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500 kV主变系统检修中PRTV涂料应用效果探讨

2022-02-22崔程鹏

东北电力技术 2022年1期
关键词:污秽主变避雷器

崔程鹏

(广东红海湾发电有限公司,广东 汕尾 516600)

在电力系统中,主变压器(以下简称主变)、输电线路等户外设备承担了输变电能的重要作用,但由于运行年限增加、早期绝缘老化以及环境污染等原因,绝缘子、套管等部位在潮湿污秽环境中表面易积附脏污,形成近似半导体层的湿润导电膜,使泄漏电流增大并引起绝缘材料发热,损伤绝缘性能。长期运行下产生绝缘薄弱点,继而引发局部放电,严重者可能发展成贯穿性污闪,最终导致线路跳闸、主变失电等故障,威胁系统的安全稳定运行。

1 PRTV涂料及其主要技术特性

从维护角度来讲,在设备检修时加强绝缘是保证其投运后安全运行的关键。目前持久性室温硫化硅橡胶(permanent room temperature vulcanized silicone rubber,PRTV)作为一种电力设备外绝缘用就地成型防污闪复合涂料,已逐渐在行业中推广使用。其主要技术特性:①憎水性:因含有大量游离态有机硅低聚物,当喷涂成型后,物体表面具备憎水性,遇水时表面只分散小粒水珠,不会形成连续水膜。水滴与涂层静稳态接触角越大,表明憎水性越强,其初始分级特性HC1-HC2级。②自洁性:涂层定型后,环境中的污秽物不易粘附其表面。③机械耐拉伸性:硫化后的涂层密度不大于1.28 g/cm3,附着力(剪切强度法)及机械扯断强度大于3.0 MPa,抗撕裂强度大于7.0 kN/m,拉断伸长率200%以上。④电气绝缘性:体积电阻率1.0×1012Ω·m以上,介电强度E大于18 kV/mm,耐漏电起痕及电蚀损大于TMA2.5级。

目前一些文献已对PRTV涂料的上述特性做了相关研究[1-7],但往往是利用计算机仿真或实验室模拟等方法进行,而真正通过对现场实际高压设备的试验分析则较少。由于现场环境及设备运行工况远远比实验室仿真的理想状态要复杂,所以通过生产现场的实际测试,更能准确了解其性能。下面将通过对PRTV涂料应用在某电厂500 kV主变系统的效果进行研究,并对喷涂前后试验参数作出对比,分析了PRTV涂料对设备绝缘性能的影响。

2 PRTV涂料用于主变系统检修效果分析

南方某沿海发电厂机组容量为2×600+2×660 MW,主变高压侧电压等级500 kV。电气系统主接线如图1所示(以1号机组为例)。

主变间隔设备常年户外运行,曾发生绝缘子污闪爬电、发变组零序波动、避雷器泄漏增大等问题。该厂于2018—2020年间利用各机组调停检修窗口对4台主变间隔设备分别进行了PRTV喷涂工作以处理上述问题,并取得良好效果。

2.1 高压套管介损试验验证

2019年10月,3号主变检修中进行了预防性介损试验。由于高压套管早期预喷的外绝缘漆已龟裂老化,加之设备临海,空气潮湿且盐分大,导致介损测试数据偏高,与出厂偏差已接近临界值。在该次检修中对高压套管进行了PRTV修复喷涂,介损试验数据前后对比见表1。

对于不同温度下的介损值,需按式(1)进行折算:

(1)

式中:tanδ1、tanδ2分别为对应温度t1、t2下的介质损耗角正切值。依照DL/T 596《电力设备预防性试验规程》规定的合格标准为20 ℃时,tanδ小于0.8%,且与出厂或末次值相比不应明显上升(通常不大于30%),电容值与出厂或末次值间差别在5%以内[8]。试验证明,对外部老化的高压套管进行喷涂后明显提升了绝缘性能,介损测试一次性合格。

2.2 高压侧避雷器泄漏试验验证

该厂主变高压侧避雷器型号为Y20W5-420/1006W。在2020年1号机组检修中,通过微正压检测发现C相避雷器逆止阀密封缺陷,导致内部N2气压低于0.035 MPa(见表2)。在对该相避雷器进行更换后由于未处理外绝缘,瓷瓶原表面憎水性弱,使其外部受潮、积附污秽,在投运半年后,凡遇潮湿天气,该相避雷器就有明显漏电声响,JCQ3A型泄漏电流表指示在2~5 mA区间持续不稳定摆动。

随后在1号机组调停期间,对该相避雷器进行了PRTV喷涂处理,分别测量该相三节避雷器及其底座的绝缘电阻及泄漏数据(直流泄漏1 mA参考电压U1 mA和0.75倍U1 mA下的泄漏电流),表2为喷涂前后泄漏试验情况。

参照标准要求,绝缘电阻不应低于2500 MΩ,U1 mA与厂家值相比变化不大于±5%,0.75U1 mA下的泄漏电流不大于50 μA,可见喷涂后数据良好,满足技术要求[9]。检查投运后的泄漏电流表指示无波动,数值稳定在3 mA以下,且漏电声已消除。

2.3 绝缘子串污闪处理及测量绝缘验证

该厂2019年盐密试验结论为污秽Ⅳ等级。主变出线构架绝缘子串由于位置高,日常难以清理,加之受环境因素影响,在阴雨天常发生沿面污闪爬电并伴有放电声,夜间观察该现象尤其明显。

