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尿素合成塔出料调节阀运行问题分析及改造

2021-12-23高志森

中氮肥 2021年6期
关键词:合成塔压盖阀杆

高志森

(呼伦贝尔金新化工有限公司,内蒙古呼伦贝尔 021506)

0 引 言

呼伦贝尔金新化工有限公司(简称金新化工)800kt/a尿素装置采用荷兰Stamicarbon公司新一代改进型CO2汽提工艺,设计尿素产能为2860t/d。其中,尿素合成塔出料调节阀(HV2101)高3.5m、重3.6t,流向为流开,填料函材质为Safurex;HV2101设计压力14.12 MPa、温度185℃、流量518620kg/h,出料(尿液)密度972kg/m3。

尿素合成塔反应液通过出料调节阀(HV2101)调节进入CO2汽提塔上部,通过液体分布器呈膜状沿汽提管内壁向下流动。HV2101工作是否稳定、精确,不仅影响到尿素合成塔的液位控制,而且还影响到下游CO2汽提塔的液位、低压系统的稳定运行。HV2101自2011年投用以来,每年均需对其阀内件及密封填料进行维修及更换,因HV2101体型较为庞大,每次检修均需要大量的人员进行配合,维修时间长、劳动强度大;生产中也曾因填料长时间泄漏造成阀杆卡死无法动作,尿素装置物料中断近40h,尿素装置被迫停车处理,造成较大的经济损失。

1 尿素合成塔出料调节阀运行问题及原因分析

尿素合成塔出料调节阀(HV2101)操作压力非常高,调节尿素合成塔与CO2汽提塔液位时HV2101动作频繁,据统计,2017—2018年两年间因生产系统运行不稳定导致尿素装置开停车高达36次(主要是上游系统出问题所致),尿素装置经常短停或封塔,导致HV2101处工艺介质温差较大,致使其阀杆填料处出现介质泄漏,且无法在线处理——泄漏量较小时,系统可监护运行,每班加强HV2101巡检;泄漏量较大时,只能被迫停车处理,给生产带来巨大的安全隐患,影响装置的长周期稳定运行,增加人员的劳动强度。经分析与梳理,HV2101运行问题的主要原因如下。

1.1 工况苛刻而易发生故障

HV2101所处工况压力高、温度高,尿液腐蚀性较强,阀门动作频繁,易造成填料损坏、阀杆及填料函相关部件损坏,经常出现介质外漏;同时,因尿液在低温环境下易结晶,系统开停车过程中温差较大,泄漏的尿液在填料腔体内结晶、膨胀,会导致密封填料变形而阀门卡涩,带来较大的安全隐患并影响系统的稳定运行。

1.2 填料函设计不合理

HV2101填料压盖采用螺纹紧固设计(螺纹式填料压盖),使用过程中由于填料损坏介质泄漏,尿液结晶体附着在螺纹缝隙内,导致在紧固填料时填料压盖螺纹与填料腔体螺纹咬死,紧固时所需扭矩较大,严重时导致螺纹损坏,无法拆卸。2014年、2017年均发生过此种问题,导致维修难度及劳动强度加大。

此外,HV2101填料压盖采用螺纹紧固的方式易将填料函内导向环及填料压偏,且易将压盖螺纹和填料函腔体螺纹拉变形,不易将填料压实,易发生介质外漏及填料压盖螺纹与填料函腔体螺纹咬死的问题。

1.3 填料选型不当

原设计HV2101填料选用的是PTFE/35%Kohle绳状填料,使用寿命短。2016年改用60°V型PTFE填料,因所处工况温度较高,PTFE填料使用3~5个月就会因老化而致阀杆和填料处介质泄漏;2017年改用60°V型改性增强PTFE填料,使用效果较好,但仍未达到预期效果。

2 改造方案

为保证尿素装置的安、稳、长、满、优运行,经过多年的数据收集,针对上述原因逐项进行分析,2018年提出对HV2101阀内件进行改造,即将螺纹式填料压盖改为活塞式填料压盖,总体方案为:HV2101填料腔体重新进行加工,将螺纹式填料压盖改为活塞式填料压盖,并将填料改为两段式复合型填料,考虑到阀门的结构和尺寸,最终采用抱箍式压紧结构,具体如下。

2.1 填料腔体

(1)在原填料腔体的基础上增加一个卡槽(如图1),用来安置承力抱箍。

图1 改造前后填料腔外观示意图

(2)考虑到调节阀执行机构的安装位置,填料腔体高度及阀杆长度均增加10mm。

(3)抱箍采用对剖式,四点承力,其中两点承受抱合压紧力,另外两点承受压紧螺栓拉应力;抱箍凹槽采用梯形设计,抱箍厚度45mm,可保证在抱合螺母压紧时有最大的接触面积。

2.2 活摘压盖组件

(1)活摘压盖组件包括填料压盖、填料压紧螺栓、承力抱箍、预紧碟簧。其中,填料压紧螺栓选用35CrMo材质8.8级M16螺栓,抱箍选用316材质、厚度45mm,压板选用316材质、厚度38mm。

