萃取法去除燃煤电厂脱硫废水中的氯离子
2022-04-27赵海舰刘田田陈志东尤仁金赵贤广
赵海舰,刘田田,陈志东,尤仁金,赵贤广
(南京工业大学 环境科学与工程学院,江苏 南京 211800)
我国发电目前仍以燃煤发电为主,据预测我国煤电发电量在2025年将达到顶峰,煤电发电过程产生的含SO2烟气给环境带来了严重的危害[1-2],因此燃煤电厂烟气脱硫受到了重点关注。燃煤电厂烟气脱硫技术主要有湿法、半干法及干法三大类,其中石灰石-石膏湿法烟气脱硫工艺具有工艺简单、技术成熟、脱硫效率高和吸收剂价廉等技术优点,在电厂烟气处理中应用最为广泛[3]。石灰石-石膏湿法烟气脱硫工艺中,吸收塔内浆液经反复循环利用,Cl-会不断富集,当Cl-浓度过高时会使石膏脱水性能急剧下降[4],石膏结晶性变差、强度降低,严重影响脱硫石膏的性能[5],同时对脱硫设备产生很强的腐蚀性[6-7],因此,当浆液中Cl-浓度超过20 000 mg/L时,需外排废水,即“脱硫废水”[8]。目前燃煤电厂脱硫废水主要采用三联箱处理后排放,但随着环保要求的日益严格和燃煤电厂脱硫废水零排放要求的提出,脱硫废水需深度处理才能实现回用或零排放。目前脱硫废水深度处理技术主要有烟气烟道直接蒸发或旁路蒸发[9-10]、膜分离[11-12]、蒸发浓缩[13-15]和离子交换法[16-17]等。这些技术都存在一定的不足,如烟气烟道直接蒸发或旁路蒸发技术增加了发电成本,设备运行过程中容易结垢,蒸发水随烟气排放,难以回收利用;膜分离对水质要求比较高,稳定性差,产生的浓缩液还需要进一步蒸发处理;蒸发浓缩运行成本和能耗高,容易结垢,占地面积大,结晶分离出来的盐类固化物需进一步处置;离子交换法吸附容量小、前期费用投入高,洗脱过程容易造成二次污染。由于烟气脱硫对用水的水质要求不高,关键是控制水中的Cl-浓度,因此研究经济、有效的脱硫废水Cl-去除技术,是实现燃煤电厂脱硫废水回用于脱硫过程,从而实现脱硫废水零排放的关键。
本文拟采用溶剂萃取法[18-19]去除脱硫废水中的Cl-,将脱硫废水中Cl-浓度降至1 000 mg/L以下,从而满足脱硫废水循环回用的要求[20]。目前这方面的相关研究报道较少,本文从提高Cl-的浓缩倍数和产物再利用的角度,开展溶剂萃取法去除脱硫废水中Cl-的研究,探索技术的可行性,以期为在实际废水中的应用提供理论依据。
1 实验部分
1.1 试剂与仪器
NaCl、MgSO4、CaCl2、MgCl2·6H2O、K2CrO4、H2SO4、NaOH、NH3·H2O、(NH4)2CO3、(NH4)2SO4、AgNO3、N235均为分析纯;实验用水为超纯水。
pHB-4型便携式pH计;DF-101Z集热式恒温加热磁力搅拌器;FA2004B电子天平;SHA-B水浴恒温振荡器。
1.2 废水来源
南京市某燃煤电厂经三联箱预处理后的脱硫废水水质情况见表1。
表1 燃煤电厂脱硫废水水质情况Table 1 Water quality of desulfurization wastewater from coal-fired power plants
1.3 实验方法
本文采用多次错流萃取和反萃取的工艺,开展模拟脱硫废水中Cl-的萃取和萃取相反萃取再生的研究[21]。
操作步骤:取一定比例的萃取液和模拟废水,加入至125 mL的分液漏斗中,振荡萃取2 min,静置分相后放出萃余相。然后再分别用新鲜的萃取液萃取萃余相2次后,分别测量3次萃取时萃余相中Cl-的浓度,计算出Cl-的去除率。将3次错流萃取产生的萃取相混合后采用反萃取再生,在125 mL的分液漏斗中,同时加入萃取相和一定量的反萃取剂,进行两次错流反萃取操作,测量反萃后反萃取溶液中Cl-的浓度。反萃再生后的萃取液再经过水洗、酸洗后循环用于模拟废水的萃取。
