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煤矿供电系统电源快速切换装置的应用与实测数据分析

2022-05-23刘锡柱

同煤科技 2022年2期
关键词:母联录波线电压

刘锡柱

(山西省节能中心有限公司 山西 太原 030045)

1 背景

潘庄风井35 kV 变电站位于沁水县嘉丰镇潘庄村,主要担负着寺河矿东五盘区场地的生产及生活供电。站内有两回35 kV主电源供电,其35 kV系统为单母线分段接线方式;站内装设两台有载调压变压器,额定电压35/6.3 kV;站内6 kV系统亦采用单母线分段接线方式。变电站内35 kV 及6 kV 开关柜均为室内布置。变电站站内二次系统选用南瑞继保变电站综合自动化RCS-9700系列微机保护装置,其中35 kV母联使用备用电源自投装置RCS-9652B。

备自投供电方式,当工作电源跳闸时,工作电源辅助接点经低压继电器、延时继电器,先跳开工作电源,经一定延时,后合上备用电源,实现由工作电源向备用电源切换[1]。备自投在电网切换中存在以下问题[2]:

(1)切换时间长,在恢复送电前,风机或瓦斯抽放泵可能会停运;

(2)无相频检测,冲击电流大,电动机负荷及备用变压器极易受冲击损坏或绝缘老化缩短使用寿命;

(3)自投成功率低;

(4)如果为母线永久性故障,会扩大事故范围。

由于以上原因,若发生矿井无计划停电事故,采用的仍是人工恢复送电。这种事故处理模式需要一定的固有时间,在这固有的时间内,对于高瓦斯矿来说,个别局面就可能出现瓦斯超限。

快切装置实现电源切换比备自投装置更迅速[3],传统备自投是进线主保护动作失电后,由低电压启动,属于被动切换,一般800 ms~1 500 ms内完成,而快切是由进线主保护直接启动切换,属于主动切换,一般在100 ms以内完成,可以看做是真正的瞬时切换[4]。

本文介绍了潘庄风井35 kV变电站站内的备自投装置更换为电源快切装置,减少了设备停电时间,提高安全运行和自动控制水平,。

2 电源快速切换装置的应用

2.1 电源快速切换装置使用情况

将潘庄风井35 kV 站35 kV 母联备用电源自投装置RCS-9652B 更换为电源快速切换装置PCS-9655S,见图1。

图1 接线图

为实现电源快速切换功能,电源快速切换装置需接入如下所列开入信号和模拟量,具体配置为[5]:

(1)两段母线各自的三相电压;

U1bsa,U1bsa’,U1bsb,U1bsb’,U1bsc,U1bsc’:Ⅰ段母线电压(三相),取相电压。

U2bsa,U2bsa’,U2bsb,U2bsb’,U2bsc,U2bsc’:Ⅱ段母线电压(三相),取相电压。

(2)两回进线各一路相电压或线电压;

U1,U1’:Ⅰ回进线电压,可取线电压或相电压。

U2,U2’:Ⅱ回进线电压,可取线电压或相电压。

(3)两回进线各自的A、C相电流;

I1a,I1a’,I1c,I1c’:Ⅰ回进线的a 相、c 相电流输入。

I2a,I2a’,I2c,I2c’:Ⅱ回进线的a 相、c 相电流输入。

(4)两回进线开关的常开辅助接点,开关合位状态时该开入为1;

(5)母联分段开关的常开辅助接点,开关合位状态时该开入为1;

(6)必要的保护起动和保护闭锁信号接点。

2.2 电源快速切换装置在故障情况下的分析

下面分析图2 所示的配置方式中,在可能发生故障的3 处故障点发生故障时,电源快速切换装置的动作情况。

图2 故障点总览

(1)K1 处故障,393 线路差动保护动作,差动动作信号启动快切装置,快切跳开393开关,合上390开关,切换成功。

(2)K1处故障,上级变电站过流保护动作,快切装置检测到电流下降、频率下降,无流低频启动快切,快切跳开393开关,合上390开关,切换成功。

(3)在K2 处故障时,正常情况下由潘庄Ⅰ回侧保护装置过流保护跳开本侧开关,同时送出后备保护动作跳闸出口节点闭锁PCS-9655S;若由于保护定值等原因导致393开关保护不动作,越级跳闸,则故障会跳开上一级变电所馈线339开关,表面上造成了35 kV站进线失电的假象,快切会有可能启动,因此为保证防止快切装置误投故障线路,在PCS-9655S 内设置了大电流闭锁(可带方向性),当出现大电流时,通过大电流闭锁PCS-9655S,在故障解除后自动解除闭锁,以免由于电源的误投而再次扩大事故的范围。大电流的检测是通过潘庄Ⅰ回593 的电流互感器电流值,大电流一般设置进线开关的过流值。

(4)在K3 处故障时,正常情况下,主变高、低后备保护动作,跳开主变两侧开关,35 kV变电站站供电系统保持不变,仍有潘庄Ⅰ回供电,若故障电流较大,主变开关未能及时跳开,导致潘庄Ⅰ回线393 开关越级跳闸,此时快切装置通过自身检测到393 开关的大电流,超过定值后迅速闭锁快切装置,不再执行快切,全站停电排查故障。

3 现场应用实测数据分析

操作项目:Ⅰ回进线393 开关切至母联390,切换前,为正常大分列运行,35kV母联热备用。

3.1 电压及开关动作分析

(1)录波可以看到,正常运行时,35 kVⅠ段母线电压约为105 V(线电压、二次有效值)。

图3 母线电压录波图

(2)负55.8 ms,Ⅰ回进线393 开关开始跳闸,负5 ms 393开关分闸完成,但电压未发生明显,如图4示。

图4 393跳闸录波图

经过50.8 ms,393开关分闸完成。据试验报告,进线393开关柜的固有分闸时间为43 ms,存在误差。

(3)负5 ms时,母联390开始合闸,如图5示。

图5 390合闸录波图

经过约70 ms,第65 ms 时,母联390 开关合闸完成,切换成功,切换条件为快速切换,据试验报告,母联断路器的固有合闸时间为58.7 ms,存在误差。

(4)快切报文记录全过程用时121 ms,由录波图得出全过程用时 115.8 ms(负55.8 ms 到 65 ms),两者时间基本一致,如图6示。

图6 快切装置动作报文

3.2 电流及开关动作分析

(1)负55.8 ms,Ⅰ回进线393开关开始跳闸。此时393 最大电流为0.14 A(二次有效值),为正常负荷电流,Ⅱ回进线394电流最大值为1.61 A(二次有效值),如图7示。

图7 393开关开始跳闸录波图

(2)负5 ms,393开关分闸完成,此时393电流基本为0 A,394电流为1.6 A,如图8示。

图8 393开关分闸录波图

(3)从第负 5 ms 到第 65 ms,390 开关完成合闸,394电流逐渐增大,并在第65 ms,390合闸完成的瞬间达到最大值:1.96 A,如图9示。

图9 390开关完成合闸录波图

4 实施效果

通过对现场数据分析,可以看出,潘庄风井35 kV站安装的电源快速切换装置,在完成快速恢复送电的同时,确保了电网安全、稳定、可靠、连续供电,不会发生二次故障,扩大事故范围,再次造成停电事故,不会对受电设备造成损坏,也不会对电网造成冲击。

5 结论

电源快速切换装置在潘庄风井35 kV站供电系统的成功应用,解决了供电系统主供回路故障时,人工恢复送电时间长导致井下风机停电,瓦斯超限的问题,实现了快速切换,达到不停电的目的,具有重要的推广和借鉴意义。

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