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AV50 风机自动化控制改造

2022-02-08郭亿祥

设备管理与维修 2022年24期
关键词:静叶逆流励磁

郭亿祥

(广东中南钢铁股份有限公司炼铁厂,广东韶关 512123)

0 引言

AV50 风机透平机组使用时间超过19 年,系统存在控制逻辑落后、设备故障率高的问题,近年来系统在正常运行时频繁进入“安全模式”,严重影响高炉生产,需对控制系统进行改造。

1 AV50 风机存在的问题

(1)控制系统软、硬件使用年限较长,硬件产品老化严重、故障率较高,软件及操作系统版本较低,部分PLC 及仪表设备硬件厂家因升级换代而停产,无可靠的备件保证。

(2)控制系统设备组成复杂,高压系统最先设计为电机定子串水电阻降压起动,后改为磁控软起动器起动,静叶控制由PLC、手操器、伺服控制器、伺服阀组成,控制设备过多,增加了设备的故障点。

(3)防喘振控制算法落后,当运行点越过防喘线时,防喘振PID 未能从当前阀门开度进行调节,存在死区;防喘阀打开后,由于没有进行预先调节,防喘振PID 增益调节不合理,一旦防喘振调节功能激活,阀门开度过大,直接将工况点风压、风量拉低,导致后端工艺生产极不稳定。

(4)风机在正常运行过程中,在外界条件无任何明显变化,且无人工干预的情况下,风机静叶发生关闭,导致进气流量减小,工况点越过喘振线进入不安全区域,控制系统联锁触发进入安全运行模式,导致风机放风,影响高炉正常运行生产,监控系统采用大量脚本语言进行编制,存在软件漏洞的风险,需要进行修改纠正。

(5)风机在送风过程中,送风压力随热风炉切换而出现送风压力波动,对高炉生产造成影响。

(6)拨风系统集成于AV50 机组控制系统内部,两个系统的接口部分不够清晰,拨风控制逻辑需要进行完善,提高拨风系统运行可靠性。

2 进入安全模式原因分析

风机正常时,静叶出现自动关闭至22°,导致风机直接进入安全模式。

2.1 自动控制程序

通过解读程序,在操作人员无操作失误的情况下,控制系统程序不会发出静叶关闭指令,此处操作失误特指将静叶控制模式由自动模式转为手动模式,因程序不具备无扰切换功能,所以当工作模式发生改变后,可能出现静叶关闭或打开的情况。通过现场分析,风机进入安全模式时,静叶控制模式在自动模式,故操作人员操作失误的可能性不存在。

2.2 外界设备故障

静叶控制设备是由PLC、静叶手操器、静叶伺服阀(伺服控制器、电液伺服阀)组成。手操器和伺服控制器出现故障可能性相对较小,经停机及在线试验,以上设备动作可靠,电液伺服阀出故障可能性不大。

机组配置为电机+变速箱+轴流压缩机,控制系统由PLC、低压电气系统、高压电气系统、励磁系统、润滑油动力油控制系统、静叶控制系统(静叶手操器、静叶伺服器)组成(图1)。

图1 AV50 风机控制系统

2.3 控制系统信号干扰问题

静叶控制信号由PLC 通过静叶手操器、伺服控制器控制电液伺服阀动作,信号在传输过程中存在受到电磁干扰的可能,经查AV50 风机PLC 系统为单独接地,接地电阻<1 Ω,符合国家标准,故障时周围设有电焊设备工作,故信号干扰造成系统故障的可能性可以排除。

2.4 PLC 控制系统

控制系统软件可能存在漏洞,因控制静叶开关按钮采用脚本语言进行编制,结合脚本程序的执行周期和监控软件的通信状态异常,原因可能为画面软件经过多次升级,西门子编程软件从STEP7v5.0 逐级升级到STEP7v5.6,画面程序由WinCC6.2 逐级升级到WinCC7.4,脚本语言升级过程可能出现问题,控制系统软件可能存在漏洞,极有可能是控制系统内部故障,造成静叶出现自动关闭至22°,导致风机直接进入安全模式的原因。

