机组轴承测温电阻引出线改进方法技术的研究
2021-12-24刘敏华
摘要:ZM水电站共安装6台混流式机组,其中1~3号机组瓦温测温电阻出线方式使用航空插拔,1~3号机组瓦温测温电阻多个点测量失准,直接影响瓦温点的稳定性,导致瓦温断线报警,针对此情况,采用油槽出线装置代替航空插拔的形式,以此达到机组稳定运行为目的,为其他电站遇到类似问题进行处理提供了借鉴。
关键词:航空插拔;油槽出线装置;经济效益
1 概述
ZM水电站安装6台机组,总装机容量510MW,单机容量85MW,其中1~3号机组为哈电机厂生产,4~6号机组为浙江富春江水电公司生产。ZM水电站1~3号机组从2014年11月投产至今,上导轴承、推力轴承以及下导轴承屡次出现测温电阻测量断线、信号刷屏、数值跳变、数值异常等现象。经检查发现造成以上数据异常的主要原因是:(1)轴承测温电阻引出线与航空插拔触点焊接不牢;(2)航空插拔触点之间间隙过小,不便于维护;(3)电阻引出线位于油槽内部,无法进行有效标识和故障排除。为防止机组轴承瓦温保护误动或拒动,实现对发电机各轴承瓦温的实时监控,保证机组安全、稳定、可靠运行,须对1~3号机组轴承测温电阻引出线航空插拔进行技术及工艺改造。
2 项目研究的意义
为了解决因轴承测温电阻引出线与航空插拔触点焊接不牢,导致瓦温测点跳变,影响机组稳定运行的问题,项目组经研究决定采用油槽出线装置(油槽装置采用90度转角,一端口与油槽焊接,另一端口上扬,测点引出线部位密封良好)代替航空插拔,使用油槽出线装置具有以下几个方面的意义:
1)测温电阻至端子箱連线处中间转接部分较少,不会因为机组振动造成测量失准;2)与直接引出方式相比,此方法,可以避免机组运行时,油盆内油飞溅至机坑内,造成机组渗油,避免油盆中油位下降过快;3)有效减少了机组缺陷,提高机组稳定运行效率;4)成形美观,各测温电阻电缆线独立出线、便于识别、悬挂电缆标识;5)检修、维护方便:当测温电阻发生故障时, 可以在较短时间寻找到问题根源;机组大修时,方便对测温电阻进行拆卸,回装时较为方便,降低了检修过程中人为因素对测温电阻的破坏。
3 项目实施过程
3.1本项目研究主要流程如下:
(1)上导、下导油盆盖排油、起吊。(2)上导、下导航空插拔到上、下风洞端子箱,到机组LCU接线核对。(3)上导、下导测温电阻点位核对。(4)航空插拔拆除,出线装置焊接安装。(5)油槽内测温电阻接线压接引出。(6)新增测温电阻端子箱安装。(7)新增测温电阻端子箱接线。(8)上位机各测点信号核对。(9)油槽内测温电阻电缆线固定。(10)开机后上位机监控瓦温运行数据与定值比对,测试改造后的机组瓦温测点的稳定和准确性。
3.2材料及工器具
4 研究成果
4.1改造前的航空插拔形式:
4.2改造后的油槽出线装置成果图
4.3:采用油槽出线装置后的机组温度显示记录
数据分析及说明:上表中,油槽温度设置2个测点,包括热油温度(点号1)和冷油温度(点号2),上导(8个测点)、下导(12个测点)、推力(12个测点)等部位的瓦温、油槽油温测点数据准确、稳定,达到油槽出线装置项目研究和技术改造的预期目标。
5 结语
采用油槽出线装置替换航空插拔方式,能有效降低机组由于导瓦温测量失准引发故障率,减少维护工作量,减少因频繁检修所花费的人工费成本,同时提高机组可靠运行效率,提高机组全年发电量,为发电厂创造更多的利润和效益,保证ZM水电站机组稳定运行。
参考文献:
[1]水轮发电机组安装技术规范GB/T8564-2003
[2]JJG229-2010工业铂、铜热电阻检定规程
[3]GB50150-2016电气设备交接试验标准
[4]GB 50171电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范
[5]DL/T822 水电厂计算机监控系统试验验收规程
作者简介:刘敏华(1981-),男,湖北枣阳人,工学学士,项目负责人,高级工程师,从事水电站机电设备安装、机组检修技术与管理工作。