煤矿井上空压机自动集中控制系统研究*
2022-01-14周永杰
周永杰
(山西焦煤集团有限责任公司 东曲煤矿机电科外维一队,山西 古交 030200)
0 引 言
空气压缩机(Air Compressor)简称空压机,是一种将电动机的机械能转换为气体压力能的装置,在煤矿行业的应用十分广泛。目前,大多数煤矿空压机人工手动操作,7×24 h值班,根据需求频繁对空压机进行启动、停止操作,该控制模式安全性差、稳定性不高、集成度低,无法满足对煤矿用气设备的基本需求。利用单片机、PLC、DSP等控制技术,对空气压缩机进行集中控制,是煤矿用空气压缩机控制系统亟需解决的问题[1-3]。国外煤矿企业如小松、JOY、DBT等将PLC控制技术应用于空压机控制系统的改造以及集中监控,经过多年的发展和不断完善,空压机集中控制系统较为先进和完善。国内空压机控制系统以及集中监控系统的起步较晚,在借鉴和吸收国外系统的基础上,在神东、同煤、永煤等企业已经有空压机实际应用案例,但是在空压机集中控制系统智能故障诊断、调度算法等方面存在一定的问题[4-7]。笔者以某煤矿空压机实际运行情况,设计集中控制系统,采用模糊PID变频控制策略,采用传感器技术实时监测空压机运行参数并完善通信模式,保证空压机运行的稳定性和连续性。
1 系统组成及工作原理
煤矿空压机自动集中控制系统的目是实现空压机参数在线监测、在线控制以及井上下互联互通,实现空压机集中控制系统的智能化、信息化以及网络化管理。煤矿空压机自动集中控制系统工作原理如图1所示,由控制系统、视频监控系统两部分组成。视频监控系统部分在空压机适当位置安装摄像仪,将空压机运行状态以及压力、温度、流量传感器视频数据上传至交换机、硬盘录像机后,在空压机集中控制平台的显示屏中集中显示,同时将视频数据保存于硬盘录像机中。控制系统部分由上位机、PLC控制柜、变频器-空压机组、低压启动柜以及传感器组组成。PLC控制柜是空压机集中控制系统的核心,负责周期性采集空压机设置参数、运行状态、故障信息、传感器数据以及水泵、风扇等信息并上传至上位机进行集中显示。PLC控制柜还可将上位机控制指令进行解析并完成对指定设备的控制,如在集中控制平台启动冷却水泵、冷却风扇,PLC控制柜接收到该命令并正确解析后,直接控制冷却水泵启停点得电并启动冷却水泵。空压机控制模式由变频器以“一对一”模式进行控制,可完成变频、工频控制[8-9]。PLC控制柜与上位机之间采用TCP/IP通讯将空压机所有数据上传至上位机集中控制平台、PLC控制柜与变频器以及PLC控制柜与低压启动柜之间采用CAN总线通讯完成数据、指令的传输。低压控制柜用于控制冷却水泵、冷却风扇的启动和停止。传感器组包括检测空压机流量、压力以及温度的传感器,安装与每一台空压机机身的合适位置,PLC控制柜周期性的采集传感器数据并经A/D、滤波等转换后直接用于逻辑控制。
图1 煤矿井上空压机自动集中控制系统工作原理
PLC控制柜以变频模式对空压机进行控制,空压机以变频模式启动后,PLC控制柜实时采集压力传感器数据,与设定的压力传感器数据进行比较,采用模糊PID控制算法控制反馈值逼近设定值,使得空压机达到最佳运行状态,变频驱动控制策略如图2所示,根据压力传感器反馈值形成模糊PID闭环控制系统。当变频器出现故障时,PLC控制柜可直接切换至工频控制模式完成对空压机的控制,保证空压机连续运行。
图2 空压机变频驱动控制工作原理
2 方案实现
2.1 硬件选型
煤矿空压机自动集中控制系统用到的核心硬件主要包括PLC控制器、变频器、传感器等。PLC控制器选用西门子PLC-300系列控制器及其扩展模块,具备TCP/IP、CAN总线通讯功能,并满足空压机集中控制系统需要的数字量、模拟量输入输出点。变频器选用ABB公司的SCS800支持三电平、四象限运行的变频器,采用双处理器、双存储器结构,具有大存储、高运算的特点,满足系统空压机控制要求[10]。温度传感器选用热电偶型,供电电源为DC18-32V宽范围供电,绝缘强度高、温漂小、数据采集精度高。
2.2 集中控制
煤矿空压机自动集中控制系统具备就地控制、远程控制两种方式。就地控制时,上位机集中控制平台只可完成空压机系统的数据采集、显示、故障报警功能;需手动完成空压机、冷却水泵、冷却风扇的启停操作。该控制模式用于需对空压机系统进行例行检修、故障处理情形。远程控制时,上位机除对空压机系统全部数据进行采集、监视、显示外,还可以远程完成空压机变频、工频模式启停,远程启动/停止冷却水泵、冷却风扇。空压机启动与冷却水泵、冷却风扇之间存在闭锁关系,必须保证空压机冷却系统运行正常,才可启动空压机。
2.3 集中监视
煤矿空压机自动集中监视功能包括对空压机本体、冷却系统的实时监视,如每一台空压机的运行状态、设置参数、故障信息、传感器数据以及累计运行时间等。在集中监视平台可实时展示冷却水泵电机、冷却风电电机的运行状态、故障信息等。另外,还可以通过视频图像信息查看空压机、控制室以及周边运行环境。在集中控制系统平台还可以查看空压机历史运行数据,方便技术人员对空压机系统进行诊断、维修和检查。
3 应用分析
该空压机自动集中控制系统在某煤矿进行工业试验,该煤矿的空压机房有6台变频空压机,型号为LU560W-8,额定功率为560 kW,额定电流为63.3 A,额定空气压力为0.8 MPa。空压机房集中控制平台周期性采集空压机运行数据发现,变频模式运行时,空压机卸载次数平均为1.6次/h;工频模式运行时,空压机卸载次数平均为4次/h。2021年3~6月以及2021年6~9月对空压机系统的用电量进行统计,前提为保持用气设备不变,供气距离一致,比较变频、工频运行模式的节电效果:工频运行3个月内系统用电量为608 771 kW·h;变频运行的3个月内系统用电量为423 271 kW·h,节点率达27%。空压机实际使用中,其中1台或者2台空压机变频运行,多台空压机配合工频运行,根据当前实际用气量对空压机的运行数量、工频/变频运行模式进行自动调整,实现实际供气与实际用气的动态平衡;减少空压机卸载次数,降低了空压机设备机械损耗,延长了使用寿命。
4 结 语
设计并实现的煤矿空压机自动集中控制平台达到了控制模式灵活、通讯方式多变、故障率低的目的。实际应用结果表明,该集中控制系统使得空压机的节电率达到27%,电磁阀动作次数降低了70%,达到了节能效果,同时实现了在线监测、在线控制以及互联互通的目的,实现了空压机集中控制系统的智能化、信息化管理。