昆玉钢铁450m3高炉火管改造
2021-12-01王广林赵金巍王庆鲲陈玉成田德亮江栋栋
王广林,赵金巍,王庆鲲,陈玉成,田德亮,江栋栋
(新疆昆玉钢铁有限公司)
前言
近年来,随着高炉经济冶炼,炼铁从原燃料、高炉富氧率以及提高定压方面有了长足的进步,因高炉风温受制高炉送风装置,风温使用水平一般。高炉风温是廉价的能源,提高风温使用可以有效降低燃料消耗,降低铁水冶炼成本。
昆玉2#、3#高炉(450m3),设计风温1200℃,昆玉炼铁高炉实际平均风温1162℃,相比先进企业使用风温(>1170℃)有较大提升空间。为此,昆玉高炉炼铁从高炉送风装置火管着手并不断摸索,通过逐步优化火管钢壳尺寸,增加耐材厚度,提高了风温使用水平。
1 昆玉高炉火管改造历程
昆玉高炉炼铁自2013年投产以来高炉直吹管前端改造经历三个阶段:第一阶段(2013—2014年6月)为高炉工程配套直吹管,直吹管前端为正常尺寸;第二阶段(2014年6月—2015年5月)将高炉工程配套火管的前端加粗;第三阶段(2015年5月至今)改造火管,直吹管前端为正常尺寸,即恢复至第一阶段尺寸。
1.1 第一阶段
2013年高炉投产至2014年6月,昆玉炼铁2#、3#高炉火管均为工程配套的直吹管,两座高炉风温使用水平受火管耐材质量限制,在使用过程中均发生火管烧穿事件。在使用巨力直吹管期间,炼铁,2013年2#、3#高炉平均风温分别为1095℃、1115℃。
(1)巨力火管在使用过程中外表面局部发红,直吹管表面测温达到350℃,高炉平均热风温度在1095℃、1115℃,不能满足高炉需要高风温需求,影响高炉风温使用水平低,导致高炉各项经济技术指标变差;
(2)2013年10月24日、11月9日2#高炉火管烧穿(直吹管枪道与前端部位),2014年5月31日3#高炉火管烧穿(直吹管前端球面),高炉被迫休风。
1.2 第二阶段
针对第一阶段直吹管存在的问题,加粗了火管前端尺寸,以提高耐材厚度。改造后的火管前端较改造前变粗。
(1)2014年6月改造后火管上线,因直吹管前端变粗,造成2#、3#高炉在更换小套期间,由于加粗火管与小套进出水管相抵触,导致火管前端球面与小套接触部位漏风,多次调整,造成高炉休风时间延长,更换一件火管须休风50~70min,延缓了高炉炉况恢复进程。
(2)第二阶段直吹管前端测温平均为310~370℃,后期使用过程中出现漏风严重现象,直吹管前端因漏风发红,影响高炉风温使用,两座高炉平均风温为1166℃。
1.3 第三阶段
因第二阶段火管上线造成漏风以及更换时间长,造成高炉休风时间长等原因,再次对直吹管进行了改造,从直吹管法兰至前端头1/3处割开,将直吹管钢壳内径恢复至第一阶段尺寸,再进行焊接工作。处理枪道废旧耐材时,对直吹管枪道进行切割,待废旧耐材清理后进行焊接,焊接过程使用制工装对枪道进行校正,保证火管枪道与火管夹角成10°,最后重新浇注耐材。
(1)2017年1月—2月冬季维修,因受环境温度变化大导致此次火管出现部分温度较高现象。针对此类情况,尽量避免在冬季施工。
(2)根据下线直吹管前端头耐材脱落面积,对比2018年下线进风装置与2017年下线的进风装置耐材外观情况,发现下线后弯头耐材表面凹凸不平、表层松散,直吹管前端头耐材脱落。
(3)部分火管前端头靠近枪道位置耐材脱落严重,下线火管耐材表面有大颗粒耐火材料,耐材结构疏松,耐材脱落主要由前端耐材内径由Φ120mm 缩小至Φ116mm时,前端头增加圈形不锈钢片,降温过程中收缩不均匀造成。
2 关于火管改造思路
为提高小高炉风温使用水平至1180℃以上,同时局限于风口小套进出水管与火管钢壳相抵触,昆玉高炉炼铁的技术人员,从如何增加耐材厚度,同时避免火管钢壳与小套进出水管抵触方面着手,确定了改造思路:加粗火管钢壳尺寸、增加耐材厚度。火管前端头枪道三岔口测温高也受前端头耐材较薄的影响,为增加前端头耐材厚度,设计加粗火管钢壳尺寸,为避免火管加粗后同小套进出水管相抵触,造成漏风现象,设计同扩小套外径(进出水管外移18mm)、中套配合面内径(扩大10mm),耐材厚度由22mm增加至38mm,满足风温1180℃使用要求。改造设计尺寸见图1、图2。
图1 小套改造
图2 中套改造
图1为小套改造思路,主要为外扩进出水管,进出水管由原来的Φ250mm外扩18mm,进出水管中心线距小套中心线Φ268mm,小套与火管配合面由原来的Φ320mm增加至Φ330mm;图2为中套改造,中套内与小套配合面由原来的Φ320mm调整至Φ330mm。装配见图3。
图3 火管、中小套装配图
通过对小套、中套同时改造,增加火管钢壳尺寸,改造后火管钢壳距小套进出水管13mm,火管前端头耐材附着厚度由22mm增加至38mm。
3 改造后火管在线使用情况
2020年新改造火管进厂,技术人员对火管耐材、枪道、球面进行外观质量检查,同时要求对火管焊缝进行探伤。待火管质量检验合格后,昆玉钢铁2#高炉上线部分新改火管进行试用,16个风口均上线新改小套、中套,新改火管在线测温见表1。
表1 新改火管在线测温情况
新改造火管上线风口为1#、2#、3#、4#、6#、7#、9#、10#、11#,在线测温平均339℃,较改造前367℃低28℃,火管表面最高测温348℃,风温使用水平至1180℃,较改造前风温使用1162℃提高了18℃。
4 结语
(1)在火管改造前,昆玉高炉因火管质量造成无计划休风,据统计2019年昆玉钢铁2#、3#高炉因火管温度高休风60min、125min,高炉无计划休风频次高。新改火管上线后,昆玉钢铁再未发生因火管无计划休风,降低了高炉休风率。
(2)高炉热风温度使用水平由1162℃提高至1180℃,降低燃料消耗1.8kg/t,煤比提高7.2kg/t,为高炉经济冶炼创造了条件。