综采工作面端面破碎顶板联合控制技术应用
2022-03-24姚锦飞
姚锦飞
(晋能控股煤业集团华阳煤矿, 山西 晋城 048000)
1 15101 综采工作面概述
晋能控股煤业集团华阳煤矿工作面南侧为15煤轨道大巷,东侧为15101 运输顺槽,西侧为15101回风顺槽,北侧为井田边界,靠近矿界4 号点,已留设井田边界煤柱。北侧靠近苇町煤矿,根据交换资料显示该矿目前开采9 号煤层,副斜井已送至15号煤层。
15101 综采工作面倾斜长为150 m,走向长为941 m,工作面回采煤层为15 号煤层,煤层平均厚度为2.5 m,煤层厚度变化不大,结构简单—复杂,含0~5 层夹矸。15 号煤属稳定可采的中厚煤层,回采范围内煤层厚度稳定。15 号煤为黑色—灰黑色半亮型煤,似金属光泽,以条带—均一结构,粒状,阶梯状断口为主,贝壳状次之,条痕为黑色,裂隙较为发育,常见黄铁矿充填。根据井田内钻孔15 号煤层为低灰、特低挥发分、中高流、高固定碳、特高热值无烟煤二号。
15101 采煤工作面装备ZT9600/18/35 型、ZT7800/20/42 型端头液压支架;ZTC19300/18/35 型、ZTC27500/18/35 型超前支架和ZZ7800/20/42 型液压 支 架 、SGZ764/320 型 刮 板 输 送 机 和MG250/600-WD 型采煤机,工作面采煤实行一次采全高开采方式。
2 工作面回采现状及问题分析
2.1 工作面回采现状
15101 工作面采用MG250/600-WD 型采煤机割煤时割煤深度为0.8 m,工作面采用一次性移架方式,截止2020 年9 月18 日工作面已回采680 m,工作面回采过程中主要采用液压支架进行顶板支护,顶岩随着工作面推进逐渐垮落至采空区内,工作面回采至668 m 处时工作面1 号-17 号支架前方开始出现煤壁片帮现象,片帮量随着工作面推进逐渐加大,当工作回采至675 m 处时端面顶板伴随着破碎现象,端面距达1.7 m,液压支架在破碎区初撑力及工作阻力不足78%,导致工作面回采速度慢、安全系数低,制约着工作面安全高效回采[1-2]。
2.2 主要存在的问题
1)断层影响:15101 工作面回采至664 m 处揭露一条断层,断层从工作面头部17 号支架向工作面头部延伸,断层落差为1.7 m,倾角为45°,为逆断层,断层与工作面斜交布置,受断层影响破坏了工作面煤体连续稳定性,降低了工作面顶板整体承载能力,导致顶板岩体以及煤壁在应力作用下,出现失稳现象,造成端面距破碎、端面距加大以及煤壁片帮等。
2)支架支护强度低:工作面回采过程中主要采用液压支架对顶板进行支护,支架支护时主要利用顶梁对顶板进行支撑,通过单体柱对顶梁施加支撑作用力,从而实现支护作用;而当顶板出现裂隙或破碎后,支架作用力无法集中作用在完整的岩体上,作用力在破碎岩体里出现释放,释放过程中会对裂隙岩体产生一个剪切破坏作用,支架支护效果差,而且加剧了顶板破碎力度。
3)围岩稳定性差:15101 工作面回采的15 号煤层稳定性差,结构不稳定,工作面在回采过程中受采动影响以及构造应力作用,煤壁出现剥离破坏作用,导致煤壁片帮严重;同时工作面之间主要为泥岩及砂岩混合层,岩体整体稳定性差,易破碎,在应力作用下承载强度降低,出现破碎、断裂现象。
3 端面破碎顶板联合控制技术
3.1 支护工艺
1)15101 工作面回采至680 m 处时及时调整工作面伪斜,并清理工作面机道内浮煤,将液压支架前移至工作面,保证工作面端面空顶距控制在0.3 m以下,并打开液压支架护帮板。
2)采用手持式钻机在工作面煤壁上施工一排注浆钻孔,钻孔布置在1 号-17 号支架前方,钻孔开口位置距顶板间距为1.5 m,钻孔直径为45 mm,深度为5.0 m,钻孔仰角为45°。
3)支护钻孔施工完后对钻孔进行注浆施工,注浆工序为:安装注浆软管→安装注浆泵→膨胀水泥封孔→注浆施工,注浆液采用水玻璃与水泥混合液,配比为1∶8。
4)注浆完成3 h 工作面方可继续回采,回采时采煤机在该区域切割深度控制在0.8 m 以下,割煤完成后,及时对1 号-17 号支架进行超前移架,及时控制煤壁及顶板破碎现象。
5)注浆完成后在割煤过程中当端面距大于0.5 m时,及时对端面顶板铺设钢筋网,钢筋网采用直径为8 mm 圆钢交错编制而成,网格规格为50 mm×50 mm,钢筋网长度为1.5 m,宽度为1.2 m,相邻两片钢筋网搭接宽度为0.2 m。
6)钢筋网铺设完成后,在钢筋下方施工一排玻璃钢锚杆,锚杆长度为2.0 m,直径为20 mm,锚杆布置间距为1.0 m,锚杆外露端安装一块直径为25 mm玻璃钢托盘,玻璃钢锚杆布置排距为1.5 m。
15101 工作面端面破碎顶板支护平面示意图如图1 所示。
图1 15101 工作面端面破碎顶板支护平面示意图(单位:mm)
3.2 应用效果分析
截止目前15101 工作面已回采到位,通过对工作面过断层期间顶板采取联合控制措施后,通过现场观察发现,联合支护技术控制了工作面煤壁片帮现象,后期回采过程中,煤壁最大片帮深度不足0.5 m,片帮长度不足1.5 m;同时提高顶板稳定性,控制顶板破碎、断裂现象,后期回采过程中顶板未出现冒漏以及垮落事故,液压支架在断层应力区中初撑力及工作阻力提高至95%以上,防止了因支架支护强度不足导致顶板垮落事故的发生,避免支架倒架、陷架现象[3-5]。
4 结语
晋能控股煤业集团华阳煤矿对15101 工作面破碎顶板采取联合控制技术后,通过实际应用效果来看,达到了预期的围岩控制目的,控制了围岩破碎现象,取得了显著应用成效,为工作面同类型地质条件提供实践依据。