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660 MW机组脱硝SCR分区喷氨控制技术改造

2022-06-23谢晔王宏铭马丽媛陶鑫刘勇

宁夏电力 2022年2期
关键词:烟道反应器分区

谢晔,王宏铭,马丽媛,陶鑫,刘勇

(宁夏京能宁东电厂,宁夏 银川 750400)

0 引言

某国产机组锅炉为超临界660 MW燃煤汽轮发电空冷机组,锅炉型号为HG2210/25․4-YM1,螺旋管圈加垂直管屏直流炉,单炉膛、一次中间再热,采用变压运行及切圆燃烧方式,平衡通风,固态排渣,全钢悬吊结构Π型锅炉。机组脱硝系统采用选择性催化还原脱销系统(selective catalytic reduction,SCR)工艺,脱硝系统入口NOX浓度按600 mg/m3、脱硝效率70%设计,催化剂采用1+1层布置,初装催化剂采用板式催化剂。为满足国家污染物超低排放标准[1],该厂对原预留层催化剂进行了加高处理并进行了加装,采用两层催化剂同时运行,根据文献[2]设计入口NOX浓度小于400 mg/m3,设计脱硝效率87․5%,出口NOX浓度小于50 mg/m3。反应器采用高尘布置工艺,即反应器布置在锅炉省煤器出口与空预器之间。每套脱硝系统设置两个反应器,每个反应器内的每层催化剂模块数为88块。SCR控制系统接入机组DCS系统,脱硝系统采用声波吹灰方式,吹灰器装在每个催化剂层的上方。2台机组脱硝系统共用1套液氨储存与供应系统。

该厂通过对原预留层催化剂进行了加高处理并进行了加装,进一步提升了NOX在脱硝反应器中的转化效率,但是,脱硝效率的提高带来SCR反应器氨逃逸整体过量、过大,喷氨量过大和喷氨不均的问题[3]。与此同时,SCR催化剂使用量的增加促进了烟气中SO2/SO3转化率升高。SCR反应器逃逸的NH3与烟气中SO3反应生成NH4HSO4[4-5]。NH4HSO4被烟气带入下游空气预热器和低温省煤器等设备,引发下游设备(特别是空气预热器)堵塞,造成引风机电耗上升[6],影响安全性和经济性。

为解决上述问题,本文引入一种SCR分区喷氨控制技术。通过改进脱硝装置喷氨管路分布,巡测SCR出口NOX浓度分布实时数据,实现喷氨量精细化控制,改善燃煤机组超低排放改造后局部流场不均,喷氨量过大等问题。

1 改造方案

1.1 技术方案

机组配套脱硝系统采用SCR工艺,催化剂采用2层布置。此次改造是在第二层技术改造的基础上进行。SCR分区喷氨控制技术由分区喷氨管路模块、SCR出口NOX/O2浓度巡测模块和控制模块构成。分区喷氨管路模块由1根喷氨母管和4个分区母管组成,如图1所示。分区母管将反应器均匀分割为4个独立的喷氨区域。分区母管下游增设分区支管、调平阀、支管调节阀和氨质量流量计,用来精确调控分区喷氨流量。NOX/O2浓度巡测模块安装在SCR进、出口水平烟道和空预器进口之间,利用网格法测定喷氨区域NOX浓度。

图1 分区喷氨管路模块

控制模块为独立运行的分散控制系统,其作用在于协调NOX/O2浓度巡测模块和分区喷氨管路模块,实现分区精确喷氨。当NOX/O2浓度巡测发现某分区NOX/O2浓度存在偏差时,控制模块提供调平阀开度值并将其传送至调节阀驱动系统,快速调节分区喷氨流量和改变分区NOX浓度值。

1.2 方案实施

按照技术方案对原喷氨母管改造,降低原喷氨母管高度500 mm,在其上方1 200 mm处新增DN600喷氨母管及DN200的分区支管,锅炉每侧脱硝烟道增加1个喷氨母管和4个分区支管,并在支管上增加流量计、调节阀和手动阀。对分区喷氨测量系统进行安装,在每侧的脱硝反应器进、出口烟道内各布置4跟取样枪,一共布置16根取样枪,然后每4跟取样枪引出取样支管汇至一次取样切换装置,然后每个模块再设置DN150的取样总管,在取样总管上设置二次取样预处理装置、氨逃逸安装装置(只设置在出口取样中)和取样总阀等装置。对SCR分区喷氨控制系统与原DCS系统进行通讯,对分区喷氨控制系统进行安装、组态及调试工作。改造后分区喷氨实际改造情况见图2。

