天然气管道离心式压缩机振动异常处理
2021-12-11颜项波
颜项波
摘要:2020年以来的几次启机运行,西一线山丹站2#机组压缩机非驱端振动值有上升趋势,从30um以下上升至50um左右,且轴向位移也随之上升,接近报警值。現场通过对振动高原因分析排查,开展轴承检查、对中调整等措施,有效解决了压缩机振动高的问题,机组运行风险也随之消除。
关键字:压缩机;振动;轴位移;异常
1故障现象描述
2020年8月,工艺调整,2#压缩机组压缩机驱动端和非驱动端振动、压缩机轴位移有升高趋势,其中轴向位移接近报警值。9月,检查压缩机轴向位移,位移超差,为0.6mm。对2#压缩机组整个振动回路进行排查,回路接线、放大器、本特利3500板卡均正常。
2 故障原因分析
振动趋势以1X为主,趋势增长与转速变化呈反相关(图1)。
相位不稳定,并且相位差从67至100度之间变化。通过对振动趋势、图谱进行分析,结合现场故障现象及前期现场排查情况,怀疑压缩机轴向平衡系统出现问题,需要开展轴承拆卸检查及对中复查。
3故障处理经过
3.1止推轴承检查
检查推力间隙,在0.46mm左右(标准0.28-0.43mm),超标准。拆卸检查推力轴承瓦块,普遍存在磨损、划痕,通过对瓦块厚度进行测量并与新瓦块进行对比,瓦块厚度未发生明显变化,瓦块磨损不是导致推力间隙变大的原因。拆卸轴瓦,发现轴承下水平块与上水平块接触位置存在较深凹坑,通过与新轴承对比,磨损的凹坑接近0.35mm,应是造成推力间隙变大的主要原因。调取一对新止推轴承进行更换,调整止推轴承垫片,最终推力间隙为0.39mm。
3.2 对中检查
对压缩机与动力涡轮的对中情况进行了检查,发现水平偏差较大,为4.85mm。当完成对中调整后,压缩机四个地脚紧固螺栓与压缩机地脚螺栓孔几乎没有空隙,疑为压缩机在安装时基础未调整到合适位置,本次对中主要对水平位移和上下张口进行了调整,左右张口受限于地脚螺栓孔限制,未能进行调整,对中完成后,数据基本都在标准范围内。
3.3 联轴器垫片调整
对中调整时,在压缩机非驱侧用顶丝对压缩机进行轴向限位,防止压缩机在对中调整时往非驱端方向移动。对中完成后,测量压缩机和动力涡轮联轴器靠背轮法兰距离时,发现需增加2mm的联轴器垫片,说明压缩机在之前运行时往非驱端轴向移动了近2mm。
4 故障处理结果
1月13日,开展机组检修后的启机测试,各项参数正常。压缩机转速最高上升至4100rpm,压缩机振动值从之前的28微米下降至12微米,下降50%以上。