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磨煤机液压加载系统改造总结

2022-06-13飞,波,超,

氮肥与合成气 2022年5期
关键词:换向阀磨煤机液压油

满 飞, 杨 波, 张 超, 宋 敏

(山东明泉新材料科技有限公司, 山东济南 250204)

1 运行现状

山东明泉新材料科技有限公司煤气化项目设计以“三高”煤为主要原料,可磨性指数为43,磨煤系统采用北方重工MPS265G型加重型磨煤机,液压加载系统采用背压式液压加载油缸[1-2]。实际运行中,因煤种变化较大,可磨性指数波动,导致磨煤机液压加载系统自开车以来一直存在加载力大、振动大的问题,多次调整效果不明显。因原液压系统加载力大(13~14 MPa),造成液压站弹性体经常性磨损[3]。原液压系统对液压油品质要求较高(颗粒指标为NASA7级),液压油过滤处理难度大。经过前期考察以及对同类磨煤机运行经验总结,决定对现有煤种采用定加载方式。

2 改造目标

本次改造最主要目标是提高磨煤机负荷,为下一步气化炉提负荷打好基础[4-5]。同时,使设备使用压力保持在5 MPa以内,以提高设备安全性及稳定性,降低设备压力负担;降低液压油品质(颗粒指标为NASA13级),普通液压油出厂就可达到标准,不需再次过滤。

3 改造方案

原油路、油缸不动,新增一套液压加载油站与系统连接,同时调整PLC控制系统,油路控制图见图1。改造后编号15系列阀门为系统旁路卸荷阀门系列,其中15.1、15.2为加载路卸荷阀门,15.3为抬辊路卸荷阀门。编号25系列为系统溢流阀阀门,编号26系列为抬辊溢流阀阀门,编号27系列为比例溢流阀阀门。主回路控制系统由电磁换向阀2(YV2)控制加载回路,电磁换向阀1(YV1)控制抬辊回路,电磁换向阀3(YV3)为电磁卸荷阀门。油站处于加载状态时得电,处于抬辊状态时失电。

改造后具体操作:关闭15.2左侧阀门,打开15.2右侧阀门,打开15.1阀门,关闭15.3阀门,打开25溢流阀,关闭19.0、28.0阀门,启动电机。查看电机运转方向,如顺时针运转则方向正确。

加载工作,YV2得电,YV1失电,YV3得电,远程给定压力信号到比例阀。此时系统压力升高,直到工作压力值。

抬辊工作,打开26.0溢流阀,启动电机,YV2失电,YV1得电,YV3失电,缓慢调节26.0溢流阀直到磨辊动作,升辊到位后YV2失电,此时磨辊保持在升辊位置。

4 改造效果

改造后,设备使用压力由原来的13~14 MPa降至8~9 MPa,运行压力约为8 MPa,减少了设备振动,提高了设备的整体安全性、稳定性。改造后液压油品质要求降低,不需单独过滤,可降低对高精度比例溢流阀的依赖,减少比例溢流阀的损耗,降低检修及备件成本。通过本次改造,液压站压力降低,磨辊有效加载力增加,磨煤机负荷由原来的50 t/h提高至70 t/h,完成目标要求。

1—放油球阀; 2—液位液温计; 3—电加热器(防爆); 4—吸油滤油器; 5—齿轮泵; 6—电机(防爆); 7—单向阀; 8—温度计; 9—铂热电阻(防爆); 10—防爆液位继电器; 11—空气滤清器; 12—回油过滤器; 13—水冷; 14—高压过滤器; 15—高压截止阀; 16—测压接头; 17—压力表(轴向带边); 18—测压软管; 19—高压截止阀; 20—防爆压力变送器; 21—防爆电磁换向阀1; 22—防爆电磁换向阀2; 23—液控单向阀; 24—防爆电磁水阀; 25—溢流阀1; 26—溢流阀2; 27—比例阀; 28—高压截止阀1; 29—高压截止阀2; 30—防爆接线箱; 31—油箱。

5 结语

在粉煤气化领域,定加载油缸使用效果更为理想,可降低油缸压力,提高系统安全性和稳定性,有良好的经济效益。

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