某直升机主起刹车装置固定螺栓断裂分析
2022-03-18郭跃东李建伟朱小平贾梦梦
郭跃东,李建伟,朱小平,贾梦梦
(陆装驻景德镇地区航空军事代表室,江西 景德镇 333002)
0 引言
机轮刹车是飞机刹车系统核心构件,是最主要、应用最广泛的刹车装置之一。驾驶员通过刹车系统控制刹车装置,进行飞机的减速、着陆、转弯等标准动作。
某型机牵引时,机轮刹车装置的固定螺栓断裂,导致主起落架机轮刹车装置脱落。该固定螺栓用于固定刹车静盘和刹车动盘。从现场反馈照片来看,螺栓从螺纹根部断裂(如图1所示)。
图1 断裂螺栓
下部两个螺栓明显弯曲,与之对应的螺栓安装孔内衬套及轴座上有明显刮痕;上部两个螺栓未变形,附近结构无异常;刹车装置下端有冲击坑,深度大约2 mm,直径约6 mm。故障发生时,驾驶舱人员在位,机轮刹车为松刹状态,牵引程序正常,未有其他异常情况。
1 故障分析
分析认为,造成刹车装置固定螺栓断裂的原因可能有传力不合理、选材不合理、强度不足、材料有缺陷等8种情况,具体分析如下:
1)“传力不合理”排查情况
查阅图纸分析,刹车装置正常使用时,机轮通过摩擦力将载荷传递至刹车缸体,刹车缸体通过四根连接螺栓将载荷传至主起缓冲支柱,此时螺栓主要受剪切作用,传力路径清晰,载荷分配合理;同时查阅了类似刹车结构的机型的外场使用状况,未出现螺栓断裂情况,故排除了传力不合理的可能。
2)“强度不足”排查情况
直升机刹车时,刹车力矩通过摩擦力传递至刹车安装装置上,再通过4个M8螺栓传递至轮轴上,其受力示意图见图2。
图2 刹车装置安装受力示意图
刹车力矩(≤4400 Nm)通过刹车片上的摩擦力平衡。假设其等效作用线在刹车片中线处,等效载荷为,由于刹车片中线位置距离刹车安装面尚有距离,还将产生附加弯矩。该载荷将通过刹车装置与轴座连接的4个M8螺栓平衡。
(1)
该载荷在上下两排螺栓上均分,则单个螺栓剪切载荷:
(2)
该剪切载荷产生的附加弯矩:
(3)
上述附加弯矩通过上下两排螺栓拉-压平衡,单个螺栓受拉载荷:
在螺栓收口区,主要承受拉载荷,其应力为:
(4)
在安装面,主要承受拉-剪复合载荷。受剪载荷产生的剪切应力:
(5)
受拉载荷产生的拉应力:
(6)
考虑拉-剪复合:
(7)
裕度:
(8)
螺栓承受拉剪组合,连接螺栓的最小安全裕度为0.18。正常使用下,螺栓强度足够,故排除了强度不足的可能。
3)“材料有缺陷”排查情况
原材料经入厂检验程序,检验结果合格。对故障螺栓进行理化分析结果见表1,检测结果符合原材料1Cr17Ni3A的技术要求,故排除了材料有缺陷的可能。
表1 化学分析结果wt(%)
4)“制造有缺陷”排查情况
对螺栓生产产家的追溯核查结果,该断裂螺栓各个生产工序与蓝图上要求完全一致,故排除了制造有缺陷的可能。
5)“外力冲击”排查情况
经调查,当天直升机使用过程中起落30余架次,未出现撞击等异常现象,任务结束后刹车处于松开状态正常牵引,在牵引和刹车掉落期间也未出现撞击等异常情况。对起落架双刹车装置进行拆解,在起落底部螺母上有磕痕如图3。经测量,刹车缸体上凹坑尺寸与螺母磕痕一致。通过现场比对分析认为,凹坑是螺栓断裂后,直升机进行平台着陆时,机轮带动刹车缸体整体绕轮轴转动,转动时刹车缸体与起落架底部的固定螺母发生磕碰产生的,如图4所示。故排除了外力冲击的可能。
图3 刹车缸体凹坑
图4 刹车缸体与螺母碰撞示意图
6)“未按要求使用刹车”排查情况
经调查,当天直升机只进行了平台着陆飞行训练的任务,着陆之前将主机轮刹住,符合飞行手册平台着陆操作要求。故排除了未按要求使用刹车的可能。
7)“选材不合理”排查情况