1.4 分析方法
Cl-浓度分析参照《水和废水监测分析方法(第四版)》(GB 11896—89)中的硝酸银滴定法。
1.5 萃取液的组成
本文采用的萃取液主要由Cl-萃取剂、稀释剂和改质剂三部分组成。
Cl-萃取剂选择的原则:溶解度小,吸附容量大,支链长,容易从溶液中吸附被选物质;易和其它溶剂互溶,挥发性小,无毒无害,容易长期再生。本文选取有机胺类有机物作Cl-萃取剂,其中叔胺类有机物具有溶解度小、吸附容量大、再生高等特点,因此本文选用三辛癸烷基叔胺(N235)作为Cl-萃取剂。
稀释剂在萃取过程中具有重要作用,它不但能改善萃取操作性能,还能产生很强的稀释效应,从而改善萃取剂的萃取性能,使本来难以分离的过程得以实现[18]。根据萃取剂的特性,本文选用高碳烷烃类混合液作为稀释剂。
为了避免萃取或反萃取时产生乳化现象或出现第三相,通常需加入一些高碳醇或其他有机化合物作为改质剂,增加萃取剂、萃取剂的盐类或金属萃取物的溶解度。本文经过多种稀释剂的比较,选用C6-10醇作为改质剂。
1.6 溶剂萃取的原理
(1)
(2)
N235在萃取Cl-后需要进行反萃再生,由于N235以氢键与酸根阴离子结合生成萃合物,故可使用碱性反萃取剂破坏萃合物结构[21]。考虑到资源的回收利用,本文选用铵类反萃取剂进行反萃取。反萃取过程如下:
(3)
2 结果与讨论
通过模拟废水实验考察了萃取液组分配比、萃取液与水相体积比(O/A)、废水初始pH、萃取温度、共存离子和不同反萃取剂等因素对Cl-脱除率的影响,并确定最佳的操作条件。
2.1 萃取液组分配比对Cl-去除率的影响
N235占萃取液的比值,决定了脱硫废水中Cl-的去除率。本文选取N235体积占比分别为30%,40%,50%,60%,70%和80%,改质剂取10%,萃取时间2 min,进行一次错流萃取,考察了萃取液组分配比对脱硫废水中Cl-去除率的影响,结果见表2。
表2 不同萃取液组分配比条件下Cl-的去除率Table 2 The removal rate of Cl- under the condition of different extract composition ratio
由表2可知,随着萃取液中N235含量的增加,Cl-的去除率逐渐增大。实验中发现,当N235含量达到80%时,萃取液发生了明显的乳化现象且难以分离,其原因可能是稀释剂含量的减少,导致萃取剂变得粘稠,在萃取过程中,油水不易分离,从而出现乳化现象;当N235含量达到70%时,在萃取反应结束后油水的静置分离时间为2 min,且萃取剂未见乳化现象。故综合考虑,本文选定N235、稀释剂、改质剂的最佳体积比为7∶2∶1。
2.2 萃取液与水相体积比(O/A)对Cl-去除率的影响
取萃取液(O)与水相(A)体积比(O/A)分别为1∶1,1∶2,1∶3,1∶4,1∶5,1∶6,在萃取液组分配比为7∶2∶1, 萃取时间2 min,进行一次错流萃取,考察了O/A比对Cl-去除率的影响,结果见图1。
由图1可知,随着O/A比变小,Cl-的去除率逐渐降低。O/A比变小,相对于脱硫废水中的Cl-,萃取液中萃取剂N235不足,导致Cl-的去除率降低,因此,增加O/A比有利于Cl-的去除;但O/A越大,使用的萃取液量就越多。考虑到萃取后出水Cl-浓度在1 000 mg/L以下就可满足回用的要求,若每级去除率在70%左右,通过3次错流萃取实验就可达到要求,因此本文选取O/A比为1∶4作为萃取时的适宜体积比。
图1 O/A比对Cl-去除率的影响Fig.1 The influence of the volume ratio of O/A on Cl-removal rate
2.3 废水初始pH对Cl-去除率的影响
