8508 综放工作面过陷落柱深孔爆破技术的优化
2022-05-16王永星
王永星
(潞安化工集团有限公司阳泉五矿,山西 阳泉 045000)
1 概况
阳泉五矿8508 工作面15#煤层整体为褶皱构造,回采前期为背斜构造形态,回采后期为向斜构造形态。煤层倾角为2°~15°,平均6°左右,采用了综合机械化低位放顶煤采煤工艺,实行“两采一放,追机放顶煤”的作业方式。在工作面存在4个陷落柱:距切巷92 m、115 m、281 m、609 m 处分别存在回风巷揭露的陷落柱X1(42 m×16 m)、高抽巷揭露的陷落柱X2(38 m×31 m)、进风巷揭露的陷落柱X3(60 m×58 m)、陷落柱X4(266 m×83 m)。过陷落柱区域的岩层强度较大,因此综采作业时主要采用浅孔爆破、平推硬过的方案,采煤机的截齿磨损极为严重,综采效率低,且存在安全隐患。
为了解决上述不足,项目组提出了深孔预裂技术方案,采用组合装配式的扩裂弹体,提升了阳泉五矿综采面在过陷落柱区域的作业效率和安全性。
2 扩裂弹体及装药器结构优化
爆破药在爆破孔内的位置直接影响到爆破效果和安全性,传统的爆破过程中所用的爆破药为柔性较大的乳化药[1],在装药时需要人工慢慢放入炮眼内,而在陷落柱区域,炮孔内的岩石碎裂性大、钻孔时的岩粉清洗不彻底,导致在推送药包时很容易出现卡阻。药包推进不到位或者药包不连续,不仅影响爆破预裂效果而且给爆破作业造成安全隐患。
新的组合装配式的扩裂弹体[2],用于解决药包推送不到位、药包不连续的难题。新的扩裂弹体采用了PVC 外壳结构,弹体的外径为62 mm,最大装药长度为1 m,PVC 外壳壁厚为1.6 mm,弹体之间能够通过快速连接装置连接,从而满足不同深度爆破孔的装药需求;弹体的端部采用了圆柱形结构,便于通过不光滑的爆破孔;弹体为PVC 材质,不仅具有良好的阻燃、抗潮性,而且不会与瓦斯、粉尘发生反应,稳定性高。
3 深孔预裂爆破仿真模拟
深孔预裂爆破的工艺参数选择直接决定了爆破效果。目前多数煤矿爆破参数的制定主要是依据传统爆破经验,缺乏科学的理论分析和指导,安全性较差。本文提出利用LS-DYNY 力学仿真分析软件[3]对不同爆破工艺参数进行仿真分析的方案。根据井下地质调研,设置岩层的容重为2835 kg/m³,设置其弹性模量为34 MPa,泊松比为0.29,岩层的动态抗压强度为39.6 MPa。
根据阳泉五矿井下的实际情况,对装药半径为20 mm、30 mm、40 mm、50 mm、60 mm、70 mm情况下的爆破预裂效果进行仿真分析,结果如图1。
图1 不同装药直径情况下的爆破效果图
由仿真分析结果可知,随着装药直径的增加,爆破后的影响范围随之扩大,爆破影响范围约为装药直径的23 倍。在爆破时炮孔周围的围岩先被冲击波强烈压缩,然后再向外扩散,对爆破孔周围岩石的毁伤效果也随着装药量的增加而增大。当爆破孔直径为70 mm 时,虽然爆破效果更好,但岩石碎裂范围过大,而且碎裂程度过高会导致爆破后四周围岩不稳定性增加,影响井下综采安全,因此爆破药直径选择为60 mm。
4 深孔爆破参数
根据仿真分析结果及煤矿井下的实际地质情况,在井下陷落柱边缘约10.56 m 的位置开始设置爆破孔,爆破孔的间距设置为2000 mm,每个爆破孔的深度设置为9 m,孔与孔之间的距离为2.4 m,炮孔直径为91 mm。考虑到过陷落柱区域的地层条件较为敏感,因此一次爆破时的装药量不易过多,防止出现垮塌事故。根据仿真分析及验算,其单次爆破时的装药量不大于180 kg。为了提高爆破的安全性,各个炮孔内的装药全部采用正向装药结构[4],所有的雷管均采用串联的形式设置在起爆器上。炮孔布置结构如图2。
图2 陷落柱区域深孔爆破孔设置示意图(m)
为了保证爆破药设置后不受潮,且保证爆破时能量不被分散,对爆破孔的填塞工艺要求较高。对多种封孔方案进行验证后,确定封孔材料用黄土和砂石按3:1 的比例混合后加入1%组分的防潮剂构成,用模具加工成直径为60 mm、长度为300 mm的圆柱形结构。封孔时的封孔长度选择6.3 m,保证封堵的可靠性。装药结构如图3[5]。
图3 深孔爆破装药结构示意图
5 井下爆破验证
在陷落柱区域进行爆破后,只有4 号孔内炮泥被冲出,分析为填充时填充质量差导致;在17、18、20 号孔内出现了爆破漏斗抛掷,主要是该区域内岩石碎裂性较高,而且装药量偏大导致的;其他各个爆破孔内爆破后未发生异常,表明了该深孔爆破工艺设置合理。
采用改进技术后,综采过陷落柱区域平均每天推进3.62 m,比优化前的3.14 m 提升了15.3%。在推进过程中,平均每米消耗的截齿数量为4.1 把/米,比优化前的16.9 把/米降低了75.7%,极大地提升了过陷落柱的综采效率和安全性。
6 结论
为了解决阳泉五矿综采面过陷落柱时推进速度慢、安全性差的不足,提出了一种新型的深孔预裂技术方案,对该方案的工艺参数选择和实际应用情况进行了分析,主要结论:
(1)新的组合装配式的扩裂弹体采用PVC 外壳及半圆形端部,能够有效解决传统方案药包推送不到位、药包不连续的难题。
(2)LS-DYNY 力学仿真分析软件能真实模拟井下爆破的实际效果,为优化爆破方案提供理论依据。
(3)新的深孔预裂技术,将阳泉五矿井下过陷落柱区域的推进速度提升了15.3%,将采煤机截齿磨损量降低了75.7%。