T梁预制施工中漏浆质量控制工艺改进
2022-02-27孙希泉杨永成何海平刘延林杜盼
孙希泉 杨永成 何海平 刘延林 杜盼
(中化学交通建设集团有限公司,山东 济南 250102)
江西宜春至隧川新建高速公路C1标段,起点桩号k121+700位于永新石桥隧道中间,终点桩号k135+100位于永泰隧道中间。项目路线全长13.4km。主线共有大、中桥折合为整体式桥长3252m/8座,互通桥折合为整体桥长129m/1座,所有桥梁上部结构均为40m先简支后连续预应力混凝土T梁,共1009榀。梁体外观质量是T梁施工质量控制的重点之一,同时对梁体完整性和交工验收影响较大。该项目自2021年6月2日至6月10日,预制30榀T梁,外观质量不理想,导致漏浆、掉边缺角等状况频繁发生。
一、病害原因分析
(一)现场情况
1.台座
梁场设置在96区压实标准的主线路基上,地基承载力大于300kPa,力学验算满足施工要求。预制梁台座采用钢板加槽钢的混凝土结构,台座面板采用尺寸为41m×60cm×5.5mm(长×宽×高)不锈钢板;台座采用C30混凝土预制、上部结构尺寸41m×60cm×60cm(长×宽×高),基础结构端部加宽段尺寸6m×2m×70cm(长×宽×高)、基础结构中部普通段尺寸29m×2m×70cm(长×宽×高)。
2.模板
T梁模板面板为6mm厚的Q235钢板,外层设置2mm厚的不锈钢板。模板采用由操作平台、底腹模板、液压顶、行程小车等部分组成的自行式液压模板。制梁台座不锈钢面板为梁体的底模。
3.止浆条
漏浆在台座两侧预埋槽钢([5)内压入5cm×5.5cm(宽×高)橡胶止浆条。
(二)原因分析
施工期间,要严格核查预制台座及不锈钢板尺寸、居中和平整度。本文根据《公路桥涵施工技术规范》中模板、支架参数的要求,测量、计算、分析了台座预制后尺寸,结果如表1所示。
表1 台座预制后参数统计分析表
通过统计、计算并与规范值对比发现,台座预制尺寸均符合要求,说明台座不是梁体漏浆的主要因素。
在台座参数符合规范要求前提下,本文按照《公路桥涵施工技术规范》《液压模板计算书》及相关作业指导手册中要求,调查模板制作、验收、拼装、模板工操作4个关键性指数,进一步排查造成漏浆因素。
复核《液压模板计算书》及《公路桥涵通用图》;核验液压模板拼装完成后的尺寸;模板工进场前,需严格培训操作流程及相关要求。
表2 液压模板尺寸数据统计表
经复核,模板厂家资质、出厂合格证等资料齐全,拼装验收流程合规。筛选、统计并分析最新浇筑的10榀T梁相关数据结果,通过资料核验、教育培训对比整改前后数据,证明模板不是漏浆的主要因素。
表3 要因确认计划表
在模板参数及施工流程符合规范要求前提下,调查止浆条尺寸、更换次数等关键性指数,进一步排查造成漏浆因素。复核止浆条材质、尺寸、止浆条与槽钢贴合度,通过对比分析整改前后数据,证明止浆条是造成梁体漏浆的主要因素。
通过对宜遂高速周边同类T梁预制场调查分析,结果显示梁体漏浆发生概率均值5.2%。若将此症结出现概率降低至3.5%以内,将满足集团公司《关于标准化工地推行重点项目的通知》的要求。
二、确定要因
确认要因1:止浆条横向宽度
通过核对现场台座中止浆条各部位外露尺寸发现,现场止浆条外露长度在0.4cm~0.6cm满足施工要求。对比现场止浆条和购买合同单中设计图,实际与计划相同。结论为非要因。
确认要因2:止浆条竖向高度
通过核对现场台座中止浆条各部位饱满度,现场止浆条满足施工要求。对比现场止浆条和购买合同单中设计图,实际与计划相同。结论为非要因。
确认要因3:止浆条接头截面
通过调查分析T梁预制过程及模板拆除后的情况发现,止浆条接头为90°截面且使用玻璃胶密封后的位置未出现漏浆现场,截面接头未处理或未使用密封胶密封位置均出现局部轻微漏浆。结论为次要因。
确认要因4:止浆条循环次数
通过调查分析T梁预制过程及模板拆除后的情况发现,止浆条浇筑10榀~12榀T梁后更换梁体未出现漏浆现象,未及时更换处出现浆液溢出但未出现漏浆引起的麻面、烂根现象。结论为非要因。
确认要因5:止浆条形状
通过更换止浆条、接头截面密封处理等措施,将漏浆概率降至6%,通过T梁预制过程中追踪与模板拆除后发现,因[5槽钢内止浆条与台座顶5mm不锈钢板存在5mm高差,导致梁体根部出现吊角、漏浆。结论为主要因。
对上述5个末端因素逐一确认,找出主要因素是止浆条形状,次要因素是止浆条接头截面。
三、解决对策
(一)对策选择
针对主要原因、次要原因召开制定方案研讨会,收集各种对策方案,并分析方案的可行性、安全性、可靠性、经济性、时间性。
表4 对策方案分析表
根据提出的方案措施召开方案评审研讨会,具体评价如下:
表5 方案对策分析评分表
对方案按项目逐一打分挑选综合得分最高的方案作为首选方案。
表6 对策分析评价表
(二)制定对策
根据方案选择结果,按照5W1H制定了对应的措施,如表7所示,指定了专人负责落实,并要求按时完成。
表7 对策表
(三)对策实施
首先,选择5.5×5.5cm止浆条及相关材料进场,并确定劳务施工人员。其次,对现场施工员及劳务人员开展“L型止浆条”尺寸及相关注意事项技术交底,过程及时跟踪纠偏。然后,对止浆条实施量测弹线,监督劳务人员切割流程,保证安全生产。最后,检验并现场实操切割后成品,确定该方案的实际可行性。
四、结语
自对策实施后,收集分析6月30日~7月2日现场预制的12榀T梁数据,结果显示“L型止浆条”实施T梁漏浆概率降低至2.5%,小组的活动目标实现。本文提出的方案不仅大大降低了漏浆概率,而且强力助推品质工程建设,为宜遂高速实现“百年工程”目标打下了坚持基础的同时,大幅缩短了项目施工周期、降低了项目规费及相关材料费用,可为同类型工程提供有效的参考借鉴。