3 改造方案

(1)机组软硬件升级改造,PLC 模块更换,软件升级到最新版本,对控制系统软件进行版本升级,控制系统软件采用WinCC7.5+STEP7v5.6 编程。

(2)取消静叶控制手操器,将手操器功能由WinCC 画面控制功能进行替代,更换伺服控制器、电液伺服阀。

(3)高/低压电气控制系统改造:①磁控软起动器控制优化;②高压柜控制优化,与磁控软起动器一次控制不变,二次信号直接由PLC 控制;③低压电气控制系统原样恢复。

(4)更换励磁柜,将励磁柜状态信号接入PLC 系统,对励磁控制方式进行优化:①励磁柜采用恒磁控制,星点柜短接后自动投入;②励磁柜保证当控制器出现故障时,输出电流恒定不变,同时报警提示系统故障。

(5)压缩机控制软件包进行控制系统程序及监控画面的重新开发:①防喘振线动态补偿算法,应用简化能量头和简化流量平方的防喘线算法,实现喘振线在不同进口温度、进口压力下动态补偿;②允许工况点贴近防喘振曲线运行,扩大了现有风机运行的工况范围;③在正常运行期间消除放风量,降低能量消耗;④通过自动精确调节静叶和防喘振阀的解耦控制,保证热风炉送风压力稳定,避免了误操作的可能性;⑤压缩机控制软件重新编制。

4 改造后的主要控制功能

4.1 风机系统启动

在正式起动风机前可以对机组进行试验,对系统中的油泵可进行备自投试验、静叶释放试验、励磁自投试验,防止起动后静叶无法打开等故障出现。优化风机起动过程,清晰地显示起动条件,方便操作人员判断,起动过程实时显示各种设备动态数据。

4.1.1 油泵控制

润滑、动力油泵电机当出口压力低于阀值时备自投。

4.1.2 机组静叶释放功能

在主电机运行后,按下静叶释放按钮执行静叶释放动作,静叶角度由14°释放至22°,若在规定的时间内静叶角度没有由14°释放至22°,显示静叶释放失败,复位后重新释放静叶。

4.1.3 机组允许加载操作功能

主电机运行情况下,按下允许加载按钮,则闭锁标志撤消,放空电磁阀得电,止回阀电磁阀失电。

4.1.4 机组逆流保护功能

在主电机运行,静叶角度>22°情况下,若风机喉部差压过低信号持续1 s,系统发出机组喘振报警信号,若在规定的时间内机组喘振报警信号仍然存在,则发出机组逆流报警信号。在规定的时间后,若机组喘振报警信号仍然存在,则发出机组持续逆流信号。机组逆流报警信号和机组持续逆流信号用存储器位按钮清除,逆流实验按钮闭合,可以模拟产生喘振报警、逆流报警、持续逆流报警信号。

4.1.5 机组安全运行功能

当机组逆流报警或按下手动安全运行按钮时,机组发出安全运行报警信号,同时进入安全运行状态。由按下手动安全运行按钮时,机组发出的安全运行报警信号,可以由存储器复位按钮清除。

4.1.6 机组停机联锁

当闭合手动紧急停机按钮、动力油压过低、润滑油压过低、风机轴位移过大、风机轴振动过大、机组持续逆流报警、主电机由运行至停止状态其中之一发生时,系统发出联锁停机信号及机组停机标志,同时存储器置1。

4.1.7 机组防喘振功能

防喘阀调节采取手动设定与自动控制低选输出方式,当喘阀调节手动设定为关状态,并且工况点达到防喘振曲线时,防喘阀自动打开,具有快开功能;当防喘阀调节手动设定为关状态,并且工况点离开防喘振曲线时,防喘阀自动关闭,具有慢关功能;当工况点未达到防喘振曲线时,手动调节防喘阀,防喘阀开度受手动设定控制。

4.1.8 机组静叶控制

当机组停机或开机后未进行静叶释放之前,静叶闭锁至14°。当开机并进行静叶释放之后,静叶释放至22°。若无停机状态产生,进行静叶释放之后,静叶角度无法关闭至22°以下。

