乌鲁木齐地铁1号线弓网异常磨耗研究及解决措施
2021-11-26刘宇,徐平
刘 宇,徐 平
(乌鲁木齐城市轨道集团有限公司运营分公司,新疆乌鲁木齐 830057)
1 基本情况
2 弓网异常磨耗情况
2.1 异常现象
乌鲁木齐地铁1号线自运营以来受电弓碳滑板接连出现右侧偏磨、对称波浪型偏磨、左侧偏磨、碳滑板掉块及掉渣等异常磨耗的情况,接触线接连出现磨耗异常、掉渣等异常磨耗情况(表1、图1)。
表1 异常现象汇总
图1 电弓碳滑板的故障
2.2 具体问题
2.2.1 机械磨耗的具体表现
(1)接触网方面。接触网专业在运维中发现曲线区段、断裂带及弹性道床处接触线磨耗严重,不同区间、不同位置接触线磨耗差异较大:曲线区段最大拉出值处比直线区段磨耗宽度大1~2 mm,磨耗形状为圆弧形;断裂带、弹性道床区间比普通区段平均磨耗宽度大2.5 mm;上、下坡区段比平直区段平均磨耗宽度大约1.5 mm;接触线拉出值在150~250 mm,是拉出值0~100 mm 宽度的3~5 倍,当磨耗宽度达到7~8 mm 时磨耗趋于平稳。对接触网布置方式进行综合统计、分析,全线共有定位点8828 个,拉出值在±137.5 mm 至±162.5 mm 间分布的有2127个,占拉出值分布的24.09%,且拉出值分布于受电弓磨耗形状正反密贴。对接触网磨耗处所进行统计,分段绝缘器、汇流排接头、线岔、锚段关节及最大拉出值处的占比在95%以上。
(2)受电弓方面。在检修受电弓碳滑板时,运营人员发现碳滑板有凹槽及波浪弯,碳滑板两侧凹陷处的相对高点存在明显的碰撞和掉块现象,同时有铜屑粘连在掉块处、受电弓弓架车顶过渡处遗留有铜屑及碳粉。
2.2.2 电气磨耗的具体表现
(1)接触网方面。接触网专业在运维中发现,出站大电流及加速区段弓网燃弧严重、接触线磨耗宽、磨损距离长,同区间、同锚段接触线磨耗不均衡:90%的区间在列车出站方向、距车站200 m 的处所,接触线磨耗宽度在8~10 mm、磨耗长度在20~40 m;其他位置磨耗宽度在0~3.5 mm,对比非常明显。通过弓网视频拍摄分析及接触网参数测量后发现,36 处弓网燃弧严重,并且冬季接触线磨耗宽度的速率略高于非冬季。
(2)受电弓方面。受电弓碳滑板磨耗及取流印记不平衡、不充分,表面泾渭分明,呈现出半边取流的异常现象。部分电客车碳滑板不水平,与接触线接触时存在一定的间隙、碳滑板上有燃弧灼伤的痕迹。
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2.3 试验跟踪
(1)电客车取流试验。通过试验弓网视频检测车的运行方式,来确定大电流是造成燃弧的主要原因。当电客车匀速运行、进出站不停车时,视频分析弓网匹配良好,基本无燃弧打火情况。但当以正常运行图行车时,视频分析出站取流区段燃弧严重,表明大电流是造成燃弧的主要原因。
(2)拉出值优化实验。通过对出站取流区段接触网拉出值进行试验,来确定电气磨耗是异常磨耗的主要原因。在受电弓偏磨出现波浪弯的阶段,对宣大一处锚段关节及等12 处定位点的拉出值进行调整,发现波浪弯的磨耗率迅速下降,说明也可以间接降低综合磨耗率。但通过后续弓网视频分析,调整后弓网燃弧改善并不明显,表明大电流是造成燃弧的主要原因。
(3)弓网抬升力试验。通过试验电客车受电弓的静态抬升力,来确定适当的抬升力能减缓磨耗。当受电弓静态抬升力为110 N 时,磨耗率比120 N 时增大,但当受电弓静态抬升力为130 N 时,磨耗率比110 N 时减少、比120 N 时略大。升弓高度改变时静态压力也相应变化,隧道内受电弓静态压力低于运用库。
(4)断裂带限速试验。通过弓网视频分析,断裂带受电弓上下摆动较大,甚至达到10 cm 左右。针对此情况对小西沟至铁路局区间进行限速试验,后续弓网耦合正常。
3 原因分析
3.1 机械磨耗原因