萃取过程脱硫废水酸碱度的不同可以限制萃取剂的效率,因此讨论废水初始pH对萃取平衡的影响尤为必要。在萃取液组分配比为7∶2∶1,萃取时间为2 min,O/A比为1∶4的条件下,使用0.5 mol/L H2SO4溶液调节废水初始pH,进行一次错流萃取,考察了废水初始pH对Cl-去除率的影响,结果见图2。
图2 初始 pH对Cl-去除率的影响Fig.2 The effect of initial pH on Cl- removal rate
由图2可知:随着废水初始pH逐渐变大即酸性减小,Cl-的去除率呈现下降趋势;当废水初始pH值为1时,Cl-的去除率最高;废水初始pH值为6时,Cl-的去除率最低;废水初始pH>4的时候,Cl-的去除率下降明显。由反应式(1)和(2)可知,在较强酸性下,废水中的H+可能优先与N235中的N结合形成—NH基团,而—NH基团更容易与Cl-结合,从而将Cl-脱除;而随着废水初始pH的增加,废水中H+减少,萃取液中形成的—NH基团减少,导致Cl-脱除降低。因此考虑燃煤电厂脱硫吸收塔吸收浆液的pH一般在5.0~5.8和吸收塔材质的pH在4.0~6.0,为便于废水的直接回用,本文取废水pH为4作为萃取时的适宜pH值。
2.4 萃取温度对Cl-去除率的影响
萃取温度主要是通过影响Cl-在两相中的分配比,进而影响其去除率。取萃取液组分配比为7∶2∶1, 萃取时间为2 min,O/A比为1∶4,废水初始pH=4。利用水浴恒温振荡器控制不同萃取温度下的萃取实验,进行一次错流萃取,考察了萃取温度分别为15,20,25,30,35,40 ℃对Cl-去除率的影响,结果见图3。
图3 萃取温度对Cl-去除率的影响Fig.3 The effect of extraction temperature on Cl- removal rate
由图3可知,随着温度的升高,Cl-去除率呈先增大后降低的趋势。萃取温度为25 ℃时,Cl-的去除率最高;当萃取温度<25 ℃时,萃取温度降低时Cl-去除率变低,其原因是萃取液在温度低的情况下,容易发生乳化现象[24],影响Cl-的去除率;当萃取温度>25 ℃时,随着温度升高,Cl-去除率也呈下降趋势,其原因是萃取温度过高,可能不利于萃取液中—NH基团的形成,导致Cl-去除率的降低。因此,选取25 ℃(常温)为适宜的萃取反应温度。
2.5 废水中共存离子对Cl-去除率的影响
图4 共存离子对Cl-去除率的影响Fig.4 The effect of coexisting ions on Cl-removal ratea.脱硫废水中Cl-的去除效率;b.NaCl溶液中Cl-的去除效率
2.6 不同反萃取剂对萃取剂再生效果的影响
模拟废水经过3次错流萃取后,将3次萃取产生的萃取相混合后进行反萃取实验。反萃取实验萃取相与反萃取剂体积比为12∶1、进行2次错流反萃取,在相同条件下,考察了不同反萃取剂对萃取相中Cl-反萃率的影响,结果见图5。
图5 不同反萃取剂对Cl-反萃率的影响Fig.5 The effect of different stripping agents on the Cl- stripping rate
由图5可知,氨水的效果最好,Cl-反萃取总效率可达到80%;碳酸铵的效率次之,Cl-反萃率为70%,但碳酸铵在反萃取过程中会产生大量的CO2气体排放;硫酸铵的反萃取率最低,这是因为铵盐对Cl-的结合能力比硫酸根强[22-23],使得硫酸根无法将铵盐上的Cl-交换出来,此外硫酸铵的水溶液呈弱酸性,有利于萃取相—NH基团的稳定,导致了Cl-反萃取率下降。因此,本文选择氨水为最佳反萃取剂。
2.7 连续实验
基于上述的萃取和反萃取再生的单因素实验,进一步考察了连续萃取时Cl-的去除率。