4.2 报警系统

4.2.1 实时报警查询

在报警画面中各种报警发生时,其相应的报警灯会变红且蜂鸣器报警提示,用户可在此画面中查询报警信息,并在报警纪录中查询报警具体时间,然后根据工艺要求做出相应处理。

4.2.2 报警历史查询

选择报警信息文本对话框弹出窗口,会显示报警编号及信息文本,可实现历史记录查询。

4.2.3 报警音响

当系统发生报警时,PLC 机柜中的报警器将会发出声音报警,操作人员检查相应的设备,排除故障,然后点击报警消音按钮,暂时消音。此时报警系统的工作状态为:如果有新的报警点发生报警时,报警器会再次响起警报,若无其他报警发生则无报警音。

4.3 静叶工作

静叶的正常工作角度为22°~79°,调节静叶将会直接影响喉部差压(图2)。根据高炉的要求控制风量,图中的两条曲线分别是:最上部的曲线为喘振线,中间的线为防喘振线。正常情况下工况点应该处于中间的曲线以下,当工况点处于中间的曲线之上时防喘阀自动调节,打开一定开度,直到工况点再次下降到线以下,当工况点达到上部曲线以上时,进入安全运行状态,下部曲线是防阻塞线,只做报警和提示,没有其他联锁,提示操作人员工况点在该线之上运行。

图2 工况点运行趋势

4.4 控制功能

(1)定风压操作控制(自动冲风),可以实现根据工艺风压要求达到自动调节压缩机出口压力,实现在保护压缩机的前提下,保证工艺压力稳定,实现在热风炉换炉时稳定送风。

(2)风机逆流保护功能,保护风机,使风机快速脱离逆流状态并在严重情况下触发联锁停机。

(3)防喘振线动态补偿,根据实际温度和压力对整条防喘振线进行动态补偿,以达到客观合理的反应风机性能变化的状况。

(4)重要信号点的断线保护功能,以保护不致因热电阻断线等原因而造成风机意外跳闸。

(5)防喘振信号滤波处理,可以避免由于干扰信号造成的防喘阀误动作。

(6)防喘振阶跃保护功能,提高防喘振安全系数,避免阀门卡阻引起的防喘振调节不及时。

4.5 拨风系统

修改拨风系统控制逻辑,根据现场现有的设备情况,优化拨风控制逻辑,提高拨风系统的可靠性。

4.6 风机系统停车

(1)在事故停机的情况下,由PLC 控制系统发出事故停机信号,首发故障提示,可使维检岗位快速查出跳闸原因。

(2)正常停机时在历史趋势做好停机记录,计算机系统的报警系统可做出相应提示。

5 改造效果

(1)本次对AV50 风机的控制系统高压部分进行改造,PT 小母线去综保断线后,输出报警信息。

(2)定值方面,风机轴位移进行校正,静叶喘振曲线试验、定值设定。

(3)励磁控制方面,增加保护措施,当励磁控制出现故障时,出现报警至上位机,主励磁系统不停机,保护电机正常运行。

(4)人机界面友好,报警信息完善,初始故障明确,操作画面简洁。

(5)动力/润滑油泵实现了备自投功能,保证机组正常运行。

(6)静叶控制方面,取消了手操器,减少设备,简化操作步骤,降低人为操作故障概率。

(7)拨风系统用独立CPU 控制,保证了备用风机换机方便,提高拨风系统的可靠性,同时便于AV50 风机系统的检修。

(8)AV50 风机系统与外部CPU 的通信采用网络通信,提高了系统的可靠性,降低了故障率,减少了维护量。

(9)设备运行稳定。

6 结束语

设备自2021 年10 月20 日投入运行以来,静叶工作稳定,防喘振线根据实际温度和压力,对整条防喘振线进行动态补偿,控制程序进行了自动调节调整,避免了风机在防喘振线附近运行,自改造以来未发生无故进入安全模式的故障,为高炉生产稳定供风,效果良好。

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