净水厂排泥水优化运行研究
2022-03-30董孝中
董孝中
0 引言
净水厂在生产大量城镇饮用水的同时,也产生了一定数量的废水。排泥水若不经处理就排入江河湖泊等水体,会成为水体的重要污染源。
为了降低对水体环境的污染,减少河床淤泥,城北水厂扩建工程中,加入了排泥水处理单元,新建了尾水处理系统。污泥处理工艺中,浓缩池上清液及排水池上清液均需要排放,根据实际情况,雨水管网难以接纳全部上清液。城北水厂的排泥水主要来源于沉淀池的排泥水,砂滤池、炭滤池的排水及深度处理过程中的回用水。考虑节约和充分利用水资源,滤池反冲洗水可以加以回收利用。为了降低滤池反冲洗水回用中贾第鞭毛虫和隐孢子虫,以及锰、铁等有害物质的积累,和由此产生的水质风险,滤池反冲洗水回用应尽可能均匀,最大回流量不超过设计水量的5%。
1 城北水厂运行现状
1.1 现状尾水工艺流程图
图1 尾水工艺流程图
排水池和排泥池分建,排水池有两格,每格排水池可独立运行。
1.2 排水池容积计算
排水池容积设计与滤池反冲洗排水量、滤池格数及滤池反冲洗的时序有关。
排水池设计容量W 按公式(1)计算:
式中:
W—排水池容积,m;
A—一次反冲洗的滤池面积,m;
T—滤池反冲洗持续时间,s;
t—表面冲洗持续时间,s;
q—滤池反冲洗强度,L/(s.m);
q’—滤池表面冲洗强度,L/(s.m);
V—滤池初滤水排放量,m;
V—滤池反冲洗前的最大降水量,m。
城北水厂砂滤池分2 个系列,二期滤池设计规模25 万m/d,共14 格,单格面积94.5m,设计滤速7.87m/h。反冲洗过程:气冲强度15L/(s.m),历时2min;气水同时反冲,气冲强度15L/(s.m),水冲强度3L/(s.m),历时360s;水冲强度6L/(s.m),历时300s;表面扫洗强度2L/(s.m),全过程周期。初滤水排放15min。滤池反冲洗平均周期T=48h。风机强度45m/min。
一期砂滤池排水除无初滤水外,与二期砂滤池相近。
活性炭滤池共20 格,单格面积90m,设计滤速12m/h。反冲洗过程:气冲强度15L/(s.m),历时5min,初滤水排放时间25min。
设计计算:
V=vAt=7.87×94.5×15/60=186(m)
根据滤池积水槽内体积计算:
V=14.6(m)
炭滤池反冲洗排水量:
V=vAt=12×90×30/60=540(m)
一期砂滤池反冲洗排水量:
V=(qT+q’t)A×10+V
=(3×360+6×300+2×780)×94.5×10+14.6
=434(m)
一期滤池反冲洗排水量:
V=V+V=434+186=620(m)
因此排水池最小设计容积取上述反冲洗排水量最大值,应为620m。
1.3 排水池现状
排水池分为两个可独立运行的单格,设计平面尺寸14m×34m,有效容积约1 640m,有效水深3.45m;
排水泵4 台,2 用2 备,紧急情况下可同时开启,泵参数:Q=200m/h,H=9m,N=15kW;
排泥泵4 台,2 用2 备,泵参数:Q=60m/h,H=8m,N=3kW;
底部刮泥机2 台,N=7.5kW。
因此排水池最小设计容积取上述反冲洗排水量最大值,应为620m。排水池现状为1640m,如何优化。(计算值为理论最小值,适当增大排水池体积有利于滤池反冲洗连续运行,构筑物已建成,拆改费用较高)。
2 排水池优化运行
2.1 优化设想
设计标准中排水池最大回流量要求不超过设计水量的5%,夜间低负荷运行时,预臭氧接触池进水量约9 000m/h,按设计最大排泥水回流量450m/h。现状排水池两格同时投入运行,通过设定液位控制水泵是否开启,容易发生排水泵开启数量多,回水量过大的情况。
单格排水池容积820m,满足任意单格滤池反冲洗的要求,单格滤池两台水泵同时启动出流量400m/h,单格排水池排水泵全部启动情况,回水量仍满足设计要求。排水池运行考虑交替运行,有利于控制回流水量,做到匀量输出,保证水质安全。
2.2 反冲洗程序优化
查阅相关滤池反冲洗水污泥自然沉降情况可知,砂滤池初滤水、炭滤池反冲洗废水中固体通量可忽略不计,砂滤池反冲洗水含固率在0.05~0.15%。含固率较低的排泥水,起始阶段污泥界面沉降速度很快,较早达到压密点,含固率0.2%的排泥水,25min 能完成初步沉降,且其后一个小时泥水分界面变化不大。
单格排水池底面积238m,按照一次滤池反冲洗最大水量620m计算,排水池液位上升2.6m。排水池有效水深3.45m,低液位可设置在0.85m 以下。
为了尽可能降低底部刮泥机运行时对水下的扰动,综合上述因素,设定排水池准备液位为0.8m。单格滤池反冲洗完毕,预计最高水位达3.4m。滤池反冲洗完毕,排水池接收到信号后,静置30min,然后开启底部刮泥机。反冲洗过程中,同时打开2 台排水泵和2 台排泥泵,总排水量约560m/h,66min 后排水池液位降低至0.8m,进入等待队列。
底部刮泥机行程75cm,安装间距65cm,往复周期30s,66min 能往复运行130 多次,满足运行要求。液位降低至0.8m 后,停泵同时停止刮泥机运行,防止排水池末端局部积泥。
2.3 优化后运行情况
程序调整后具体流程如图2。
图2 滤池反冲洗联动排水池运行流程图
单格滤池反冲洗、排水池静置和排水完整周期用时约140min。两格排水池正常运行情况下,一天可以满足20 格滤池的反冲洗。
3 结论
结论一:对比程序调整前后运行情况,见表1。
表1 前后对比情况
结论二:通过系统计算排水池容积、滤池反冲洗水量,调整排水池运行方式,达到了优化排水池与滤池反冲洗的联动运行,降低了上清液浊度,水量更加均匀的进入预臭氧接触池,同时提高了排泥水浊度,排水池底部积泥情况好转,达到了预期的效果。
结论三:减少了污泥处理工艺中上清液的排放,与第一章节的内容相对应。