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乌拉根铅锌矿SS SAG流程优化研究

2022-04-09沈贤德李守业

现代矿业 2022年3期
关键词:原矿磨机旋流器

沈贤德 李守业

(新疆紫金锌业有限公司)

乌拉根铅锌矿是国内特大型砂砾岩型低品位氧硫混合铅锌矿,矿石露天开采后,给入颚式破碎机破碎后经皮带运输至选厂原矿堆,经SS SAG碎磨流程、优先选铅再选锌、锌粗精矿再磨后精选等,浓缩过滤获得最终铅精矿和锌精矿,尾矿经浓密后泵送至尾矿库堆存。选矿厂一期工程2012 年建成投产,设计处理能力5 000 t/d,二期工程2015 年初建成投产,设计处理能力5 000 t/d,三期工程2020 年7 月建成投产,设计处理能力15 000 t/d。一期、二期原流程为三段一闭路破碎加一段闭路磨矿流程,通过三期设备大型化技术改造(SS SAG 流程),选矿厂实际处理能力达3 万t/d。

目前,SS SAG 流程国内应用极少[1],特别是处理量达万吨级的选厂基本没有[2-3],应用成功的案例少且代表性差。SS SAG 流程应用以来,生产指标较原流程有所下滑。为查明原因对SS SAG流程进行了科学分析,并提出有针对性的解决方法及合理化建议,为SS SAG流程优化及提升浮选指标提供科学依据。

1 矿石性质

乌拉根铅锌矿主要有价元素为铅和锌。锌矿物主要为闪锌矿,其次为菱锌矿,含有少量异极矿;铅矿物主要为方铅矿;其他金属矿物可见黄铁矿、磁黄铁矿,少量的黄铜矿、磁铁矿、钛铁矿等;非金属矿物含量高,主要为石英、长石、白云母、方解石等。原矿多元素分析结果见表1,矿物组成及相对含量见表2,矿石破碎性质见表3。

2 选矿工艺流程

乌拉根铅锌矿选厂由1 套SS SAG 流程为一、二和三期浮选系统提供入浮产品,由于3个系列浮选流程相同,此次考查针对SS SAG 流程及三期浮选系统进行取样分析。

采场矿石由C160 颚式破碎机粗碎后,粗碎产品由皮带运送至原矿堆,原矿通过4台给料机给入皮带转运至美卓ϕ8.5 m×7.0 m 半自磨机磨矿,排矿经2台(1备1用)10 mm×20 mm直线筛筛分,筛上顽石返回半自磨机,筛下通过10 台FX840-GX-B 水力旋流器分级,溢流入浮选,沉砂返回半自磨机。浮选流程为优先选铅再选锌。锌粗精矿再磨由1 台MQY2554球磨机和1台ALC-1500L艾砂磨组成,球磨为闭路磨矿,艾砂磨为开路磨矿。工艺流程见图1。

3 SS SAG流程考查

3.1 半自磨机配置情况

SS SAG 流程中为1 台型号为ϕ8.5 m×7.0 m 的半自磨机,半自磨每班钢球添加制度为120 mm、110 mm、100 mm 配比为1∶2∶3,钢球充填率为17.44%,格子板孔径为38 mm(10块)、50 mm(4块),衬板为高低型锰钢材质。

3.2 SS SAG矿浆流程

SS SAG矿浆数质量流程见图2。

3.3 主要产品粒度组成

SS SAG 流程主要产品粒度组成见图3(图中d为物料粒度,mm)、图4。

由图3、图4 可见,原矿F95为90 mm,-0.074 mm约占17%,原矿粒度细;半自磨给矿和半自磨排矿-0.15 mm 粒级组成相当,说明半自磨研磨效果差,矿石经半自磨后新生成-0.15 mm粒级含量少。

3.4 SS SAG流程重要参数计算

SS SAG流程重要参数计算结果见表4,水力旋流器主要参数见表5。

由表4、表5 可知,半自磨机实际处理量为1 248.75 t/h,顽石率仅为0.66%,生产率为1.08 t/(m3·h),循环负荷仅为153.40%;旋流器运行压力处于0.08~0.09 MPa,旋流器分级质效率仅为37.16%,旋流器给料浓度为59.17%,溢流浓度为45%,底流浓度为74.72%。

3.5 铅锌粒级回收情况

根据溢流样、选铅尾矿和选锌尾矿粒级金属分布结果计算铅锌粒级回收率,结果见表6。

由表6 可知,选铅作业+0.15 mm 粒级和0.105~0.15 mm 粒级铅回收率低于50%,分别为32.31%和48.71%,其他粒级铅回收率在65%以上;选锌作业+0.15 mm 粒级锌回收率为55.85%,其他粒级铅回收率在80%以上,铅锌金属+0.15 mm 粒级损失明显。

由表7可知,+0.15 mm 粒级溢流样中方铅矿与闪锌矿的解离单体和富连生体含量占比大于65%,选铅尾矿中42.37%的方铅矿为解离单体和富连生体,其余为贫连生体;选锌尾矿中71.65%的闪锌矿为解离单体和富连生体;存在已解离或基本解离的粗粒方铅矿和闪锌矿掉槽而损失在尾矿中的现象。

4 SS SAG 流程存在的主要问题及工艺优化建议

4.1 SS SAG流程存在的主要问题

(1)+0.15 mm 粒级铅锌回收率低是影响浮选指标的关键因素,存在已解离或基本解离的粗粒方铅矿和闪锌矿掉槽而损失在尾矿中的现象。降低入浮产品粗粒级占比有利于浮选指标地提升。

(2)原矿粒度细且易碎,半自磨排出顽石率低,无法起到代替钢球进行自磨的作用。半自磨给矿和半自磨排矿-0.15 mm 粒级组成变化小,半自磨研磨效果差,矿石经过半自磨后新生成细粒级含量少。

(3)水力旋流器分级效率较低,分级产品呈哑铃型分布,溢流-0.074 mm 占比在达到设计指标的情况下,+0.15 mm粗粒级占比过高。

4.2 SS SAG流程优化建议

(1)优化半自磨衬板结构,如高-低衬板改为低-低衬板,改变提升板角度,使其更加平缓,以此改变钢球运动状态,增强钢球间的挤压和摩擦作用,提升研磨效果[4]。

(2)在半自磨筒体强度允许的条件下提升钢球充填率,调整半自磨筒体转速,增强半自磨研磨性能[5]。

(3)增设二段水力旋流器,提高一段分级溢流切分点,提高溢流产率,尽量将合格粒级分离出去,二段旋流器有针对性地进行内部结构的改造,使二段分级产品粒级组成趋于合理化[3]。

5 结 语

(1)SS SAG 流程虽具有流程短、占地少、配置简单、人工成本低、易于管理及环保效益好的特点,但SS SAG 流程研磨效果差,粗粒级(+0.15 mm)占比高是造成铅、锌金属损失及影响浮选指标的关键因素。

(2)提高半自磨研磨性能,提升分级效率,优化粒级组成是提高浮选指标的重点研究方向。类似选矿厂的建设应充分论证SS SAG流程产品的粒级组成是否适应生产矿石中有价金属的浮选回收。SS SAG流程在乌拉根铅锌选矿厂的应用,对国内同类型矿石选矿厂的设计具有指导和示范意义。

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