大型氯化钠原料药生产厂房冷风系统除湿改造
2022-02-10王启龙庄璐瑶艾隆英陈璐瑶李颖玲
王启龙,庄璐瑶,胡 洪,艾隆英,陈璐瑶,李颖玲
(1.中盐云虹湖北制药股份有限公司,湖北 孝感 432500;2.华中科技大学 能源与动力工程学院,湖北 武汉 430074)
1 前言
药用氯化钠是医疗卫生行业使用量较大的一种原料药,属盐深加工产品,其售价远高于精制盐,药用氯化钠主要用于生产氯化钠制剂。氯化钠制剂主要分四类: 生理氯化钠溶液、氯化钠注射液、浓氯化钠注射液、复方氯化钠注射液等。药用氯化钠在临床特别是大输液市场的应用十分广泛[1]。在潮湿多雨的天气里,湿度相对较大,盐晶体表面会交替产生放湿和吸湿过程,使得盐粒之间较弱的结合力逐渐加强,因此盐一遇到潮湿的空气就很容易受潮而结块或潮解[2]。目前防止盐结块的常见方法是添加抗结剂,如亚铁氰化钾。但是抗结剂的主要作用是抑制氯化钠晶体的生长,以避免盐晶体结块,此方法并不能阻止氯化钠盐晶体吸湿变潮[3]。在进入分装厂包装之前,往盐里加入适量松散剂能够有效防止盐因返潮而结块,但是,这种方法在制药行业的相关规定下已经被禁止,因此有必要从制备流程中寻找合适的防潮方法。
技术改造通过改变新风温度及相对湿度,避免氯化钠晶体吸湿,从而切断盐晶体的“吸湿一放湿”交替过程,从源头上解决原料药氯化钠的受潮结块问题。
2 工程概况
该项目为中盐云虹湖北制药股份有限公司(以下简称“公司”)医用原料药(氯化钠)生产厂房,公司位于湖北省级开发区—云梦经济开发区,当地夏季平均日室外干球温度为35 ℃,相对湿度80%。工程针对风量为4 000 m3/h的流动沸腾床冷风系统进行除湿改造。
3 沸腾床冷风系统改造方案
3.1 改造需求及难点
图1和图2分别为改造前系统示意图和风道实物图。如图1所示,新风入口设置于室外搭建的玻璃板房中,新风经过三级过滤器后由离心风机分两路输送,一路经过板式换热器与高温蒸汽换热,然后进入沸腾床热风端;另一路直接进入沸腾床冷风端。出沸腾床的气体经过旋风除尘器及湿式除尘器后排放到环境中。
图1 改造前流动沸腾床风道系统示意图Fig.1 Schematic diagram of flow fluidized bed air duct system before transformation
图2 改造前系统室外新风进风室和风道Fig.2 Outdoor fresh air inlet chamer and air duct of the system before transformation
公司内流动沸腾床24 h运行不停机,为避免制备的氯化钠原料药发生吸湿,进入沸腾床的冷风温度要求达到25 ℃±5 ℃,相对湿度达到50%±10%,相对来说,冬季的温湿度控制相对容易,而夏季热风相对湿度大,除湿比较复杂,进入系统的新风温湿度受到所处地域环境扰动较大。
3.2 改造方案及设计计算
针对系统运行要求,文章采取降温除湿的技术方案对流动沸腾床的冷风系统进行改造。图3为改造后系统示意图,新风入口放置于恒温恒湿室中,以避免受到室外环境温湿度变化的影响。恒温恒湿室温湿度变化如图4所示,维持相对恒定温度为37.3 ℃±5 ℃,相对湿度为39.3±5%。
图3 改造后流动沸腾床风道系统示意图Fig.3 Schematic diagram of flow fluidized bed air duct system after transformation
图4 改造后新风温湿度变化Fig.4 Temperature and humidity change of fresh air after transformation
根据系统要求,冷风系统风量取4 000 m3/h,24 h运行不停机。
新风气体含湿量计算式如下:
d=0.622×φ×Ps/(P-φPs)
(1)
式中:φ——相对湿度RH,Ps——水蒸气分压力,P——大气压力。
新风气体的焓值计算式如下:
h=1.01T+0.001×d×(2 501+1.84T)
(2)
式中:T——空气干球温度,d——含湿量。
新风冷负荷计算由初始状态点至降温除湿后状态点之间的焓差得到,计算式如下:
Q冷=(h1-h2)×qm
(3)
式中:Q冷——冷负荷,h1——初始状态点新风空气的焓值,h2——冷风要求达到的空气状态的焓值,qm——冷风的质量流量。
