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氯碱生产过程中氯氢压力控制分析

2022-01-04潘登张隆刚

氯碱工业 2021年7期
关键词:变送器电解槽调节阀

潘登,张隆刚

(陕西北元化工集团股份有限公司,陕西 榆林 719319)

陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称为“北元化工”)化工分公司现有110万t/a聚氯乙烯树脂、80万t/a离子膜烧碱生产装置。氯碱分厂负责氯气、氢气和烧碱的生产任务,作为整个工艺链的最前端,生产的稳定性极其重要,其核心在于电解槽氯气和氢气的压力控制。投产至今,发生过多起因压力控制失效导致的事故。现就事故发生的原因及采取的应对措施进行分析,希望对提高氯碱生产的稳定性有一定指导意义。

1 电解槽阴阳极出口压力控制

电解槽阳极出口设置了最大允许压力调节阀HV-1175,当阳极出口压力PT-1172与阴极出口压力PT-1173之差PDI-1174超压时,调节阀按照2%/s的速率打开,直到压力恢复到正常操作,阀门关闭。

电解槽阴极出口设置了最大允许压力调节阀HV-1176,当阳极出口压力PT-1172与阴极出口压力PT-1173之差PDI-1174超压时,调节阀按照2%/s的速率打开,直到压力恢复到正常,阀门关闭。

在实际使用过程中,电解槽阳极出口压力调节阀HV-1175和阴极出口压力调节阀HV-1176使用概率较小,因为单台电解槽阴阳极出口和氯氢总管相连,如果出现超压,对单台影响不大,靠总管压力调节阀可以进行调整。主要应用场景为单槽切除系统后,槽头大阀关闭的情况下,在电解槽打压测试时,可以有效避免阴极和阳极系统超压,从而保护电解槽。值得提醒的是,因为系统长时间处于运行状态,电解槽阳极出口压力调节阀HV-1175和阴极出口压力调节阀HV-1176会因内漏导致部分阀体结晶,如果结晶体过大,在阀门需要开启时出现无法打开的情况,因此在系统停车时,需要对阀门的灵敏性进行检查确认。

2 氯氢总管压力控制

氯气总管设置3台氯气压力变送器PT-1151A、B、C,实时进行三选中运算,用计算出的中间值XY-1151去控制氯气调节阀PV-1151A,当开车或运行中出现超压时,开启事故氯调节阀PV-1151B将氯气通过除害塔吸收。阀门开启时先打开到设定值,再按照2%/s的速率全开。

氢气总管设置1台氢气压力变送器PT-1153,氯气和氢气总管之间设置2台差压变送器PDI-1152A、B,由氯气总管上3台氯气压力变送器实时中间值XY-1151和氢气压力变送器PT-1153做差,求得PDI-1152C,利用PDI-1152A、B、C的实时中间值XY-1152控制氢气调节阀PDV-1152A,氢气压力通过PDV-1152A保持在比氯气压力高约2 kPa,开车或运行中出现超压时通过氢气放空阀PDV-1152B经过氢气放空管进行放空。图1为氯氢总管压力控制流程图。

图1 氯氢总管压力控制流程图Fig.1 Process flow diagram of the control of hydrogen and chlorine main pipe pressure

以下为北元化工真实案例:2014年7月13日14:07,第2期电解C线氯氢压差开始波动,电解DCS主控操作人员汇报后,调度和现场操作人员进行检查;14:11:53,氯氢压差高报2.9 kPa,氢气放空阀PDV-1352B自动打开1.5%~4%,经确认,为氢气压力上升造成氯氢压差波动,氢气调节阀PDV-1352A由48.4%开至60.6%;14:15:48,氯氢压差波动至1.4 kPa,氢气放空阀自动关闭。14:16:11,氯氢压差第二次波动氢气放空阀PDV-1352B打开至0.3%~2.8%,氢气调节阀PDV-1352A开度由56.8%开至67.9%。14:24:20,氯氢压差波动至最低值0.56 kPa(氯氢压差低低报为0.5 kPA,延时10 s联锁电解槽停车);14:24:26,氯氢压差联锁触发,联锁电解C线停车。

笔者想通过以上案例说明:氯氢压差控制是氯碱装置控制的核心。为了确保系统的安全稳定,通常将关键监测仪表设置为三选二(逻辑判断时)或三选中(单回路控制时),PID参数设置都是要经过很长时间的测试调整才能确定。更为重要的是,一旦系统中出现较大控制偏差,必须在很短时间内调整过来,不然将会出现如上事故。通过多次事故的经验总结,和对系统的深入研究,笔者将介绍氯氢压差波动时如何进行PID参数整定,以及如何应对系统压力出现大幅波动的情况,避免系统全线停车。

3 氯氢调节回路PID设置

在电解阴阳极压力控制中,氯气压力调节为主动调节,氢气压力调节为被动调节,氢气始终围绕着氯氢压差进行调节。氯氢压力及压差控制至关重要,不仅影响系统的稳定运行,而且决定电解设备的使用寿命。因此以图2为例,介绍氯氢压差波动时的治理思路及PID设置原理。

图2 PID参数整定曲线图Fig.2 Curve of PID parameters setting

如图2所示,曲线A代表氯气压力曲线,曲线B代表氯气调节阀控制曲线,曲线C代表氯氢压差曲线,曲线D代表氯氢压差调节阀控制曲线。图中左半部的曲线波动较大,右半部是PID整定后的曲线,控制较为平稳。

PID参数整定中经验法给出了压力控制回路的比例(P)取值范围为30%~70%,积分(I)取值范围为24~180 s。鉴于氯气和氢气分子质量相差35倍,在PID设置时,氯气要求调节及时,氢气要求调节平稳,因此氯气调节阀采用经验法压力参数设置最小值30%,氢气调节阀采用经验法压力参数设置最大值70%,按照这2个基础参数进行适当调整。通过时间标尺,收集到氯气调节阀调节周期为34 s,因此将氯气、氢气压力变送器、氯氢压差变送器阻尼时间设置为17 s,取氯气调节阀调节周期的一半。为了使压力变送器对阶跃信号输出更加稳定,最终氯氢压力等周期振荡。但氯氢压力曲线相位角偏差180°,为氯气调节阀调节半周期的时间。因此须引进微分调节消除此偏差,以氯气调节阀调节1/4周期,即8 s为基础参数适当调整。最终氯氢压差波动得到了有效治理,最终效果见图3[1]。

图3 PID参数设置及趋势图Fig.3 PID parameters setting and trend

4 电解槽跳停氯氢压力的应急控制

在实际运行过程中,发生单槽停车时,氯氢压力波动不大,能够通过氯氢压力调节阀及时调整。但是当2台电解槽同时停车时,往往对系统冲击较大,即便是氯气调节阀PID值调整的能够及时响应,偶尔还是会发生因为氯氢压力低导致全线停车的事故,因此制定了电解槽跳停氯氢压力的应急控制措施。即当2台电解槽跳停时,氯气调节阀PV-1151A按照2%/s的速率关闭,直到氯气压力下降到跳停前的90%为止,在此过程中氢气调节阀PDV-1152A任务为控制氯氢压差保持在2 kPa。

5 结语

氯碱生产过程中氯氢压力控制至关重要,直接影响着电解槽的使用寿命和系统的稳定性,因此无论是电解槽阴阳极出口压力控制,氯氢总管压力控制,氯氢调节回路PID设置,还是电解槽跳停氯氢压力的应急控制,都要花费一定的时间和精力去研究,从而确保系统的安稳长满优运行。

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