(2)在填料压紧螺栓上增加一对弹簧垫片,保证填料在介质压力、温度等变化时有一定的预紧力进行补偿。

2.3 填料组件

(1)因填料腔体较长,为保证填料的密封性与阀杆的对中性,在填料腔体内增加导向轴套,保证阀杆在悬臂梁的状态下能够让阀芯与阀座密封面吻合。

(2)将填料腔分为3层,下层接触尿液部分采用耐高温石墨绳编制成型的填料,中间层采用Safurex轴套,上层采用加强型四氟棒加工的V型填料。

2.4 阀内件材质的选择

2.4.1 阀芯、阀杆材质的选择

因此前已经采用UNSS31260材质制作过阀杆和阀芯且现场使用情况良好,未发现明显的腐蚀,故本次技改仍然采购UNSS31260钢材制作阀芯、阀杆。

2.4.2 填料腔体材质的选择

厂家设计资料中填料腔体材质为Safurex。通过S32906与Safurex材料成分及硬度的对比(如表1)可知:S32906与Safurex成分相近,填料腔体材质可选用S32906,但S32906的硬度高于Safurex的理论硬度,为保证阀体不被损坏,在填料腔体加工完成后,对其密封面进行表面退火处理,适当降低其表面硬度,由此可在填料腔体与阀体硬密封配合时起到保护阀体的作用。

表1 填料腔体材料分析数据对比

3 关键部件选用及理论验证

3.1 填料压盖承受力的计算

尿素合成塔出料调节阀(HV2101)操作压力较高,在更改填料压盖设计时须进行严格核算和审查,以保证改造效果。由HV2101设计数据可以计算出阀门填料所受力矩(考虑到阀门的安全性,HV2101填料使用压力取阀门设计压力14.12MPa的1.5倍)F=πR2p=3.14×332×(14.12×1.5)=72424.1628N/mm2(式中:F—填料腔体受力,N/mm2;R—填料腔体半径,mm;p—填料使用压力,MPa)。

3.2 填料压紧螺栓承受力的计算

据设计方案,HV2101填料压紧采用2根螺栓,考虑到填料压紧过程中会出现单颗螺栓压紧情况(即一颗螺栓受力的情况),故在计算填料压紧螺栓承受力时选用填料压盖最大受力进行计算:采用螺栓保证应力SP计算螺栓直径,据《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》(GB/T 3098.1—2010),8.8级螺栓保证应力SP=580 MPa,据螺栓强度计算公式可求出螺栓半径RL=[FL÷(SP÷π)]0.5=[72424.1628÷(580÷3.14)]0.5≈6.3 mm (式中:RL—螺栓半径,mm;FL—单个螺栓承受力矩,N/mm2;SP—螺栓保证应力值,MPa),则螺栓直径D=2RL=12.6mm。

据上述计算结果,可选用35CrMo材质8.8级M14以上螺栓;据实际经验,选用更粗的螺栓可确保强度要求,填料压盖抱箍上可以做到M16,故设计时选用35CrMo材质8.8级M16螺栓。

3.3 模拟验证

我们采用Solidwork软件三维实体建模,对HV2101改造部件进行静应力分析。

3.3.1 填料压盖受力强度分析

据设计,压板选用316材质,压板中心支撑,两端使用螺栓对填料进行压紧,螺栓的作用力在压板上,压板最大承受力矩为72424.1628 N/mm2,通过Solidwork软件三维实体建模运算,压板可承受屈服力为203.5MPa,阀门使用压力14.12MPa仅约压板可承受屈服力的1/14,压板厚度选用38mm完全可满足工况要求。

3.3.2 填料压紧螺栓受力强度分析

据设计,螺栓采用8.8级35CrMo材质,螺杆下端载入抱箍20mm为螺栓试验的固定端,以上部分为螺栓提拉部分,填料压紧螺栓最大承受力矩为72424.1628N/mm2,通过Solidwork软件三维实体建模运算,螺杆可承受屈服力为634.3MPa,阀门使用压力14.12MPa仅约螺杆可承受屈服力的1/45,螺栓选用M16完全可满足工况要求。

3.3.3 承力抱箍受力强度分析

据设计,承力抱箍选用316材质,承力抱箍对夹连接,两端使用螺栓对填料进行压紧,螺栓的作用力在承力抱箍的两端,承力抱箍两端最大承受力矩为72424.1628N/mm2,通过Solidwork软件三维实体建模运算,承力抱箍可承受屈服力为169.3MPa,阀门使用压力14.12MPa仅约承力抱箍可承受屈服力的1/12,抱箍厚度选用45 mm完全可满足工况要求。

4 结束语

金新化工2018年提出对HV2101进行改造,2019年年中落实本项技改——将螺纹式填料压盖改为活塞式填料压盖,并通过Solidwork软件三维实体建模验证,螺栓选用M16、压板厚度选用38mm、抱箍厚度选用45mm可满足工况要求。

技改后,尿素合成塔出料调节阀(HV2101)经历了多次系统开停车,填料无泄漏迹象,阀门开关动作灵活,系统调节稳定,有效解决了HV2101填料泄漏、压盖紧固卡涩、检修拆卸困难等问题,缩短了检修时间,延长了HV2101的使用周期,保障了尿素装置的安、稳、长、满、优运行。实践表明,金新化工对HV2101填料腔体的改造是合理的且有成效的,可为类似工况下阀门的优化改进提供一些参考与借鉴。

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