汉钢提升球团矿质量的实践
2022-06-04柳文斌
李 楠,柳文斌
(陕钢集团汉中钢铁有限责任公司,陕西 勉县 724200)
陕钢集团汉中钢铁有限责任公司(全文简称汉钢)现有14 m2和18 m2两座竖炉,年产球团矿175万t 左右,生产酸性球团矿。随着汉钢高炉产能不断提升,对球团矿的质量要求越来越高,不仅要求其具有一定的冷强度,而且还要求具有良好的冶金性能。
为进一步改善高炉炉料结构和提升入炉料综合质量,汉钢2021 年开始进行了提升球团矿质量攻关,攻关小组结合竖炉球团生产特点,通过改善原料条件、提升生球质量、合理控制工艺参数、强化设备管理,球团矿抗压强度及合格率分别提升了177 N、7.3%,球团软熔区间降低了68 ℃,还原膨胀指数降低了3.1%。为高炉稳产顺行提供了保障。近几年来汉钢球团矿的化学成分及冶金性能指标见表1、表2。
表1 2019 年—2021 年球团矿理化指标
表2 2019 年—2021 年球团矿冶金性能指标
1 影响汉钢球团矿质量的因素
竖炉球团主要原燃料及辅助材料有精矿粉、高炉转炉煤气和膨润土。从汉钢球团生产实际分析,影响球团矿质量的因素主要有原料管理、生球质量、参数控制及设备方面的影响。其次因球团带冷机内出现红球时,为保护成品矿输送皮带的安全,被迫对输送带的球团上打水进行冷却,也会对球团矿质量造成影响。
2 提升汉钢球团矿质量的措施
2.1 确保原料质量
1)汉钢竖炉国内精粉配比高达90%以上,且国内精粉品种较多,容易对质量造成较大波动,因此加强了进厂原料的检查工作,不定期取样化验成分和粒度,发现物料异常及时反馈质量攻关小组,及时调整确保配矿成分的稳定。
2)根据球团用精矿粉成分及粒度特点,合理策划球团用料结构,提升原料供应稳定性,实际生产中确保球团混合料要求:w(TFe)≥61%,w(S)≤0.35%,w(FeO)≥20%,-200 目粒级≥70%,水分≤10%,球团配料结构调整频次≤2 次/月。
3)在组织卸车与上料过程中,每天如实做好来料记录并登记台帐,标明物料名称、数量及堆放地点,保证各不同批次物料均能随时单独取用;严禁物料堆放杂乱无章、四处抛洒,影响配料使用。表3 为近几年汉钢球团生产原料情况。
表3 2019 年—2021 年球团用原料及细度 %
2.2 提高生球质量
2.2.1 控制适宜水分
根据上料量、膨润土配比、气候、物料特性等有关因素正确判断水分,建立烘干温度工艺模型,加强水分的控制和调整,保证从烘干机出来的混合料的水份控制在7.8%±0.2%以内,便于生球质量的提高。表4 为不同配料量对应的混合料原始水分、烘干温度、尾气温度。
表4 不同配料量对应混合料水分、烘干温度、尾气温度
2.2.2 发挥润磨作用
由于汉钢球团用精矿粉粒度较粗,不能满足竖炉生产粒度要求,为了进一步提高铁精矿的细度、改善铁精矿表面形状及表面活性,稳定润磨机的充填率,根据润磨入磨量及电流情况每班及时补加100 kg 钢球,磨后-200 目细度提升5%~7%,生球落下由3 次/个球~4 次/个球提升到6 次/个球~10 次/个。表5 为润磨入磨量的调整和控制情况。
表5 润磨入磨量的调整和控制
2.2.3 细化造球过程管控
1)根据竖炉焙烧和原料水分要求,及时调节圆盘给料机给料量及加水量、保证造球机排出生球料量的稳定,生球落下强度>5 次以上。
2)造球操作时,应符合造球机圆盘内成球的规律性,控制好给料量和给水量,严格控制补充水应以滴状加在“成球区”的料流上,使分散料很快形成母球,少部分补充水以雾状加在“长大区”的母球表面上,使母球逐渐长大,在“紧密区”严禁加水,避免生球强度波动。
3)每小时对生球的粒级、落下强度及水分检验一次,将检验结果及时反馈主控室;利用生产停机机会对圆辊筛的小球筛及大球筛间隙进行调整,确保不合格粒度的生球能及时进行筛分。
4)每班专人对矿槽各仓下料情况进行检查,铁精矿下料量的波动≤5%,膨润土下料量的波动≤0.2%,杜绝棚仓、下料不稳定的情况出现。
2.3 优化竖炉焙烧操作参数
科学合理的焙烧温度是决定球团矿质量最重要的参数之一。汉钢结合原料和炉况条件的变化,对竖炉燃烧室参数进行了优化调整,提高燃料室温度充分保证了生球在炉内进行氧化反应所需的热量,有利于磁铁矿氧化成赤铁矿。提高冷却风压力,使球团焙烧更加充分,提高了烘干速度。通过参数调整,球团矿抗压强度明显提高,球团矿的软熔温度区间、还原膨胀指数等冶金性能也得到明显改善(见表2)。表6 列出了近几年竖炉焙烧工艺参数情况。
表6 2019 年—2021 年竖炉操作参数情况
2.4 强化设备管理维护
球团矿质量优劣与设备运行状况息息相关,通过增强对竖炉水系统的点检作业频次,重点设施如大、小水梁、齿辊机设专人不定期点检、排污;对竖炉冷却风机、助燃风机、煤压机的压力、流量参数上调,使之与焙烧参数相匹配;定期对现有带冷风机风箱进行清理,确保成品球得到充分冷却,并加强对成品系统皮带的点检维护工作。通过加强设备管理维护,最大限度降低设备因素对球团矿质量的影响。
3 结语
近年来,汉钢通过提高混合料细度、控制适宜水分、发挥润磨效果,合理提高焙烧温度、强化设备管理等措施,使球团矿抗压强度及合格率分别提升了177 N 和7.3%,球团软熔区间降低了68 ℃,还原膨胀指数降低了3.1%,球团矿的抗压强度和冶金性能得到明显改善,为高炉稳产顺行提供了保障。