降低编织袋包装盐的码垛不良率研究
2022-06-20刘会祥
朱 磊,刘会祥,曹 燕
(中盐金坛盐化有限责任公司,江苏 金坛 213200)
1 前言
码垛是指按集成单元化的思路,通过特定的方式把单个分散的物料码垛成堆,以便完成物料的转移、仓储和运输等物流活动[1]。在传统的码垛作业中,由人工将包装完成的物料抬起堆垛,等待叉车运至仓库储存。在现代工业中,机械手码垛机作为一种智能型码垛机,可以独立完成码垛作业,完全取代人工码垛[2-3]。通过设定相关程序设置码垛编组和码垛层数,将物料用爪子抓到托盘的指定位置完成堆叠,通过PLC和触摸屏控制实现智能化控制,减少劳动强度,提高码垛效率,促进效益提升[4]。
中盐金坛盐化有限责任公司(以下简称“公司”)的编织袋包装盐的码垛作业原先由人工完成,作业人员劳动强度较高且作业人员流失严重。公司新引入了一台机械手设备用于大包装车间生产的50 kg及25 kg编织袋盐的码垛。编织袋包装盐通过皮带从生产车间输送至机械手处进行码垛。发现引入机械手设备后,盐包码放不平整、盐包堆叠等现象时有发生,导致垛形不整齐,需要人工调整,严重影响了入库效率。
以盐包码放不平整、盐包堆叠以及盐包四周超出托盘3 cm作为判定码垛不良的依据,以码垛不良盐包数量在产量中占比来计算码垛不良率,经过6个月的数据跟踪,平均码垛不良率达0.932 2%,如图1。
2 影响码垛的主要因素
2.1 袋子尺寸
根据码垛要求及现场测量结果,25 kg包装盐为6包/层,采用交错堆积法[5],即奇数层和偶数层的码垛方向不一样,缝口交错,该种码垛方式可以防止盐包散落。但在该种码垛方式中,同一侧面奇数层为三包宽并列,偶数层为两包长并列,由于25 kg包装盐的三包宽度之和大于两包的长度之和,导致码包有缝隙。50 kg包装盐为4包/层,采用中空堆积法[5],奇偶数层缝口错开,错位堆积,但50 kg包装盐的尺寸(长+宽)大于116 cm,而现场托盘尺寸为110 cm×110 cm,盐包突出托盘多,造成码垛不良。
图1 2018-07~12码垛不良率统计Fig.1 Statistics of poor palletizing rates from July to December in 2018
2.2 机械手的码垛手爪
机械手码垛机的末端执行器也叫码垛手爪,是直接抓握工件或执行作业的部件[6],一般可分为吸附式取料手、夹钳式取料手和仿生多指灵巧手[7]。公司机械手码垛机为夹钳式取料手。在码垛过程中,机械手的码垛手爪反复执行抓放操作,从传送带上抓取盐包,按预定路径放到托盘指定位置。通过现场观察及测量机械手爪子,发现爪子的轴距固定为370 cm。统计灌装后25 kg编织袋成品盐包宽为390 cm,50 kg编织袋成品盐包的宽为470 cm,现有爪子抓取25 kg包装盐会造成抓包不紧,在机械手移动过程中位置发生偏移,盐包在托盘上的实际落包位置与预定位置存在偏差,导致码垛不良。抓取50 kg包装盐会导致包装盐收缩太紧,造成破包。
2.3 挡板设计
机械手码垛机大部分是按预先设定程序运行,其运行环境预先设定完毕,重复执行设定程序。在实际生产中,编织袋包装的生产为流水线作业,盐包的位置和姿态不完全一致。在盐包通过运输皮带运送至机械手处的过程中,通过转弯皮带使盐包转向,由整形挡板对盐包在皮带上的运动轨迹进行调整、修正以保证运动中的盐包与皮带平行,以及盐包在机械手抓取点停止时位置正中无歪斜[8]。经过观察,在盐包运动过程中,由于行车上方的整形挡板不可调节,在进行大包和小包切换时易造成横包。同时,观察包装盐的运动方向,发现包装盐的挡板都设在同一边,造成一边的摩擦力较大,盐包变形、不平整,无法使包装盐水平进入,导致机械手抓取点歪斜,导致码垛不良。
3 改善措施及效果
3.1 统一规定袋子尺寸
针对袋子尺寸问题情况,通过反复测算比较盐包灌装前后尺寸变化,确定了25 kg编织袋尺寸为75 cm×43 cm,50 kg编织袋尺寸为83 cm×55.5 cm。与厂家沟通后统一规定了编织袋的规格。并根据编织袋尺寸的变化,设备维养人员对机械手设备的原点(机械手码垛手爪的中心位置)和模块重新校准,以确保修改编织袋尺寸后机械手运行正常。经过统计,码垛不良率由0.932 2%降为0.395 2%,对包装盐码垛不良的改善效果显著,见表1。
表1 袋子尺寸变化后盐包码垛不良率统计Tab.1 Poor rate statistics of salt packet palletizing after bag size changed
3.2 更换可调节码垛手爪
码垛手爪作为码垛机械手重要的执行部件,必须适应处理多种袋装物料的搬运作业。面对多种少量的市场需求,机械手的码垛手爪不仅有多种形式,而且可调节性大大提高[9]。可调节四杆机械手爪子可以通过旋动转轮,调节爪子宽度[10],从而满足不同的生产需求。联系机械手厂家针对大包装车间生产线设计可调节四杆机械手爪子,并综合盐包在托盘上的落包位置设置机械手爪子开度。在生产线上安装使用后,平均码垛不良率降低至0.350 5%。见表2。
表2 码垛手爪更换前后码垛不良率Tab.2 Palletizing failure rate before and after replacement of the palletizing gripper
3.3 增加整形装置
针对挡板设计不合理导致的横包、盐包不平等整形不良的情况,在运输皮带转弯处增加可调节阻挡钢板和气缸推进装置,为方便人员操作,给气缸推进装置加装阀门,品种盐切换只需要将阀门调整到指定开度即可,避免人员因操作不统一造成码包不良的情况。同时,在机械手前端增加整形设备,在盐包进入机械手抓包装置前进一步调整盐包姿态,以保证所有盐包进入机械手抓包装置后停在同一位置。所有整形设备安装好以后,基本无横包和整形不良情况,所有包装袋经过整形装置到达机械手抓包设备点都能停在指定位置,码垛不良率降至0.340 5%,见表3。
表3 增加整形装置后盐包码垛不良率统计Tab.3 Statistics of defective rate of salt packet palletizing after adding the shaping device
4 结语
针对引入新机械手设备后码垛不良率居高不下的问题,经过现场调查,发现主要影响因素为袋子尺寸不一、码垛手爪不可调节及盐包整形不到位。通过改进袋子尺寸、更换四杆可调节码垛手爪及增加整形装置,公司码垛不良率显著降低,由0.932 2%降至0.340 5%,满足公司生产需要,提高了码垛效率,成品入库效率,降低了劳动强度。