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航空发动机叶片样板加工变形量减少方法研究与改进

2022-06-06岳萍成宁霞

航空维修与工程 2022年4期
关键词:加工精度控制措施

岳萍 成宁霞

摘要:某型航空发动机叶轮样板为薄壁件,精度要求较高。通过对其加工变形量进行分析,查找造成变形的原因,并提出相应的控制措施,解决了变形难题,保证了加工精度,为后续类似薄壁零件的加工奠定基础。

关键词:薄壁件;变形量;控制措施;加工精度

Keywords:thin-wall parts;deformation;control measures;processing accuracy

0 引言

某型发动机涡轮起动机台架试车时,多次发生起动机功率不足故障,严重影响生产的有序进行。起动机压气机叶轮按设计图纸制造出厂,叶轮结构定型,大修时不进行叶轮型面检测。但是经过长期使用后,叶轮型面发生了微量变化。为了解叶轮型面尺寸偏离程度,设计制造了专用检测样板,方便操作,能够提升工厂的修理和制造能力。同时提出相应的改进措施,旨在降低因非人为因素导致的该系列发动机叶片变形故障的发生率,以便更好地保障战训需要。该检测样板为异型薄壁零件,在加工过程中容易变形,热处理过程中易变形和产生裂纹。针对此问题,本文研究设计了新型热处理工艺体,解决了变形和淬火裂纹问题,同时也防止了基准丢失。

1 叶片样板图及初次加工方法

该检测样板为典型的L型薄壁零件(见图1),空间尺寸及形位公差要求较高,材料为45号钢,在淬火中易产生变形,且易淬裂。

初次试制时,采用大余量L型毛坯件(见图2)淬火后线切割,工艺为:粗切两处型面→平磨基准→加工中心粗、半精、精加工型面→平磨→研磨→三坐标检测。但毛坯经过热处理后向内侧收缩,并在内侧产生裂纹(见图3)。

2 变形及裂纹现象改进措施

2.1 裂纹产生原因

针对裂纹和变形情况重新对零件结构进行分析,零件为L型异型薄壁零件,设计基准为空间的点、线、面。初次试制时考虑到其易变形以及热处理后硬度普通、加工不方便,故采用单边留余量3mm的毛坯料先热处理后线切割加工,结果零件变形严重且产生裂纹。产生裂纹的原因有:45号钢在淬火HRC38~42时易产生裂纹;零件结构形式为非对称结构,易变形产生裂纹;应力集中在转角处易产生裂纹。

2.2 改进措施

根据以上对裂纹产生原因的分析,决定改变热处理工艺体结构形式,拟将L型对称改为“回”字型工艺体,并在工艺体上完成零件型面粗加工后再送热处理(见图4),对称的回字体不仅能解决易变形产生裂纹的问题,还能实现一件工艺体完成两件产品加工。

根据新型工艺体设计创新的工艺方法:备料→车工→铣工→钳工→车工→加工中心(粗加工)→钳工→热处理→线切割(切开粗加工零件)→钳工→平磨(磨定位基准)→加工中心(半精、精加工零件型面,定位孔)→钳工→表面处理→平磨→三坐标检测→研磨。

因“回”字型工艺体上的零件已完成了粗加工,型面已与基体断开,故在后续线切割工序切开零件时因应力释放产生的收缩变形量僅为0.2mm,在设计工艺路线时考虑此处变形,留余量1mm,这一实际可为后续加工同类零件积累经验。

3 工艺方法验证

3.1 裂纹问题的解决

“回”字型工艺体粗加工件在热处理后未产生裂纹,对称的稳定结构解决了变形问题,实际热处理后工艺体基本无变形现象。

工艺体切割单件零件时,因已去除大部分余量且与主体分段断开,故收缩产生的变形量远远小于整体零件切割为L型时的值。根据同类整体零件切开时变形量经验值预留1mm余量,实际线切割变形仅为0.2mm,极大地解决了零件的加工变形问题。

3.2 后续工艺验证情况

经线切割切开的零件,平磨三个基准面后在加工中心上完成半精、精加工。建立完成加工零件数模(见图5),选用合理的切削参数进行加工,完成的零件经检验合格。经平磨、修研后,三坐标计量检测全部尺寸符合图纸要求。组装后(见图6)经第三方检测,满足图纸要求。

4 结束语

对检测样板裂纹故障和变形量的分析研究与改进,为异型薄壁零件的加工提供了新的方法和理论支撑,为同类零件的加工及类似故障的解决积累了经验。同时,该样板的设计制造完成,能够为叶轮变形量的检测提供理论支持,方便操作、减少人为差错。

参考文献

[1]丁惠麟.机械零件缺陷、失效分析与实例[M].北京:化学工业出版社,2013.

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