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SBR改造为A2O工艺设计的应用

2022-06-06曹令通

中国资源综合利用 2022年5期
关键词:混凝处理厂污泥

曹令通

(安徽省城建设计研究总院股份有限公司,合肥 230000)

根据地方环保政策要求,某污水处理厂将现状2万m3/d 规模的一期工程出水执行标准从《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)的一级B 标准提升至一级A 标准,同时实施二期扩建工程(1 万m3/d 规模),提标并扩建后,总处理能力达到3 万m3/d。在改造工艺选择中,生物处理段序批式活性污泥法(SBR)反应池的改造尤为重要[1-2]。经过详细的经济技术比选,该污水处理厂将厌氧-缺氧-好氧(A2O)工艺作为SBR 池改造后的生物处理段[3-5],改造现状2 座1 万m3/d 规模的SBR 反应池,并新建1 万m3/d 规模的A2O 生物池作为扩建生物处理段,后续增加3 万m3/d 规模的二沉池及深度处理段工艺,改造并扩建现状污泥脱水系统。3年的运行实践证明,本项目非常成功,其设计方案值得在类似改造工程设计中推广。

1 工程概况

该污水处理厂一期提标改造工程规模为2.0万m3/d,二期扩建工程规模为1.0 万m3/d。一期工程实施时已征地24 000 m2,一期提标改造工程及二期扩建工程在已征地范围内实施,不再新征用地,工程建设总投资为8 500 万元。污水处理厂设计进水水质如下:化学需氧量(CODCr)≤420 mg/L,五日生化需氧量(BOD5)≤150 mg/L,悬浮物(SS)≤220 mg/L,氨氮(NH3-N)≤30 mg/L,总氮(TN)≤50 mg/L,总磷(TP)≤3 mg/L,pH=6 ~9。本项目一期提标改造工程及二期扩建工程的设计出水水质均执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)的一级A 标准。污水处理厂现状工艺流程如图1 所示。

提标改造前,按照图1 工艺流程处理后,该污水处理厂出水能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)的一级B 标准,但是相比提标及扩建后的各项水质指标限值,还有很大的提升空间。改造前的污泥脱水采用带式污泥脱水机,脱水后污泥含水率为80%,改造要求污泥脱水后含水率达到60%,因此,污泥脱水系统需要进行改造,污泥达到目标含水率要求后进行最终处置。

图1 提标改造前工艺流程

2 工艺改造及扩建方案

经过实地考察及深入调研,根据现状污水处理厂一期工程的情况,现状粗格栅及进水泵房土建已按3 万m3/d 规模建设,设备运行良好,不需要改造,仅需要增加1 台提升泵;细格栅及旋流沉砂池土建均已按照3 万m3/d 规模建设,其设备均已按照3 万m3/d规模配置,不需要改造;现状水解酸化池规模为2 万m3/d,运行状况良好,不需要改造,但需要新建1 座1 万m3/d 规模的水解酸化池;现状配水井规模为2 万m3/d,不需要改造;现状SBR 池规模为2 万m3/d,共有2 座,每座规模为1 万m3/d,需要进行工艺改造,满足提标的脱氮除磷要求,最终满足总出水要求;现状紫外线消毒渠土建已按3 万m3/d 规模建设,设备按照2 万m3/d 规模安装,需要对一期2 万m3/d 规模的紫外灯管进行改造,满足提标出水大肠菌群数指标要求,并新增二期1 万m3/d 规模设备;一期工程2 万m3/d 规模SBR 池改造后,二期工程新建1 万m3/d规模的A2O 生物池,一、二期工程3 座生物池出水汇合后依次进入2 座新建二沉池、1 座新建中间提升泵房和1 座新建反硝化深床滤池,再利用现状紫外线消毒渠,改造现状设备并新增扩建设备,能够保证出水各项指标达到提标后的标准要求。

污泥经过现状2 万m3/d 处理能力的带式污泥脱水机处理后,含水率仅能达到80%,需要将其改造为板框压滤污泥脱水机,确保污泥脱水后含水率达到60%。由于现状土建高度不能满足改造后的污泥深度脱水系统需求,要将现状污泥脱水机房拆除重建。经过仔细调研和计算复核,确定污水处理厂一期提标改造工程及二期扩建工程的工艺流程,如图2 所示。

图2 改造及扩建后工艺流程

3 改造后运行效果

该污水处理厂提标改造及扩建工程完工后,2018年8月到2018年10月,活性污泥培养成功并且完成驯化工作,从2018年11月开始试运行,经调试运行稳定后,出水指标全部达到提标改造的各项指标限值要求,部分指标已经能够达到《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)的Ⅳ类水质标准,处理效果显著。

4 设计总结

本项目用地紧张,既要对一期工程进行改造,又要实施二期扩建工程,既要满足水质的提标要求,又要将处理规模扩大,满足日益增大的污水处理需求,但总占地面积仅为24 000 m2,实施难度非常大。提标改造和扩建方案实施后,出水稳定达标,效果很好。总体来看,本次设计具有三大显著特征。

4.1 SBR 改造为A2O 的工艺设计得到成功应用

一期工程生物处理采用SBR 工艺,脱氮除磷效果一般,出水TN、TP 不能满足提标后水质标准要求,因此如何对现状SBR 池进行改造是一个难题。通过各种工艺经济比选,最终确定采用A2O 生物池工艺对SBR 池进行改造。设计时,对现状SBR 池进行了结构性能检测,根据检测结果,池体混凝土强度能够满足各项工艺需求。根据进出水水质指标数据,对生物池池容进行计算,通过计算复核,现状SBR 池容积能够满足改造后A2O 生物池总停留时间的要求。改造时,首先拆除现状SBR 池的设备及部分隔墙,然后通过新建隔墙对池内布置进行重新分割,同时池内增设潜水推进器、搅拌器以及微孔曝气系统等设备,最终将SBR 池改造成厌氧、缺氧、好氧三段独立区域。改造后的A2O 生物池能够去除污水中的CODCr、BOD5、NH3-N、TN、TP 等主要污染物,以满足更高的出水水质要求。运行以来,出水水质稳定达标,SBR 改造为A2O 的工艺应用非常成功。

4.2 混凝过滤消毒工艺得到成功应用

常规的污水处理厂深度处理工艺主要有3 种。一是二级出水+混凝+过滤+消毒;二是二级出水+混凝沉淀+过滤+消毒;三是二级出水+混凝沉淀+过滤+活性炭吸附+消毒。后两种深度处理工艺均有沉淀单元,滤池反冲洗次数较少,适用面广,效果稳定,但是本项目占地面积受限,周围均为基本农田,没有新征用地的可能,若采用后两种深度处理工艺,现状厂区占地面积不足。经过计算并复核现状厂区内的空地面积,设计时选用二级出水+混凝+过滤+消毒的深度处理方式。实际运行效果证明,出水水质能够稳定达标,二级出水+混凝+过滤+消毒作为深度处理工艺,应用非常成功。

4.3 改造及扩建后工艺运行顺畅,总占地面积小

由于本项目不能新征用地,设计时充分考虑了SBR 工艺的改造方式和深度处理工艺的合理选择,最终采用图2 的工艺流程保障整个厂区污水处理流程顺畅,分区合理,在满足更高出水水质的前提下,极大地节省了用地面积。提标及扩建后,污水处理厂总占地面积仅为24 000 m2,在国内同规模的类似项目设计中都比较罕见。

5 结论

本项目占地面积小、投资少,运行效果稳定,本次设计对国内其他以SBR 工艺为主导工艺的污水处理厂提标改造设计具有借鉴意义,可大力推广。

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