表3 三次错流萃取实验Table 3 Three cross-flow extraction experiments
表4 二次错流反萃取实验Table 4 Two cross-flow back extraction experiments
由表3和表4可知,经过“3次错流萃取+2次错流反萃取”,可以使得脱硫废水中Cl-去除率达到97.58%,Cl-浓度降到300 mg/L;反萃取总效率在77.21%,Cl-的浓缩和分离效率高。故通过以上实验满足了脱硫废水回用与零排放的要求。
2.8 萃取液的再生与重复实验
利用反萃取后的再生萃取液,经水洗、酸洗、水洗后,重新萃取废水中Cl-,考察萃取液再生使用时对Cl-去除率的影响。
由图6可知,由于反萃取过程中反萃取效率是有限的,不能将Cl-从萃取相中全部反萃取出来,萃取相中会含有残留的Cl-,其浓度约为3 649 mg/L,因而导致了再生萃取液回用时对废水中Cl-的去除率略低于新配制的萃取液。通过对萃取液的再生重复使用过程中发现,再生萃取液中残留Cl-的含量对废水中Cl-的去除效率影响较小,说明萃取液中还有萃取余量,故不需要对再生萃取液中残留的Cl-进一步处理。实验结果表明,萃取液重复实验过程中,萃余相废水Cl-浓度都能降到1 000 mg/L以下,去除率维持在94%以上,萃取液重复使用性较好。
图6 萃取液重复再生萃取实验Fig.6 Repeated regeneration extraction test of extract1.萃取液萃取;2.重复1次萃取液再生萃取;3.重复2次萃取液再生萃取;4.重复3次萃取液再生萃取;5.重复4次萃取液再生萃取
图7 萃取液重复再生反萃取实验Fig.7 Repeated regeneration and stripping test of extract1.萃取液反萃取率;2.重复1次萃取液再生反萃取率;3.重复2次萃取液再生反萃取率;4.重复3次萃取液再生反萃取率;5.重复4次萃取液再生反萃取率
由图7可知,第2次错流反萃取效率都大于第1次错流反萃取效率,其因是萃取相溶液呈酸性,而氨水呈碱性,故在反萃取过程中先进行了中和反应,之后才进行反萃取反应。重复性实验过程中反萃取效率低于首次的反萃效率,这是因为萃取液重复使用过程中残留的Cl-提高了萃取相中Cl-的浓度。实验结果表明,重复性实验过程中利用氨水进行2次错流反萃取,Cl-反萃取率可达65%以上。
3 结论
(2)在萃取液中N235、稀释剂、改制剂的体积比为7∶2∶1,O/A比为1∶4,萃取时间为2 min,废水初始pH=4,萃取温度为25 ℃(常温),氨水反萃取体积比O/A为12∶1的适宜条件下,经过“3次错流萃取+2次错流反萃取”的再生重复性实验,可以使得脱硫废水中Cl-的浓度从12 396 mg/L降到1 000 mg/L 以下,满足《城市污水再生利用工业用水水质标准》(GB/T 19923—2005)中Cl-浓度的回用要求。同时氨水的反萃取效率高达65%以上,Cl-的分离效率较高。
(3)反萃取过程中生成的副产品铵盐,大多数为NH4Cl,少量为(NH4)2SO4通过冷却结晶回收后可以作为农业氮肥使用。
(4)经过2次氨水错流反萃后,还有部分Cl-残留在萃取液中。实验结果表明,再生萃取液中存在的Cl-对萃取液的再生萃取效率影响较小,故不需要对萃取液中残留的Cl-进一步处理,萃取液复用性较好。
(5)按照萃取O/A比为1∶4,反萃取O/A比为12∶1,将Cl-从160 mL的脱硫模拟废水中转移至20 mL的反萃取溶液中,Cl-浓度提升了8倍。
(7)实验结果表明,采用萃取法去除燃煤电厂脱硫模拟废水中的Cl-,技术上可行,操作简单,整个过程在常温常压下进行,处理后的废水可满足脱硫废水的回用和实现零排放,具有良好的经济效益和应用前景。