此外,由于高空绝缘子长期积附污秽,导致主变高压侧绝缘测试经常不合格。常用处理方法为使用高压水枪对空冲洗,但因相邻间隔带电,操作上存在风险,且治标不治本,一段时间后绝缘值又因污秽影响而降低。

针对上述2种问题,对高空绝缘子串进行了PRTV喷涂。当现场环境实际气温24 ℃、湿度57%、微风条件下,约20 min即可达到表干,实干时间约72 h。测量绝缘对比情况见表3,可见其效果远优于高压水清洗。绝缘子串喷涂效果如图2所示,投运后在潮湿天气下的夜巡未见爬电现象。

然而在运行1年多后,个别高空绝缘子出现了微弱的沿面爬电。在2021年3月该机组A级检修中,测得主变高压侧绝缘值降低为468 MΩ;辅以高压水冲洗后,上升至1.95 GΩ。可见,喷涂后受不良环境影响,在运行一定时期后,表面积附污秽致使绝缘降低,但洗净后仍可恢复较高绝缘水平,且强于未喷涂前的原始状态。

2.4 发-变组零序电压波动处理及耐压验证

2020年初,该厂2号机发-变组机端零序电压曾发生异常突升波动,检查保护装置正常,经分析判断怀疑为户外主变间隔封母设备受潮所致。在同年该机组检修中,经检查发现故障点在2A号厂变高压侧离相封母盆式绝缘子处,如图3所示,可见明显灼伤点及放电痕迹。母线上黏有盐粉状物质及潮气水珠,符合密封不严受潮所致局部放电迹象。

该次检修中尝试使用PRTV刷涂方式修复盆式绝缘子,同时加强做好母线密封,并在处理后按照规程对封母开展了耐压试验,加压51 kV,时间1 min,耐压前后绝缘分别为298 MΩ和236 MΩ,试验通过。

从CRT调取机端零序电压曲线,如图4所示,前段为故障波动,中段为停机消缺(此时数值为零),后段为处理完毕投运。修后至今未再出现零序电压突升波动,并在该机组调停时检查了上次修复的盆式绝缘子外观良好,无放电痕迹,消除了一起重大设备隐患。

3 实施注意事项

该项目施工中有2点尤为重要:一是PRTV产品质量;二是施工工艺的把控。这2点直接决定了涂层使用寿命及设备运行效果。

3.1 涂料质量检验

将本工程使用的PRTV涂料随机抽取一桶检验,结果如表4所示,各项指标均达到合格标准。

同时参照行标DL/T 627—2018《绝缘子用常温固化硅橡胶防污闪涂料》中的附着力鉴定法,按要求制备试样,使用剪切强度法进行拉伸压力测量,计算公式如下:

τ=p/(L×W)

(2)

式中:τ为涂层与玻璃板粘结的拉伸剪切强度,MPa;p为试样破坏最大载荷,N;L为试样粘结面长度,mm;W为试样粘结面宽度,mm。经实测涂层附着力为3.8 MPa,大于标准的3.0 MPa,整体检验合格。

3.2 工艺把控及验收

施工过程中,若喷涂工艺质量控制不佳,涂层厚度不均匀或喷涂前未做好绝缘子表面清洁,就容易出现脱皮、起泡、龟裂等问题,间接导致憎水性的减退。所以应在施涂前对绝缘子彻底清洁,确定表面洁净干燥,将涂层厚度均匀控制在0.4~0.6 mm,并尽量选择在天气晴朗、微风、湿度低于70%条件时进行,以防止潮气及脏污侵入对绝缘材料产生影响。在施工完成后,需重点做好验收工作。

首先,外观验收。整体喷涂光滑平整、无气泡、流挂、漏涂、针孔等,外观验收合格。

其次,使用切片法验收涂层厚度。喷涂后待实干,使用裁纸刀从各位置随机取5个样品,剪成标准试样大小,如图5所示。使用测厚工具测量,见图6,结果取5个试样的平均值[10]。经检测,平均厚度为0.52 mm,喷涂工艺达标。注意取样后需将缺口处重新涂覆补漏。

图5 涂料实干后取样

图6 试品测厚

最后,检测自洁性。现场定性评价涂料自洁性通常采用薄膜法。将保鲜膜覆于清洁的涂层上并压实,沿着与涂层表面呈90°方向剥离薄膜,观察吸附状态。若涂层与薄膜间基本无吸附力,证明该涂层自洁性良好。

4 结论

a.在500 kV主变系统检修中对设备进行PRTV喷涂后,经长时间现场实践证实收效良好,污闪现象大幅降低,并有效解决绝缘老化、局部放电、泄漏增大等问题,提升了设备运行可靠性。可为行业中同类型设备的维护工作提供参考。

b.工艺水平尤其是施涂前对表面的预清洁工作很重要,其直接影响了涂料的憎水性及吸附力,并间接影响电气绝缘性能的发挥,质量关乎涂层使用寿命及后期运行效果。

c.在沿海地区高污秽等级环境下,绝缘子运行1~2年后仍会产生轻微沿面污闪,实际证明PRTV表面自洁性难以抵抗此等恶劣运行条件。故仍需在停机检修时建议对涂层辅助清洗,以维持绝缘技术性能,减缓老化水平,以期达到设计使用寿命。

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