中原石化乙烯装置脱丁烷塔操作优化
2022-04-11胡志伟
胡志伟
摘要:中国石化中原石油化工有限责任公司(以下简称中原乙烯)近期脱丁烷塔中混合碳四产品的质量波动,通过分析查找原因,对脱丁烷塔进行了加大注入分散剂、加大回流、控制顶温釜温、切换再沸器、稳定脱丙烷塔、仪表校对参数等措施,从而达到稳定系统运行,减少碳四产品质量波动的问题。
关键词:乙烯;脱丁烷塔;优化操作
目前,中原石油化工有限责任公司的脱丁烷塔系统存在一些问题,主要表现在脱丁烷塔压差一直偏高,碳四产品中碳五含量一直偏高,碳四产品时有不合格,塔釜碳四损失也偏大。通过近期的调整优化,分析其主要的影响因素,实现再优化过程中,保证碳四产品的合格。
1 中原石化乙烯装置脱丁烷塔系统简介
1.1 工艺流程
脱丁烷塔系统主要作用是将低压脱丙烷塔DA404塔釜来的C4'S馏份中的C5'S及更重馏份及更重馏份分离出来。塔顶馏出物为混合碳四产品,送入储罐。塔底馏出物为裂解汽油产品,冷却后送往裂解汽油加氢装置或储罐。
1.2 工艺技术控制指标及参数
中原乙烯脱丁烷塔系统工艺技术控制指标
顶温/40.1℃;釜温/110.3℃;灵敏板温度/78℃;回流量/7024 (kg/h);进料量/10893 (kg/h);碳四产品量/(kg/h) 5619;塔压/MPa 345。
1.3 产品质量控制指标
C4'S >99%;C3'S<5% ;C5'S<5%
2 脱丁烷塔运行情况简述与分析
2.1 脱丁烷塔系统运行情况简述
2020年9月17日大检修完毕开车后,脱丁烷塔压差一直偏高,碳四产品中碳五含量一直偏高,产品纯度下降,威胁下游装置正常运行;塔釜碳四损失也偏大。
2.2 脱丁烷塔系统波动原因分析
根据脱丁烷塔系统各种波动表现,初步分析混合碳四产品质量波动的原因如下:
(1)脱丁烷塔工艺参数控制不正常,如回流量较设计值高较多,超出塔的处理能力,产生液泛,导致混合碳四产品质量波动;
(2)塔部分部件因结焦堵塞,使进料、液位等仪表指示失灵,难以为正常操作提供依据,使操作状况严重偏离正常状态,进而导致混合碳四产品质量波动;
3 脱丁烷塔系统碳四产品的影响因素及整改措施
3.1.1 脱丁烷塔工艺条件的变化与参数调整
脱丁烷塔初始进料在6500kg/h,回流量8200kg/h,顶温在44.7℃,釜温在102℃,塔压350kPa,塔压差在61kPa左右,再沸低压蒸汽量在1600kg/h。28日进料在7500kg/h,回流量8900kg/h,顶温在44.7℃,釜温在102℃,塔压350kPa,塔压差在63kPa左右,再沸低压蒸汽量在1737kg/h。
进入到10月份装置提高负荷,进料在8500kg/h以上。因脱丁烷塔塔顶碳五高塔釜碳四损失量大。多次对回流量进行调整,回流量7000kg/h至10000kg/h都试过,顶温在45至47℃,塔压350kPa,再沸低压蒸汽量在1737kg/h。
10月10日塔压由350kPa逐步降低至330kPa操作,产品指标未改善,仪表对参数指标也进行了校对。设计进料10893kg/h,回流量7240kg/h,塔压差28kPa。
通过控制塔压,控制回流量,控制灵敏板温度等调节手段,也对裂解原料进行调整,减少裂解进料中轻碳五比例。塔顶碳四产品始终不合格,碳四中碳五含量偏高,平均在1.86%(质量分数)。
3.1.2 脱丁烷塔压调整及蒸汽变化
塔压由之前的运行操作压力0.35MPa降至目前的0.33MPa,具体压力变化与塔釜温度情况及蒸汽变化见下图所示(来源PI截图)。
3.2 加入阻聚剂
2020年10月12日对塔进料加注分散剂,17日改顶部回流加注分散剂。试用浙江杭化科技的脱丁烷塔阻聚剂HK-17DC,注入脫丁烷塔进料线和回流线,注入浓度为0.45kg/h,效果仍然不明显。
3.3 仪表因素与处理措施
在塔顶及塔釜加压力表进行比对压差达到120kPa,室内显示61kPa,10月12日仪表对压差表进行扩大量程后显示118kPa。
因压差始终偏高,10月21日逐步降低塔的回流量,回流由8500kg/h降至6101kg/h,22日9:00回流降至5171kg/h,22日16:00回流降至4117kg/h,24日12:00回流降至3146kg/h,12:53分塔压差由123kPa逐步开始下降,20:52分降至53.3kPa。25日9:00离线分析碳四产品合格。
仪表对楔形流量计外部进行蒸汽加热及敲打震动,流量涨至4217kg/h。之后流量一直稳定,但是与设计值7024kg/h的回流量偏差较大。根据塔压差及产品质量情况,逐步提高塔回流至4350kg/h运行,碳四产品合格。进料达到9500kg/h以上塔压差会上涨,适当降低100kg/h回流量,在进料少的情况下提高回流至4350kg/h。
同时对脱丁烷塔部分参数进行限定,塔压控制在330kPa,釜温不低于100℃,回流4350kg/h,灵敏板温度根据釜温变化适当上下调整。通过调整稳定控制之后碳四产品合格。
4 结语
适当加大低压脱丙烷塔釜阻聚剂注入,保持分散剂注入到2021年1月中旬。下次检修改造,在脱丁烷塔进料线增加过滤器,开车初期检查滤网堵塞情况。依据后续MTBE装置需要,对该塔进行分离效果提升改造,进一步降低碳四产品中碳五含量,满足后续装置产品指标提升要求。
参考文献:
[1]中原石油化工有限责任公司乙烯车间。乙烯装置操作手册【M】。2003:169-170。
[2]中原石油化工有限责任公司乙烯车间。乙烯装置物料和蒸汽平衡【M】。2011:76-82。
[3]宫钦月,房丙昌。脱丁烷塔碳四产品质量波动原因及处理【J】。乙烯工业,2011:23(1)31-34。