固定螺栓材料为1Cr17Ni3A。查询《中国航空材料手册·第一卷》,材料1Cr17Ni3A的可使用的强度区间:880~1080 MPa,980~1180 MPa,≥1350 MPa,在1180~1350 MPa之间存在空档。对于图纸要求的1275±100 MPa,有部分落在1180~1350 MPa之间,因此在1275±100 MPa区间使用1Cr17Ni3A可能不合理。故选材不合理可能是造成事故的因素之一。
8) “热处理工艺不合理”排查情况
经复查螺栓热处理工艺文件,螺栓热处理工艺要求的1125~1375MPa在《中国航空材料手册·第一卷》中未列出,故热处理工艺不合理可能是造成事故的因素之一。
2 机理分析
2.1 微观分析
通过上述故障分析,初步认定“螺栓选材不合理”及“热处理工艺的回火温度区间选择不合理”是造成故障的原因。将两件断裂螺栓进行微观检测,其端口微观形貌结果如图5所示。
图5 人工打开断口微观形貌
1)断口微观形貌均为沿晶形貌特征,与断裂部位的断口微观形貌一致,可进一步确定失效件断裂性质为沿晶脆性断裂。
2)失效螺栓热处理回火温度落在了1Cr17Ni3A不锈钢的回火脆性区间,建议避开该区间的回火温度,选择该温度区间外能满足设计要求的回火温度。
2.2 螺栓载荷分析
该机型直升机着陆工况分为悬停着陆、滑跑着陆、平台着陆和着舰,其中滑跑着陆及平台着陆需要操纵刹车。滑跑着陆前刹车处于松开状态,着陆后在地面滑行时,适时使用刹车减速。此时,刹车装置固定螺栓载荷随刹车力矩增大而增加,如遇紧急刹车制动,刹车力矩变化剧烈,螺栓可能会受到冲击载荷。直升机平台着陆前需将主机轮停机刹车刹住,下滑进场,再慢慢垂直下降,主机轮、前机轮依次接地。此时主机轮为抱死状态,机身为抬头姿态,落地瞬间,机身有向前滑行趋势,导致刹车装置固定螺栓受到来自地面的冲击载荷。冲击载荷大小与触地前的速度和抬头角有关。
2.3 热处理工艺分析
针对断口分析结论,对刹车装置安装螺栓的热处理工艺进行分析,螺栓选用材料为1Cr17Ni3A-退火-L12.0 辽新2-5008,抗拉强度为1275±100 MPa,生产过程的热处理条件为淬火1020 ℃/50 min/油冷+回火525 ℃/90 min/空冷。
查阅《中国航空材料手册·第一卷》可知,1Cr17Ni3A材料在400~600 ℃之间回火时,其低温冲击韧性会急剧下降,说明此温度下材料的抗冲击能力偏低。采用460~530 ℃这一档温度回火对应的冲击韧性较低,而通过对比不同冷却介质的影响,采用空冷方式回火,材料的冲击韧性最差。此时该材料的冲击韧性偏低,容易脆断。
该型机机轮双刹车装置固定螺栓断裂原因是螺栓强度值要求为=1275±100 MPa时选择1Cr17Ni3A不合理,同时加工制造时热处理工艺选择不合理,选取了回火温度490~530 ℃,并选用了空气作为冷却介质,材料的抗冲击能力偏低,受冲击载荷作用发生脆断。
3 改进方案
针对螺栓断裂问题,确定改进措施如下:
1)对出现断裂的螺栓进行更换,外场加强主起刹车装置固定螺栓的检查。
2)为有效避开热处理脆性区,提出更换材料的方案。直升机起落架上中已经成熟应用的超高强度钢30CrMnSiNi2A,拥有好的塑性和韧性,良好的抗疲劳性能和断裂韧度、低的疲劳裂纹扩展速率,不存在回火脆性的缺陷,且已用于制造机翼主梁、机翼中央翼的带板和缘条、对合接头螺栓等。为满足使用要求,螺栓可选用与起落架外筒相同的超高强度钢30CrMnSiNi2A。此材料的疲劳性能及冲击韧性相比1Cr17Ni3A显著提升,且加工工艺简单。通过更改材料提高性能,避免某型直升机主起刹车装置固定螺栓断裂的风险。