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一种插入式断路器发热优化改造

2021-12-28杨小刚

家园·电力与科技 2021年11期
关键词:导通硫化氢底座

杨小刚

摘要: 我公司在前期电气设计施工安装时大量采用了较为先进、更换方便的插入式低压断路器,全厂共有此种类型的低压断路器 110 台,容量为     160A-800A, 采用电动式操作机构, 由于现场硫化氢腐蚀性气体较为严重, 硫化氢气体进入插头内部, 已造成 60 余台断路器严重过热烧坏, 故障率高达 50% 以上;且因断路器所带负荷的重要性,多次造成系统设备停运、减产,造成的生产经济损失严重。

关键词: 断路器;发热烧毁

1、项目主要内容

烧坏的断路器采用插入式底座,底座上侧直连低压母线,在最初发生 几起低压断路器烧坏事故时,怀疑是过负荷所致,但通过同类型设备及更 换后的电流测 0 量发现运行电流远未超过低压断路器容量的 80%, 因断路 器底座已烧坏,且底座上侧为母线直连,无法对烧坏的底座进行更换,有 些设备因其在生产中的重要性,不得已只能仅更换新断路器,更换后的新 断路器由于和已过热底座结合面存在碳化、紧固弹簧过热乏力等原因,也 不能维持太长运行時间。

插入式断路器安装形式,正视图,可带电插拔(图 1)

底座后视图,上侧连接低压母线,系统正常生产时母线不能停电,不 能更换烧坏的底座(图 2)

安装在一体的形式(图 3)

下图为烧坏的插入式断路器底座及断路器(图 4)

插入示意图,因硫化氢气体腐蚀导致动、静触头接触不良发热,夹紧 片、箍紧弹簧过热后已严重变形乏力,不能抱紧动触头,最终导致断路器 发热烧坏(图 7)

2、创新点

烧坏的断路器采用插入式底座,底座上侧直连低压母线,在最初发生 几起低压断路器烧坏事故时,怀疑是过负荷所致,但通过同类型设备及更 换后的电流测 0 量发现运行电流远未超过低压断路器容量的 80%, 因断路 器底座已烧坏,且底座上侧为母线直连,无法对烧坏的底座进行更换,有 些设备因其在生产中的重要性,不得已只能仅更换新断路器,更换后的新 断路器由于和已过热底座结合面存在碳化、紧固弹簧过热乏力等原因,也 不能维持太长运行时间。

接下来,车间将此问题反馈给厂家,厂家人员派技术人员到我公司现 场查看,得出的结论是:插入式断路器接线柱由于是分体设计,因我厂开 关运行环境中有腐蚀性气体, 此类分体式接线柱在气体腐蚀严重下不适用, 然后将问题及烧坏的断路器图片等带回厂家,之后经厂家技术组分析改造 将分体式接线柱表面镀层的材料进行重新调整,试运也未解决发热现象;  还有一个方法就是将低压断路器选型进行更换,由于大量低压断路器都装 在 GCS 柜内,主母排、支路分母排都已设计好,改造将是个巨大的工程,  且耗资极大,这个方案根本无法实施。对此问题厂家最终结论是:插入式 低压断路器因环境腐蚀性原因在我厂不适用,他们也没有确实可行的解决 方案,表示无能为力。

经对烧坏的低压断路器及底座拆下后仔细研究,发现主发热点在接插 柱的结合处,如果把这个结合点焊在一起是不是能解决接触发热问题,主 要还得考虑焊在一起后能不能进行低压断路器的带电更换,经对接插柱进 行银焊后,发现整体接线柱烧黑,表面镀银层烧坏,材质性能发生改变、 说明此焊接方法不太适用。

3、实施

经过反复试验,我们偶尔发现锌这种材料与硫化氢气体不发生反应, 不会对其造成腐蚀。接下后我重新改造,按分体式接线柱进行尺寸测量、 绘图,联系数控加工厂家,要求利用含铜量必须在 99%以上的紫铜棒进行 加工,将加工后的紫铜棒镀锌防腐处理。

耐硫化氢腐蚀环境的新型低压断路器, 包括 CM1 型断路器(1)、插入  式底座(2)与一体式连接导通铜棒(3)。CM1 型断路器(1)通过一体式  连接导通铜棒(3)与插入式底座(2)连接。其特征在于: 插入式底座(2) 取消了原有结构中的止锁销(4),拆除了静插件(5)。利用一体式连接导  通铜棒(3) 将 CM1 型断路器(1)与插入式底座(2)连接。一体式连接  导通铜棒(3) 材质采用含铜量在 99.9%以上(T2) 的紫铜, 表面由镀银更  改为镀锌, 增强了断路器的耐腐蚀性。CM1 型断路器(1)主体结构未做任  何变化,仅取消了动插件(6)。

需更换断路器时,因一体式连接导通铜棒固定在底座后侧硬铜排上, 可带电拆下断路器上侧紧固螺栓,拆下断路器下侧螺栓,拔出断路器,更 换新断路器拧紧螺栓即可,保留了原有设计的优点。

借公司系统短停处理问题期间,我将特制加工的一体式接线柱对所有 已发热严重的插入式低压断路器进行改造更换,紫铜棒接线柱与断路器接 线板的紧固力矩经反复试验,M10 的铜螺母力矩规定在 25N,并试验能带电 插拔更换断路器, 与原带电设备优点保持一致,且改造费用极低。全部更换 后送电温度都保持在较低范围内(电缆头、螺丝、电缆末端温度基本一致)。

4、推广应用情况或预期推广情况

厂家技术人员到我公司现场查看改造效果后,提出极高的评价,计划 将以后的新断路器设计为我们改造的形式。

5、取得的效益或预期取得的效果(经济效益附计算过程)

将更换改造为一体式接线柱的低压断路器送电后,满负荷前三天每 1 小时测温一次,后一周每 3 小时测温一次,正值夏季配电室高温炎热,经 过长达两个多月的试验, 接线柱、底座、低压断路器温度始终保持在 38-45 度左右,自此,圆满的解决了这个困扰了我们 3 年的难题。

产生的经济效益:

铜棒及加工费用:32000 元

共对 86 台过热的开关进行铜棒更换,如更换新开关及底座费用为: (按每台插入式断路器均价 6500 元计算):6500*86=559000 元     按避免断路器过热烧毁导致系统减产、停车的费用计算不可估量。

参考文献:

[1]佘定辉.塑料外壳式断路器过电流保护系统的设计与实现[J].江苏电 器, 2008,(3): 22-24.

[2]陈一民, 李宏文, 张小青, 等.低压塑料外壳式断路器接线端子温升 影响因素研究[J].低压电器, 2009,(13): 7-9.

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