根据公式(1)~公式(3)计算得到新风冷负荷为72.8 kW, 湿负荷为66.48 kg/h。选用NAISIDA纳斯达AY-D4000E-ZH型号的转轮除湿机,额定风量为4 000 m3/h, 额定制冷量为104 kW,如图5所示。
图5 低温除湿机组实物图Fig.5 Physical drawing of low temperature dehumidification unit
4 运行效果
4.1 冷风温度及湿度控制情况分析
对比了流动沸腾床冷风系统改造前后的运行情况,如图6所示,分别为改造前和改造后30 d内冷风温度及相对湿度的变化情况。
图6 流动沸腾床冷风系统冷风改造结果比较Fig.6 Comparison of transformation results of flow fluidized bed cooling air system
从图6可以看出,改造后冷风温度有所降低,相对湿度大幅度降低。进入沸腾床的冷风温度达到25 ℃±5 ℃,相对湿度达到50%±10%,从图6可以得到改造后的温度均值由改造前28.29 ℃降低到25.67 ℃,降低了9.26%;冷风相对湿度由改造前的94.6%降低到55.2%,降低了41.65%。据《中国药典》2020版二部中规定,药品经营企业各类药品储存库均应保持恒温。对每种药品,应根据药品标示的贮藏条件要求,分别储存于冷库(2 ℃~10 ℃)、阴凉库(20 ℃以下)或常温库(0 ℃~30 ℃)内,各库房的相对湿度均应保持在45%~75%之间[4],改造后的流动床冷风系统冷风温湿度满足了氯化钠原料药的需求。
4.2 氯化钠原料药水分检测情况分析
为了对比改造前后氯化钠原料药的含水量,分别取流动沸腾床冷风系统改造前后氯化钠原料药水分干燥与内包30 d的含水量平均值进行比较,结果见图7。
图7 氯化钠原料药水分检测改造结果比较Fig.7 Comparison of transformation results of water content detection of sodium chloride raw materials
从图7可以看出,改造后,氯化钠原料药干燥和内包的含水量均大幅度降低,干燥的氯化钠原料药的含水量从改造前0.075%降到0.061 9%,降低了17.5%,内包的氯化钠原料药从0.077 6%降到0.061 4%,降低了20.9%,据《中国药典》2020版二部中规定,药用氯化钠为氯化钠含量大于99.5%,无色、透明的立方形结晶或白色结晶性粉末[4],可知,改造后的冷风系统降低了氯化钠原料药的含水量,满足对原料药含水量的要求。
4.3 氯化钠原料药产品质量分析
改造后的沸腾床冷风系统降低了药用氯化钠的含水量,如图8所示,随着粉体水分增加,粉体流动性的降低速率逐渐加快,从极度缓慢降低再缓慢降低到最后快速降低。粉体干燥时,颗粒之间的静电相互作用导致颗粒彼此吸引并结合;粉体含水量低时,水分子被吸附在颗粒表面上,并且吸附水对粉体流动性几乎没有影响;粉体含水量高时,吸附水周围会形成一层薄膜水,并且对颗粒之间的相对运动具有很大的影响;含水量超过最大分子结合水时,粉体流动性将迅速恶化并且整体流动性丧失[5]。改造后的沸腾床冷风系统干燥的氯化钠原料药含水量从0.075%降低到0.060 9%,降低了18.8%,内包含水量从0.077 6%降低到0.061 4%,降低了20.9%,在氯化钠原料药粒径不变情况下,含水量降低,增强了药用氯化钠的粉体流动性,提高了药用氯化钠的产品质量。
图8 粉体流动性Fig.8 Powder fluidity
5 总结
针对氯化钠生产和储存过程中对环境的温湿度的较高要求,对该厂房沸腾床冷风系统进行技术改造,降低了冷风的温度和湿度,降低了原料药氯化钠的含水量,增强了原料药氯化钠的流动性,提高了原料药氯化钠的质量。主要采取降温除湿的技术方案是对流动沸腾床的冷风系统进行改造,将新风入口放置于恒温恒湿室中,以避免受到室外环境温湿度变化的影响。
改造后的沸腾床冷风系统在技术及经济效益方面取得了显著的效果:
1)冷风温度降低到25.67 ℃,降低了9.26%,相对湿度降低到55.2%,降低了41.65%,进入沸腾床的冷风温度达到0 ℃~30 ℃,相对湿度达到45%~75%;
2)氯化钠原料药干燥的含水率达到0.060 9%,内包的含水量达到0.061 4%,相较于原系统的产品,分别降低了18.8%和20.9%。含水率的降低增强了氯化钠原料药的流动性,提高了氯化钠原料药的产品质量。