臭氧催化氧化深度处理造纸废水的试验研究
2022-02-15刘婉岑宋堃铭张玉芬
刘婉岑,宋堃铭,张玉芬
(金风环保有限公司,北京 100176)
受国家环保政策影响,某造纸厂废纸供应发生较大变化,进口废纸使用量不断缩减,国内废纸使用量不断上升,并使用了部分替代纤维原料(如木粉、木纤维),造成纸机排放的污水成分发生较大变化,存在较多不可分解或难分解的污染物,使得现有污水处理系统的出水难以达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)一级A 排放标准。
臭氧氧化法具有氧化能力强、反应快、使用方便的特点,近年来广泛用于废水的深度处理〔1〕。周浪〔2〕调研了Al2O3负载ZnO 催化剂的臭氧氧化效果,结果表明,其可有效处理造纸废水中的COD。焦东等〔3〕以COD 为评价指标,研究发现,与未添加催化剂的臭氧直接氧化相比,臭氧催化氧化增强了对造纸废水中污染物的去除效果,COD 去除率提高了15.3%。庄海峰等〔4〕利用秸秆制备的活性炭催化剂进行臭氧催化氧化研究,可去除造纸污水74%的COD。
此外,臭氧与双氧水的协同也可提高对废水中COD 的降解。奉明〔5〕利用O3∕H2O2高级氧化技术处理实验室有机废水,投加双氧水后,能有效增强对COD的去除。陈炜鸣等〔6〕研究发现,采用O3∕H2O2工艺处理垃圾渗滤液时,O3∕H2O2工艺优于单独的臭氧,对COD 的降解增加了11.01%。马静〔7〕发现臭氧和过氧化氢联用时,对造纸废水的COD 去除率达到68.25%。
本研究考察了催化剂装填量、空速、臭氧投加量对出水COD 的影响;在最优催化剂装填量和空速下,考察双氧水投加对臭氧催化氧化的增强效果,为造纸废水的深度处理提供了参考。
1 实验材料与方法
1.1 进水水质
实验采用的造纸废水取自广东省东莞市某造纸厂内污水处理厂。IC 塔出水经过缺氧和MBBR 的生物处理工艺后由二沉池出水。生化出水的COD 为189.13 mg∕L、总氮为14.45 mg∕L、氨氮 为2.32 mg∕L、pH 为7.89,废水呈黄色。生化出水经过混凝和砂滤后,进入臭氧催化氧化单元。实验在常温下进行。本次中试试验使用了A 型催化剂和B 型催化剂2 种催化剂。其中A 型催化剂的载体为氧化铝、B 型催化剂的载体为活性炭,2 种催化剂的活性组分都是过渡金属等。
1.2 实验装置
臭氧中试装置工艺流程见图1。
图1 臭氧中试装置工艺流程Fig.1 Process flow of ozone oxidation pilot equipment
由图1 可知,臭氧催化氧化中试装置的主要流程为:缓冲罐—砂滤罐—射流器—臭氧反应器—出水。其中缓冲罐起到均匀水质的作用,砂滤罐可有效去除进水中的悬浮物(SS),射流器通过产生微气泡,更好地实现气水混合以提高臭氧的溶解度。实验采用青岛国林实业股份有限公司的CF-G-2-300G型臭氧发生器,臭氧发生器的工作压力通过调节O2钢瓶减压阀、管路上的微调阀、放空闸阀的开度来实现。其中臭氧流量和功率决定臭氧浓度。本次实验所用臭氧反应器为1 个直径0.6 m、总高度2 m 的不锈钢材质的反应器A 和1 个直径0.2 m、总高度2.3 m的PVC 材质的反应器B,产生的尾气经尾气破坏器处理。
1.3 实验设计
(1)单独使用反应器A,探究A 型催化剂装填量和空速对COD 去除的影响;(2)单独使用反应器A,在催化剂装填量和空速一定时,探究臭氧投加量对COD 去除率的影响;(3)将反应器A 与反应器B 联用,探究臭氧催化氧化和O3∕H2O2催化氧化对造纸废水中COD 的去除效果。
1.4 分析方法
COD 采用哈希仪器(DR3900)测定,总氮(TN)及氨氮(NH4+-N)由连华试剂测定。臭氧投加量由臭氧浓度、进水流量决定,臭氧投加量则可根据式(1)计算。
式中:A——臭氧投加量,g∕t;
C——臭氧质量浓度,mg∕L;
Vg——臭氧体积流速,m3∕h;
VL——处理水量,m3∕h。
2 结果与讨论
2.1 催化剂装填量的选择
在进水流量为0.5 m3∕h,臭氧投加量为150 g∕t 的条件下考察反应器A 在催化剂装填量分别为68、136、180 L 下对COD 去除效果的影响。结果表明,随着催化剂装填量的增加,COD 去除率也逐渐增加,O3∶ΔCOD 分别为2.22、1.76、2.67。后期反应器A 中催化剂装填高度为0.24 m 时,COD 去除率在30%左右,这可能是因为实验后期,造纸废水的生化出水,先经过高密沉淀池-砂滤罐后,再进入到臭氧反应器,进水的COD 降低而造成的。为了降低投资成本,在后续实验过程中,反应器A 装填了0.24 m 的A 型催化剂,催化剂的装填体积为68 L。
2.2 空速的选择
