用板材样作为最终制样方式时,因其正火保温时间过长,导致脱碳层的深度增加,对拉伸性能结果可能存在影响。

(5)黄块组织。有研究表明[8],15CrMoG钢在正火过程中,冷却方式不当会形成黄块组织,从而造成屈服强度偏低。

2 验证分析原因

2.1 化学成分

15CrMoG钢是Cr-Mo系低合金钢,其主要合金元素有C、Cr和Mo等。C是提高强度的最有效元素之一,C含量增多,钢的强度随之增加。由于15CrMoG钢中的C含量较低,致使其屈服强度偏低。Cr可提高钢的抗氧化性和耐腐蚀性能,Mo钢中加入Cr能改变Mo在碳化物和固溶体中的分配,进而提高钢的强度。Mo能优先溶于固溶体中,不仅可以细化合金钢的晶粒,而且提高钢的淬透性和热强性能,使15CrMoG钢在高温环境下仍能保持足够的强度和抗蠕变能力[9-11]。

通过某公司的ERP系统查询得知,本试验材料15CrMoG钢的化学成分见表1。

表1 15CrMoG钢的化学成分(质量分数,%)Table 1 The chemical composition of 15CrMoG steel(mass fraction,%)

同时查询一年内15CrMoG钢中C、Cr和Mo元素的变化,C含量在0.13%~0.16%范围内,Cr含量在0.8%~1.0%范围内,Mo含量在0.40%~0.44%范围内。15CrMoG钢的整体化学元素在GB/T 5310—2017标准允许的下限值,势必对钢的力学性能造成一定的影响。

2.2 正火冷却方式

在生产现场随机截取规格为φ114 mm×8.8 mm×350 mm的15CrMoG圆环试样进行热处理试验,正火冷却方式分别为空冷、风冷和雾冷,具体试验方案见表2。试样的拉伸性能见表3。

表2 15CrMoG 钢热处理工艺Table 2 Heat treatment process of 15CrMoG steel

表3 15CrMoG钢的拉伸性能Table 3 Tensile properties of 15CrMoG steel

由表3可知,1#和2#试样的拉伸性能相差不大,3#和4#试样的拉伸性能相差也不大。由此可见,回火处理对15CrMoG钢的拉伸性能影响不大。分别对比1#和3#试样以及2#和4#试样,发现采用空冷或风冷对15CrMoG钢的拉伸性能影响也不大。5#和6#试样采用雾冷,15CrMoG钢的屈服强度和抗拉强度均提高,金相组织如图1所示,其组织为铁素体+珠光体,还存在少量的贝氏体。

2.3 制样方式

对15CrMoG钢试样进行950 ℃×15 min正火,空冷+680 ℃×30 min回火处理后,再分别加工成板材样和圆材样进行拉伸试验,其屈服强度和抗拉强度见表4。由表4可知,圆材试样的抗拉强度和屈服强度均高于板材试样。

2.4 脱碳层

在2#板材样的拉伸残样上截取金相试样观察脱碳层组织,如图2所示,其外表面和内表面脱碳层深度分别为0.03 mm和0.045 mm。按标准GB/T 5310—2017的相关要求,其合金结构钢成品钢管应检验全脱碳层,其外表面全脱碳层深度应不大于0.2 mm,内表面全脱碳层深度应不大于0.3 mm,两者之和不大于0.4 mm。因此,其脱碳层符合标准要求,正火保温时间没有导致很严重的脱碳,可以排除此项影响。

(a)5#试样;(b)6#试样图1 15CrMoG钢热处理后的金相组织 100x(a)5# sample;(b)6# sampleFig.1 Microstructure of 15CrMoG steel after heat treatment 100x

表4 不同制样方式下15CrMoG钢的强度Table 4 Strength of 15CrMoG steel under different sample preparation methods

(a)外表面脱碳层0.03 mm;(b)内表面脱碳0.045 mm图2 2#板材样的脱碳层(a)decarburization layer of outer surface, 0.03 mm; (b)decarburization layer of inner surface,0.045 mmFig.2 Decarburization layer of 2# plate sample

同时在试验过程中,通过观察金相组织,未发现黄块组织。可以排除此项影响。

3 改进与结论

1)15CrMoG钢中的C、Cr和Mo含量应保持至少其中两种元素在标准允许的中限,推荐化学元素含量范围为(质量分数,%):0.14%~0.17% C、0.88%~1.05% Cr和0.45%~0.52% Mo。

2)15CrMoG 钢在正火冷却时应采用快速冷却方式,其在辊底炉热处理时,生产现场应进行雾冷。

3)制样方式对15CrMoG 钢拉伸性能的影响较大,虽然标准GB/T 5310—2017没有明确规定不能采用圆材制样,但因加工圆材试样成本较高,耗时耗力,不推荐采用。

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