(1)±150 mm 拉出值分布过多,造成碳滑板对应位置机械磨耗较多。在机电磨耗双重作用下,碳滑板出现凹槽,造成弓网动态耦合关系下降、摩擦取流工况恶化。
(2)加速及机械振动、断裂带及弹性道床区间弓网摆动是造成弓网异常的因素。列车处于加速区段时,受电弓与接触线的水平和垂直方向的振动加剧,受电弓与接触网之间的动态耦合关系变差,动态接触压力变化,冲击接触线形成硬点。
(3)曲线及接触线最大拉出值处与受电弓侧端凹槽所对应,在受电弓动态摆动下,与接触线侧面相磨,磨耗形状和宽度发生变化。
(4)季节变化对轨道、受电弓气囊有一定的影响,最终将不同时段弓网耦合差的历史印记留存在接触线上,而接触线的磨损不均又造成弓网关系不佳。
3.2 电气磨耗原因
(1)燃弧及电气腐蚀是造成出站区段弓网异常磨耗的因素。地铁一般采用DC 1500 V 电压供电,为保证牵引功率,在低电压的先决条件下,出站时电客车需要强大的启动、加速电流。弓网振动接触摩擦和较小的取流面积和取流能力造成弓网燃弧,灼伤弓网表面,软化弓网材质,形成电气磨耗。
(2)乌鲁木齐地铁南北高差280 余米,造成区间上下坡较多(最大坡度28‰),受电弓摆动和上、下坡取流及制动,造成接触线磨耗增加。
(3)弓网动态耦合变差,以及机械和电气的双重作用,加剧了弓网的异常磨耗。
4 解决措施
4.1 机械磨耗的解决措施
(1)以改善耦合关系为出发点,提升弓网轨的性能:①持续调整接触网的坡度和连续的平顺度,严控锚段关节、线岔处的高差,控制接头处的导高,不断提升弓网的动态耦合性;②通过检测手段,定期对接触网的平顺度及硬点、钢轨的平顺度进行检测,动态的对接触网、钢轨进行评价,严格控制隐患及缺陷;③安装“受电弓动态监测系统”,根据监测信息不断调整弓网接触压力到最佳状态。
(2)以增加弓网弹性为出发点,提升弓网动态弹性:①提升刚性接触网的弹性,通过优化刚性接触网的弹性,采用将悬挂螺杆改为弹性螺杆、定位线夹采用弹性线夹等以释放受电弓压力,减少受电弓摆动;②保障受电弓弹簧盒的平衡度,通过检修及拉力测试,确保受电弓弓头前后、左右平衡,转动灵活,出库前的正常。
4.2 电气磨耗的解决措施
(1)以改善磨耗形状为出发点,优化接触网拉出值:①结合运营时线路工况和取流情况,对普通区段、加速取流区段分别计算、分别布置、均匀磨耗;②将接触网最大拉出值由固定布置变更为范围性布置,减少多个波峰、波谷长时间将碳滑板磨损出沟槽。
乌鲁木齐地铁1号线接触网专业从改善磨耗形状出发,间接降低了磨耗率。供电专业选取出站燃弧最严重的区段以负拉出值为调整点,设计并调整4 个区间42 处定位点、改动两处关节、改变一处波峰,从而优化并改善了磨耗形状。
(2)以增加取流能力为出发点,提升结合部契合度:①通过调整碳滑板安装时水平状态、转动接触处润滑状态、弹簧盒平衡调整等,解决受电弓碳滑板前后、左右受力不均、不水平、与接触线不密贴等问题;②调整弓网接触压力,降低弓网动态燃弧打火;③采取适当的接触压力,降低电气磨耗对接触网和碳滑板的影响。
乌鲁木齐地铁1号线通过跟踪试验将静态抬升力保持在125 N 左右,并通过在检修中保障受电弓的状态提升动态跟随性,降低电气磨耗。
5 改善效果
(1)通过运营多方协作通过优化接触网拉出值及受电弓弓头平衡调整,不仅有效改善了碳滑板的磨耗形状,还彻底解决了之前碳滑板上8 mm 的凹槽问题,间接降低了整体的磨耗率。
(2)通过调整接触网布置、调整弓网压力、严格控制弓、网、轨技术状态以及断裂带限速等措施,将冬季和非冬季的碳滑板每万千米的磨耗率分别下降到4 mm 和2 mm。
6 结论
造成受电弓接触网磨耗的异常状态,是接触线布置、弓网动态耦合、弓网材质、受电弓升弓方式、弓网接触力因素等多个因素综合叠加导致的。为保证弓网相互关系,应从设计初期开始在接触网布置、受电弓及滑板选型方面全面评估,后期运营时持续细致检查及测量,追踪磨耗情况并根据运营实际进一步优化。