降低络筒机大吸嘴上纱失误率的措施
2022-02-16杨红重,吕东举,韩云峰
我公司有两台№21C 型络筒机在加工普梳18.2 tex 纱时单产仅260 kg 左右,生产产量和效率都较低。我们从管纱质量、络筒清纱捻接工艺、大小吸嘴上纱等方面查找原因,结果发现大吸嘴上纱找头失误率较高,导致两台络筒机生产效率低下。络筒机大吸嘴找头上纱失误率不仅影响络筒机单机台的生产效率,而且增加了挡车工的工作量和单机台的耗电量。为此,我们围绕大吸嘴找头上纱情况进行分析,并采取以下针对性技术措施。
一是适当降低大吸嘴找头上纱时的槽筒逆转速度。无论大中小筒纱,在大吸嘴找头上纱时槽筒逆转速度比原来降低50 r/min,从而降低筒纱的回转速度,便于大吸嘴找头吸纱上纱。
二是保持大吸嘴与筒纱的平行度,加强大吸嘴位置的检查和校正。空管时大吸嘴与筒管距离为5 mm,右侧端即筒管的大头与大吸嘴距离略大于5 mm。在筒纱直径为160 mm 时,调整大吸嘴与筒纱之间的平行距离为2 mm;在筒纱直径为90 mm 时,大吸嘴与筒纱之间的平行距离为3 mm。
三是更换大吸嘴内排列不整齐、锐度衰退、严重变形和锈蚀严重的针布,校正打磨锈蚀轻微、锐度略减的针布,保证针布齿条齿尖排列整齐,表面粗糙度适当,便于上纱时大吸嘴勾缠握持纱线。同时,需定时清理针布锯齿内的杂物,避免针布锯齿内嵌尘嵌杂等减弱大吸嘴握持纱线。
四是№21C 型络筒机大吸嘴口上下边缘砂纸磨损后,影响大吸嘴口找头吸纱,并影响砂纸与大吸嘴针布的配合。因此要求包机工逐锭更换破损砂纸,保证大吸嘴能顺利找头上纱。
五是清理干净车尾风箱内的回丝和部分尘杂短绒,保证机台负压达到要求;同时及时清理大吸嘴内活板上的棉短绒、尘杂以及管腔内壁短绒、细小杂质,减少大吸嘴漏风、大吸嘴内壁堵塞,避免大吸嘴找头上纱时负压不足。
六是适当减小车间相对湿度,避免由于车间相对湿度大、纱线黏附力强、纱头紧贴在筒纱表面而导致大吸嘴很难捕捉到纱头的现象。
采取以上技术措施后,明显改善了因大吸嘴造成络筒上纱效率低而使生产效率下滑的现象。在前纺配棉、细纱管纱质量稳定以及络筒工艺一定的情况下,络筒机大吸嘴上纱找头失误率从原来的25%减少到2%,单机产量增加到500 kg 以上,生产效率从原来的58%提高到90%以上。