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篮式反应器的升级改造与实现

2021-12-29吴士栋侯振生

设备管理与维修 2021年21期
关键词:补料表层反应器

吴士栋,柳 蔷,侯振生,张 微,崔 军

(北京生物制品研究所有限责任公司,北京 100176)

0 引言

某公司购进某厂家同一型号篮式反应器多台,用于细胞培养。该反应器是一种在位灭菌(SIP)不锈钢生物反应器,用于生物制品生产。反应器采用PLC 程序控制系统,性能稳定,能准确地自动控制温度、转速、pH、溶解氧浓度、液位、通气量等各项参数指标。适用于各种传代和原代动物细胞批培养、补料培养和连续灌注培养。既适用悬浮细胞培养,也适用贴壁细胞培养,可用于生产病毒疫苗、单克隆抗体和基因工程产品等。控制系统由西门子可编程控制PLC 为控制主机,西门子彩色触摸屏为现场人机操作界面,PC 机为远程监控。整个控制系统性能先进稳定,模块化设计,维护简易方便,包含自由组合的硬件和按需设计的软件系统,满足客户的在细胞培养中的各种需要。在实际使用过程中,发现此设备存在着一些设计缺陷,造成染菌不彻底、灭菌程序中断、零件易损、能源浪费等现象发生。经过对这些缺陷的升级、改造,目前所有设备运行良好,之前出现的问题全部解决。

1 硬件升级与改造

1.1 温度探头布局

设备灭菌时,要求所有与制品接触部分均需进行高压蒸汽灭菌。罐内及罐盖上管线、取样、送料管线,补料管线,均设置了温度传感器。在温度传感器布局上,发现4 个补料口未分别设置温度探头,而是四路汇总后设置1 个温度探头、1 个疏水器(图1)。这种设计方式存在缺陷:①当任一或多个管路阀门故障,罐系统灭菌时,只要其中一根管路正常,传感器温度仍显示正常的灭菌温度,这会造成个别补料口在正常运行完毕灭菌程序后,实际补料口并未达到灭菌效果,从而引发培养物染菌;②由于快速补料口管径为25 mm,其他补料口为15 mm,若同时灭菌时,先启动快速补料口灭菌,会造成排汽管路压力过大,致使其他3 路无法达到灭菌效果。

图1 改造前的管路、温度传感器布局

改造方案:①每个支路设置1 个温度探头,灭菌时监测4 个温度(图2);②4 路分别加装疏水器,消除单一回路开启造成的排放管路压力过大问题。改造后消除了补料支路染菌风险。经过多批次培养,反应器生产正常,无染菌、细胞生长良好。

图2 改造后的管路、温度传感器布局

1.2 温度控制中冷水直排改为板换循环

厂家之前设计的温度控制系统的控温方式为:①罐内需要降温时,通过补液管路向夹套内补冷水,同时夹套中原有高温水通过溢流口排放,达到降温目的;②升温时通过电加热升高夹套中的水温,使得罐温升高。这种设计方案的优点是硬件结构简单,但是降温时高温水直排,不利于节能环保,浪费水资源。厂家对降温过程进行改造,在夹套中串入1 个板式换热器用于降温(图3),夹套水降温过程中循环使用。改造前,每次自灭菌结束到罐温达到37 ℃,需要排放近2000 L 水,按每月灭菌4 次计算,每台设备每年节水100 t。

图3 增加夹套循环板式换热器

1.3 爆破片安装位置

原设计方案中,爆破片安装在罐壁上,高于使用体积,正常运行时未反映出此设计存在问题。设备运行半年中,出现多个罐的爆破阀出现渗液现象,开始认为是爆破片质量问题,但是更换后过一段时间爆破片又出现此现象。观察反应器的使用过程,发现培养罐使用完毕对残液进行灭菌后,部分罐壁会产生培养基干渍,操作人员会对此部分残留进行清理,稍不注意就会触碰到爆破片。观察损坏的爆破片,表面会有稀疏的褶皱,经过一段时间,这些褶皱会由于应力集中产生漏点。根据这种情况,把爆破片转移安装到罐上封头备用口,运行一年未发现有爆破片渗漏。

2 软件升级与改造

2.1 尾气冷却管道漏液

设备每次灭菌过程中,尾气冷却管线密封圈总会漏水,拆卸发现密封圈侧面总有一沟槽,像高压冲破造成的。现场进行灭菌程序,发现程序运行中,尾气冷媒管线进液、出液阀门均处于关闭状态。灭菌过程中,被密封在管线中的液体升温、压力升高,造成密封圈被高压冲破。更改灭菌程序阀门状态,灭菌过程关闭尾气进液阀门、开启回液阀门,故障消除。

2.2 灭菌时深层通气与表层通气的进气时间

在反应器灭菌过程中,根据多次灭菌过程监控,发现灭菌时的压力经常大于1.5 bar(0.15 MPa)甚至2.0 bar(0.2 MPa),但是灭菌温度达不到要求(121 ℃)。检查发现灭菌控制系统时,程序设定表层、深层同时进汽,表层进汽致使罐压高于设定值,进汽阀门关闭,罐内液体无法升温;手动关闭表层进汽,罐内液体升温正常,这又造成表层通气管道无法灭菌。根据这种情况更改程序,灭菌时深层进汽常开,表层进汽每10 s 开启2 s、关闭8 s。经验证,这样设置后的表层管线灭菌彻底,液体升温正常。

2.3 灭菌控制方式

系统灭菌采用设置温度点(100 ℃)以下,罐体夹套进工业蒸汽,罐体温度超过控制点,夹套停止进汽,罐体内进纯蒸汽方式。按此种方式控制,通常从设置点到达灭菌温度(121 ℃)需20 min 左右,灭菌后罐内液面上升10%~15%(视纯蒸汽供应情况)。根据既往工作经验,协调厂家更改灭菌程序,调整为100 ℃以下夹套进工业蒸汽,超过100 ℃罐内进纯蒸汽,夹套继续进工业蒸汽。经调整程序,现100 ℃到121 ℃升温时间一般控制在8 min 左右,灭菌后罐内液面上升小于5%(通常在2%)。

3 结论

通过上述改造,目前公司所使用的25 套篮式反应器运行状况良好,各参数符合生产需求,设备运行成本进一步降低,达到节能减排目的。消除设备运行故障,降低设备运行成本,提高设备效率是维修人员工作的最终目标。

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