图2 分区喷氨改造后

2 应用及评价

2.1 改造后的NOX浓度场分布情况

在SCR出口NOX/O2浓度分布是验证SCR分区喷氨控制技术是否可行的关键指标。采用网格法测试SCR出口NOX/O2浓度分布。脱硝反应器左侧和右侧烟道分布命名为21和22侧烟道。SCR分区喷氨控制技术将脱硝反应器分为8个独立的分区。通过布置在脱硝出口水平的烟道侧墙上36个测点完成分区NOX/O2浓度测试。脱硝反应器测点分布如图3所示。

图3 脱硝反应器NOX/O2取样测点分布位置

对于SCR出口NOX/O2浓度分布状况,采用标准偏差S来进行评价[7-8]。计算公式如下:

式中X—平均值;

Xi—局部值;

N—测点数量。

在改造前计划将改造后同一烟道NOX的测量值的标准偏差控制在8 mg/Nm3以内。图4为600 MW稳定运行负荷下,SCR分区喷氨控制系统运行后,SCR出口NOX浓度(标态、干基和6%O2)分布柱状图。

图4 SCR出口NOX浓度在烟道不同位置分布

图中,反应器21侧烟道入口NOX浓度范围为306․2~343․8 mg/m3,反应器22侧烟道入口NOX浓度范围为294․2~315․2 mg/m3。原机组(未加装SCR分区喷氨控制系统)设计脱硝效率为87․5%,出口NOX浓度≤50 mg/m3;但是,从图4中可以看出,现机组烟气经过脱硝反应器后,SCR反应器21和22侧烟道出口NOX浓度平均值分别下降至30․86,34․32 mg/m3,脱硝效率89․92%~91․96%。SCR出口AB侧烟道NOX浓度分布标准偏差分别为7․40,7․74 mg/m3,两侧标准偏差均小于8 mg/m3,满足改造前的设计目标。说明,SCR分区喷氨控制系统增加不仅可以满足国家NOX超低排放要求,而且明显提高脱硝效率,均布脱硝喷氨流场[9]。

2.2 改造前后空预器阻力的变化

燃煤机组NOX排放越低,脱硝反应器需要比表面积越大。催化剂比表面积的增大会促进更多SO2转化为SO3。当空预器冷端排烟温度低于酸露点时,逃逸的氨与烟气中SO3反应生成NH4SO4[9],造成空预器阻力上升,导致引风机电耗上升。图5为喷氨控制系统改造后空预器压差随运行时间的变化趋势。

图5 SCR反应器前后两侧空预器差压随运行时间变化

从图中可以看出,SCR反应器两侧出口空预器差压偏差趋于一致,21/22侧空预器阻力下降明显,且随着运行时间的延长,两侧空预器差压比较稳定,无上升趋势。

表1为SCR分区喷氨系统改造前后机组平均负荷为510 MW时空预器差压值的变化情况。

表1 SCR分区喷氨系统改造前后空预器压差

系统投运前两台空预器差压平均值为1․073 kPa,且两台空预器差压偏差约300 Pa;系统投运后,两台空预器差压平均值为1․019 kPa,比系统投运前下降54 Pa;两台空预器阻力偏差仅为50 Pa,比系统投运前下降250 Pa。

2.3 改造后SCR喷氨总量变化特性

图6为喷氨控制系统改造后SCR反应器21/22侧喷氨量随运行时间的变化趋势。

图6 改造后SCR反应器21/22侧喷氨量变化

从图中可以看出,系统投运后,SCR入口两侧氨流量有所下降,且波动范围明显变小。机组负荷的改变是影响喷氨量的重要因素,特别是21侧氨流量随运行时间变化趋势与机组负荷变化趋势保持一致,说明SCR分区喷氨控制系统拥有较高的喷氨总阀控制精准度。

为了定量分析SCR分区喷氨控制系统改造后机组喷氨总量的变化情况,选取了机组改造前、后两个月的主要相关数据进行对比分析,如表2所示。

从表2数据可知,SCR在平均负荷为501․5 MW时分区喷氨控制系统改造前两个月内,平均脱除NOX浓度为284․1 mg/m3时,对应的两侧平均喷氨量为104․5 kg/h;改造后两个月内,平均脱除NOX浓度为272․4 mg/m3,对应的两侧平均喷氨量为92․8 kg/h。分区喷氨项目完成后,平均脱除NOX浓度下降约4․1%,而总喷氨量下降约11․2%,换算到平均脱除NOX浓度相同的情况下,总喷氨量下降约7․1%。

表2 SCR分区喷氨系统改造前后相关参数对比

3 结论

1)660 MW燃煤汽轮发电空冷机机组增加SCR分区喷氨控制系统不仅可以满足国家NOX超低排放要求,而且明显提高了脱硝效率。SCR反应器烟道出口NOX浓度平均值下降至30․86~34․32 mg/m3,脱硝效率提高至89․92~91․96%。且能够均布喷氨流场。

2)相同机组平均负荷条件下,SCR分区喷氨控制系统可控制空预器阻力上升,且节约喷氨量。

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