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WTC 焊机原理深度解析与维修改进探究

2021-12-17刘乐翔于韶东蒋大鹏

电子制作 2021年22期
关键词:焊机原理图电路板

刘乐翔,于韶东,蒋大鹏

(上汽通用东岳汽车有限公司,山东烟台,264006)

0 引言

WTC焊机是美国生产的中频焊机,功能强大,能耗低,同等重量之变压器可输出更多能量,使用非常广泛。因工作在特定的工作环境,焊机表面附着物较多,造成焊机故障率高。由于部件价格昂、贵,采购周期长,给生产交付带来了很大的困难。针对其在应用维修中的弊端,分析其工作原理,通过深度剖析验证,将其升级改进,使之能够适应环境对其性能的影响,延长焊机生命周期。

1 WTC 焊机原理分析

WTC焊机电路主要由整流电路、逆变电路、检测电路组成,整流电路采用三相可控桥式整流;逆变电路采用了由4个IGBT组成的单相全桥设计方式,触发回路由VLA503-01 IGBT专用的厚膜驱动芯片控制;检测回路由霍尔传感器与磁感线圈组成,既能检测输出电流的平衡状况,又能检测工作电流的实际数值,当焊接异常时及时报警。

焊机的焊接母线3相380V电源通过插接箱进入焊机的断路器,分成4路,其原理图如图1所示。

图1 WTC焊机原理图

TVS阻容吸收回路:可有效抑制高压动作瞬间产生的电压震荡和冲击电流,使高频震荡冲击电流迅速衰减,降低对负荷设备的冲击影响。

380V-120V变压器:输出的120V电压一路输送给电源板,电源板会给主板和可控硅触发板供24V电;另一路给主板,通过主板控制隔离接触器的线圈供电,在焊接前提前吸合隔离接触器。

可控硅触发板:主要作用是给可控硅提供触发电流,可控硅触发板上有个吸收回路,其中一个作用是用于焊机断电时释放电容内部的电压,防止触电。

整流主回路:给三相半波桥式可控硅的主回路供电,经过可控硅整流后的DC 537V经过电容滤波后,供给单相全波逆变电路,逆变成6000Hz的中频方波,经过隔离接触器,再经外部的焊接变压器将DC 537V高压变成DC 10V的安全电压,然后再次整流,到达焊枪电极进行焊接。

2 逆变回路原理分析

WTC焊机焊机逆变回路上下桥的四个IGBT由四个VLA503厚膜IGBT驱动芯片控制管理,其原理图如图2所示。

图2 逆变回路原理图

厚膜芯片电源由±12V双电源供电,通过U8芯片DC/DC转换而来。当厚膜芯片13、14脚无脉冲信号输入时,芯片内部连接5脚输出的上桥三极管关断,下桥三极管导通,5脚的电位等于6脚电位-12V,此时该芯片对应的IGBT栅源极驱动电压为反向电压-12V,目的是为关断更彻底;当13、14脚10mA电流信号后,芯片内部下桥三极管关断,上桥三极管导通,5脚输出12V脉冲信号到该芯片对应的IGBT栅源极,控制IGBT导通。

图中D23为快速恢复二极管,连接到IGBT的漏极,目的是监测漏极到源极的电压。当IGBT处于关断状态时,D23截止,厚膜芯片1脚电压为12V等于电源电压,1脚是厚模芯片内部电压比较器正向输入端,高于基准电压,电压比较器输出高电平,5脚锁住输出并输出反向电压至IGBT栅源极;当IGBT正常开启时,D23正向导通,1脚低电平输入,芯片内部电压比较器输出低电平,5脚输出高电平。当出现过流、过压报警时,大电流使IGBT的漏极电压升高,D23截止,1脚输入高电平,5脚锁住输出,同时8脚输出低电平,U4光耦工作,N31电位拉低,单片机报警,停止输出。R31为限流电阻,同时稳压管Z15/Z16组成限幅器,确保IGBT栅极不被击穿;稳压管Z11用于防止D23击穿而损坏厚膜芯片。厚膜芯片内部结构原理图如图3所示。

图3 厚膜芯片内部结构原理图

3 维修案例解析

WTC焊机报警频繁故障信息:“焊接低电流”;当焊机焊接时,霍尔传感器检测的焊接电流低于设定的最小焊接电流。

■3.1 原因分析

根据报警信息,对故障进行分析,原因可能在四个方面:

(1)功率管损坏;(2)检测回路故障;(3)IGBT触发回路故障;(4)直流母排电压低于正常工作电压。

■3.2 检测方法

(1)拆机检查,发现焊机内部杂质较多,对焊机各部件进行清洁,清除杂质。

(2)清洁完成后,依次目测各电路板以及功率管状态时,发现焊机1ITF控制板Q1高压IGBT有金属丝状物缠绕,检测后发现IGBT击穿;检测其余电路板状态正常。

(3)为确定故障原因,深入了解1ITF板工作原理,测绘其原理图如图4所示。

通过图4原理图分析:该电路是焊机停机后直流母排电压释放电路,当焊机工作时,Q2三极管处于导通状态,Q1 IGBT不工作;当焊机断电后,Q2处于截止状态,Q1导通,R222电阻工作,迅速释放母排电能。Q1只能在焊机断电瞬间工作,焊机正常工作时,Q1不工作。而Q1被击穿,母排的释放电阻就会接通,造成直流母排电压过低,使焊机输出电流减小,所以出现焊机低电流报警。

4 故障根本原因查找与改进实施

■4.1 根本原因总结

实物图如图5所示,框中的矩形孔是用来保证绝缘的安全距离和爬电距离,孔洞周围堆积灰尘和焊接粉尘杂质时,使得电路板开关元件异常开启或者短路;当IGBT周围布满因高压吸附产生的烟尘粒子,造成IGBT短路、击穿。

■4.2 设计缺陷及改进升级

控制板1ITF驱动板结构设计缺陷,不适合在烟尘粒子多的情况下使用,改进方法:

(1)电路板用洗板水清洁彻底后,喷涂三防漆,彻底杜绝因灰尘等各种附着物造成的短路隐患。

(2)将能耗电阻功率由原来100W更换成300W。停机时,可加快将母排电压释放掉避免富余能量对电子元器件的损坏。

图4 1ITF控制板原理图

5 总结

通过对WTC焊机维修拆检发现,焊机电路板、铜排、电容等均出现灰尘堆积、腐蚀等情况,对焊机定期进行深度清洗、保养,完全可以避免电子元器件的损坏。同时,对WTC焊机原理进行深度解析,对频发故障的根本原因分析及电路板设计结构的探究,完全可以维修改进升级,实现降本增效,延长焊机全生命周期。

图5 PCB板实物图

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