灯泡贯流式机组磨损补偿型主轴密封应用及研究
2021-12-21蒲洪坚肖遥丁晖庆邓亚
蒲洪坚,肖遥,丁晖庆,邓亚
(怀化沅江电力开发有限责任公司洪江水力发电厂,湖南 怀化 418000)
1 概述
洪江电厂主轴密封装置自机组投产后,便存在使用寿命短的问题,每台机组每年需进行1~2次主轴密封更换,且主轴密封损坏多发生在汛期水电大发期,极大地影响了电厂的发电效益,且抢修周期短,作业人员抢修压力大,人工成本投入大,一定程度上制约了电厂发电效益并导致作业人员高强度疲惫作业。
2 情况分析及处理
该成果通过压板对主轴L型工作密封提供更大、更均匀的预压力,使L型密封面紧紧贴着密封衬套,从而实现磨损自补偿。L型密封的密封边呈现楔形结构,尽可能地实现线性密封,减少了密封面的面积,从而实现减少摩擦发热,且密封面的减少降低了对润滑水的要求,并有利于汛期泥沙较多时减少泥沙在密封面的停留时间,从而实现延长主轴密封使用寿命的目的。
该成果通过优化主轴密封L型张角与密封压板之间的配合工艺,实现了两项关键技术革新:一是L型密封与耐磨衬套间预压力显著增大;二是密封面积的显著减少,同时减少了摩擦生热面积,且因预压力增大的因素,密封面积大小受水压影响显著减少。
该成果特点:
(1)实现主轴密封润滑水断流保护功能,主轴密封润滑水断流,主轴密封无任何烧损,主轴密封漏水量未见增大。
(2)密封性能良好,开机并网状态下,主轴密封平均漏水量<4.5L/min,部分机组漏水量<1L/min,远远优于哈电设计值≤50L/min。
(3)整条压板固定提供预压力,较弹簧补充结构而言,压板受温度及水力因素的影响更小,提供的预压力更稳定,从而实现磨损的均匀补偿。
(4)实现磨损补偿,密封衬套磨损8mm深度情况下,依然可做到密封良好,主轴密封装置的工作密封平均使用寿命达到6年,最长可达8年,实现了主轴密封装置的免维护。
主轴密封结构如图1所示,主要由主轴密封衬套(抱在大轴上),密封压板(金属材质)、楔形工作密封(聚氨酯材质)、密封底座(金属材质)组成,其中密封底座上带有螺纹孔,密封压板上带光孔,楔形工作密封根据密封压板及密封底座上的孔现场配钻光孔,在螺栓的作用下,楔形工作密封被牢牢固定于密封压板及密封底座之间。
图1 主轴密封结构
如图2所示,在密封压板紧固螺栓的作用下,压板产生向下的压力F1,在压板向下压力F1作用下,密封底座产生反向作用力F2及F3,在恒定压力F3的作用下,工作密封张角打开,从而使得楔形密封面紧紧贴着密封衬套,从而实现优良的密封性。并且楔形密封与衬套接触的密封面积小,即密封的实际面积小,这就实现了密封润滑水断流的情况,工作密封因实际发热量极小,密封磨损下,不会因为密封润滑水断流而出现密封烧损事件。并且因为最大限度地减少摩擦热量的产生,进而减缓了工作密封的磨损,并且密封磨损后,在将要与衬套产生间隙时,在力F3作用下,工作密封又一次紧紧贴住工作密封,实现了密封的自补偿,进而实现了主轴密封的楔形工作密封,平均使用寿命长达6年,最长使用寿命可达8年,完全可实现机组一个大修周期内无须进行主轴密封的检修工作,主轴密封在一个大修周期内持续稳定安全运行,极大地提升了电厂的发电效益,同时,减轻了机组检修的人力成本,并且对现在推行的设备状态检修具有十分积极的效益。
图2 主轴密封工作原理
3 实施效果
3.1 经济效益
该成果实施后,立式机组可避免主轴密封漏水量大,顶盖水位高引起的机组非计划停运,卧式机组可避免水导轴承油混水、及漏水严重导致水淹厂房风险。同时因使用寿命长达6年,基本实现主轴密封装置的免维护。
该成果的经济效益:以洪江电厂为例,抢修主轴密封工作时长最短为24h,6台单机4.5万kW的机组,每年因主轴密封抢修减少发电量为6×4.5×24=648万kW·h,项目实施后,每年可增加发电效益648万元×0.35元/kW·h=226.8万元。
3.2 社会效益
电厂投入磨损补偿型主轴密封装置后,减少了主轴密封装置维护的人工投入,提高了设备安全可靠性能,使发电效益、设备健康水平有较大提升,起到良好效果。可在五凌公司内部兄弟电厂、行业内推广应用。