保持臭氧流量(0.6m3∕h)和臭氧质量浓度(120.0 mg∕L)一定时,考察空速对COD 去除率的影响,结果表明,在空速分别为3.98、7.37、12.53 h-1下,臭氧催化氧化对COD 的去除率分别为33.85%、42.12%、37.41%,臭氧出水的COD 分别为86、79、85 mg∕L,O3∶ΔCOD 分别为6.57、2.40、1.69。空速为7 h-1时的COD 去除效果最好,此时O3∶ΔCOD 为2.40。空速越高,单位时间单位体积催化剂处理的水量越多,催化剂的用量就越少、投资成本就越低。
2.3 臭氧投加量的选择
除了臭氧自身对污染物的氧化作用,臭氧在催化剂的作用下生成的不具有选择性的羟基自由基(·OH),可将大分子的污染物转化为小分子的污染物〔8〕。臭氧投加量会影响着高活性的·OH 数量,是影响臭氧氧化效果的关键因素。反应器A 中装填68L的A型催化剂,反应器B中装填60L的B型催化剂,反应器A 与反应器B 串联,高密沉淀池出水为臭氧单元的进水。在空速为7 h-1的条件下,考察不同臭氧投加量对COD 去除效果的影响,结果见图2。
图2 臭氧投加量对COD 去除效果的影响Fig.2 Effect of ozone dosage on COD removal
由图2 可知,臭氧投加量为70 g∕t 时的COD 总去除率较低(45%)。当臭氧投加量≥120 g∕t 时,COD 总去除率高于50%。可以发现,空速一定时,随着臭氧投加量的增加,COD 总去除率增加,但是反应器A 的COD 去除率基本不变,这表明臭氧投加量为120 g∕t时,已达到反应器A 的COD 去除的峰值,增大臭氧投加量,反应器A 对COD 的去除率稳定在30%左右,反应器B 对COD 的去除率稳定在22%左右。可以发现,臭氧投加量分别为120、140、160 g∕t 时,对COD 的去除效果差别并不明显,因为自由基链反应过程包括链反应的开始、链反应的传递和链反应的终止,可能最低臭氧投加量(120 g∕t)就足以诱发自由基链反应发生,所以再增加臭氧投加量对反应过程没有影响,即对COD 的去除效果差别并不明显。臭氧投加量为180 g∕t 时,臭氧出水的COD 可达到要求(48 mg∕L),此时O3∶ΔCOD 为2.75。
反应器A 和反应器B 联用时的IC 进水、二沉池出水、反应器A 出水和反应器B 出水见图3。
由图3 可知,IC 塔进水中的杂质较多,经过生化处理后,生化池出水的色度仍然较高,经过臭氧反应器处理后,对造纸废水的色度有很好的去除效果。
图3 IC 塔进水(1)、生化池出水(2)、反应器A 出水(3)、反应器B 出水(4)Fig.3 Influent of IC reactor(1),effluent of biochemical pond(2),effluent of reactor A(3),effluent of reactor B(4)
由于臭氧投加量为70 g∕t 时,臭氧单元的出水COD 未达标,因此考虑通过投加双氧水进行臭氧氧化的性能强化。
2.4 双氧水对臭氧单元的强化效果
双氧水参与臭氧分解产生·OH 的总反应式为2O3+H2O22·OH+3O2,计算可知理论条件下双氧水和臭氧的最优物质的量比应为0.5。在不同的试验研究和实际的水处理过程中,不同的进水成分差异很大,此外由于运行条件的不同,一些研究者也报道了其他最优物质的量比,范围在0.5 至1.4 之间〔9-10〕。为了进一步降低运行成本,即降低臭氧的投加量,需要考察臭氧催化氧化和双氧水协同降解的效果。
造纸废水经过反应器A(装填有68 L 的A 型催化剂)和反应器B(装填有60 L 的B 型催化剂)处理。在空速为7 h-1,臭氧投加量为70 g∕t 的条件下,探究不同H2O2、O3物质的量比对臭氧单元COD 去除的强化效果,结果见图4。
图4 H2O2、O3物质的量比对COD 去除效果的影响Fig.4 Effect of molar ratio of H2O2、O3 on COD removal
由图4 可知,臭氧单元的COD 去除率在45%~55%之间波动,O3∶ΔCOD 为1.2~2.4。H2O2、O3物质的量比分别为0.25、0.5、0.75 时,COD 的总去除率优于未添加双氧水的空白对照。可以发现,H2O2、O3物质的量比为0.5 时,COD 去除率为51.85%,此时O3∶ΔCOD 降低为1.2,臭氧出水COD 为50 mg∕L。在H2O2、O3物质的量比>1.0时COD去除率降低。当H2O2、O3物质的量比分别为1.5 和2.0 时,臭氧单元对COD 的去除效果低于H2O2、O3物质的量比为0 时。这是由于一定的浓度范围内的双氧水可以促进臭氧产生高浓度的·OH,但是双氧水浓度过高时,双氧水及其生成的中间体会消耗·OH〔11〕,降低了·OH 的浓度,COD 去除率降低。
3 结论
造纸废水进水水质波动较大,本次实验发现反应器A 与反应器B 联用,在空速为7 h-1、臭氧投加量为180 g∕t 时,臭氧出水的COD 可达到要求,此时O3∶ΔCOD 为2.75。在此基础上,投加双氧水,结果表明,臭氧与双氧水协同处理的效果更好,在空速为7 h-1,臭氧投加量为70 g∕t,H2O2、O3物质的量比为0.5时,臭氧出水的COD 可达到要求,此时O3∶ΔCOD为1.2。