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脉冲布袋除尘器的应用改进

2021-12-20夏恩庚曹庆伟李长峰

纯碱工业 2021年6期
关键词:清灰布袋箱体

杨 多,胡 涛,夏恩庚,曹庆伟,李长峰

(唐山三友化工股份有限公司,河北 唐山 063305)

唐山三友化工股份有限公司纯碱分公司成品车间负责纯碱的运输、筛分、破碎、存储、包装及码垛,运输、筛分、破碎系统使用的皮带、刮板、滚筒筛、重锤式破碎机等设备需要保持微负压,存储用料仓、包装用包装机需对纯碱流动过程中的粉尘进行吸附,以上工序全部使用脉冲式布袋除尘器进行吸附除尘。为进一步确保生产稳定高效,杜绝现场扬尘,除尘器停车检修其相应除尘设备停止运行,对生产的稳定运行造成一定困扰,解决除尘器高效运行、规避停车检修、提高使用周期、进一步降低除尘器故障率,排查故障点,通过技术改造提高使用周期成为势在必行的任务。

1 脉冲布袋除尘器介绍

我公司所用脉冲布袋除尘器风量根据实际除尘需求,处理风量均在5 000~22 000 m3/h,入口碱尘温度在70~80 ℃,入口碱尘浓度均在100 g/ m3,除尘效率能够达到99%。通过脉冲布袋除尘器处理后,排出口碱尘浓度在10 mg/m3,满足排放口含尘要求。除尘所用滤袋为涤纶针刺尼三防滤袋(防水、防油、 防静电),骨架为铁质有机硅喷涂;除尘箱体为Q235A,厚度根据需要在δ=4~6 mm之间,卸灰阀为单层重锤式(有密闭需求可以考虑双层重锤式)。

过滤原理:脉冲布袋除尘器是应用于滤料过滤原理的一种除尘设备,当含有碱尘的气体通过除尘管道进入箱体后,通过各分室的除尘布袋进行过滤,含有碱尘的气体被布袋截流在布袋表面,此部分截流过滤主要有两个原理,一种是布袋滤料本身对含有碱尘气体的截流,一种是吸附在布袋表面的碱尘通过长时间的附着,也起到截流含尘气体的作用,经过一定时间的使用,布袋表面附着的碱尘所起作用,要超过布袋本身对气流的截流作用。过滤后的气体经滤袋口进入上箱体后,再由出风口排出,排除气体含尘量在10 mg/m3。

清灰原理:随着布袋长时间的吸附、过滤,这时就要启动脉冲清灰装置,对吸附在布袋外表面的碱尘进行处理,避免除尘设备阻力太高,除尘效率下降。首先是单组气室气缸带动反吹大盖将含尘气流封闭,电磁阀打开,气罐内的压缩空气通过脉冲阀在极短的时间内冲入单组分室,迅速膨胀,涌入布袋,使布袋膨胀变形产生振动,附着在滤袋外表面上的碱尘,被剥离落入除尘器积灰斗内。然后气缸带动反吹大盖打开气流通道,此分室清灰完毕,恢复过滤状态。各除尘器分室通过系统设定时间逐个进行,从第一室清灰开始至下一次清灰开始为一个清灰周期。每个分室清灰周期根据除尘碱量设定时间。

粉尘收集:当含有碱尘的气体从进风口进入除尘器后,首先碰到箱体进风通道中间的斜隔板,造成气流方向、速度变化,受惯性作用,使碱尘中大颗粒直接落入灰斗,起到预除尘的作用。其次经过布袋过滤喷吹下来的碱尘也进入灰斗,共同经过绞龙、翻板阀排出。

2 脉冲布袋除尘器故障分析

图1为原除尘器气缸和反吹大盖连接方式。气缸杆从上侧穿过反吹大盖中间孔洞,再使用螺丝在反吹大盖下方,将气缸杆与反吹大盖 进行固定连接。工作时,气缸带动反吹大盖上下运动,起到打开、封闭箱体的作用。封闭后,脉冲阀打开,使用压缩空气进行反吹,反吹完毕后,气缸带动大盖上升,打开箱体通道开始工作。周而复始完成一个工作循环。 通过日常除尘器主要故障原因分析,气缸杆与大盖为刚性螺纹连接,气缸带动大盖下降过程中,为确保将气体流过通道彻底密封,大盖与箱体需紧密贴合,原使用橡胶圈在频繁撞击、压紧、磨损、腐蚀过程中,经常性脱落,造成大盖与箱体直接撞击,导致大盖与气缸连接频繁脱落,虽然调整气缸缓冲量可以起到一定作用,但实际观察效果不佳。螺纹连接在频繁上下撞击过程中,断裂或者脱落,而且对气缸的损害也很严重,气缸、反吹大盖的更换周期甚至不到半个月,频繁停车检修导致被动限产。

图1 改造前气缸和反吹大盖连接方式

3 脉冲布袋除尘器应用改进

为解决上述问题,改变反吹大盖连接方式,既要保证关闭时反吹大盖与箱体的贴合密封性,又要确保大盖下落时有足够的缓冲弹性,规避硬碰硬的问题。改造后能够延迟气缸及反吹大盖的使用寿命,延长气缸的更换周期成为难点。期间我们在反吹口增加过缓冲胶皮,在气缸端部设置弹簧垫,都因为反吹口吸力过大而未能解决问题。经过不断试验改进,最终用自制一套缓冲装置将气缸杆与反吹大盖进行连接。

图2为改造后缓冲装置的除尘器反吹大盖与气缸杆连接结构。我们选用亚德客型气缸型号为SC100×200,因反吹大盖较重故选用缸径100 mm的气缸,有效行程200 mm方便在气缸活塞端部螺杆处增加缓冲装置。此缓冲装置由导向套、缓冲弹簧和弹簧底座组成。导向套内螺纹与气缸外螺纹连接,长度50 mm,外径25 mm刚好至气缸全部打开;弹簧我们经过多次试验发现,缓冲弹簧长度需要根据箱体实际高度选用,我公司所用除尘器型号为PPC64,弹簧高度在完全闭合状态时高度为100~150 mm之间,根据实际高度最终选用冷卷压缩碳素弹簧,钢丝直径2.5 mm,弹簧内径27.5 mm,变形量10 mm,节距14.2 mm;弹簧底座选用304不锈钢材质直径30 mm;反吹大盖为原除尘器自带,将中间钻孔26 mm,目的可使导向套自由穿梭;弹簧安装在反吹大盖与弹簧底座之间,如图2所示。当气缸杆带动反吹大盖关闭时,在接近反吹口时受负压影响,首先受力的是反吹大盖,反吹大盖沿气缸杆在导向套内做轴向往复运动,反吹大盖与吸风口闭合,此时弹簧对反吹大盖产生向上的反作用力,由于惯性存在自然抵消一部分自身重力及气缸垂直向下的作用力,这样既起到了缓冲作用又保证了箱体的密封性。

图2 改造后反吹大盖与气缸杆连接方式

4 效果评价

经过此次改造,除尘器运行6个月,反吹大盖的脱落、气缸杆的变形、气缸的损坏类故障无一起发生,极大的提高了除尘器的运行周期,消除了部分脉冲布袋除尘器故障停车检修对生产稳定运行的影响。现已对我车间13台脉冲布袋除尘器全部改造完毕。

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