汽轮机螺栓断裂失效分析
2021-11-26王华刚
王华刚
(中国石油大庆石化公司热电厂,黑龙江大庆 163000)
0 引言
2018 年5 月,某石化公司热电厂汽机车间,1号蒸汽汽轮机(型号:EHNG50/63/0)的1 个汽缸紧固螺栓(双头螺柱,编号6#)发生断裂(图1)。1号蒸汽汽轮机于1986 年投入使用,30 多年里累计运行约20 万小时,累计启停机次数约200 次,蒸汽温度535 ℃。断裂螺栓规格M90×6 mm×515 mm,材料25Cr2Mo1VA,螺栓采用电加热形式拆装。2011 年8 月汽轮机检修时拆装过螺帽(螺栓未拆),并且现场里氏硬度计检测螺栓硬度为275 HBW,2011 年运行至2018 年未再进行检修,发现螺栓断裂。为了查明汽轮机螺栓断裂的原因,针对断裂螺栓进行了各种检测和失效分析,以便采取相应的技术措施,消除类似的安全隐患。
图1 机组解体后
1 螺栓宏观检查分析
观察螺栓断裂形貌,截取6 个断口试样,试样用超声波清洗干净,其中3 个进行含缓蚀剂酸洗除锈,用体视显微镜观察分析的螺栓断口形貌特征:①螺栓断裂位置在其一端螺纹尾部,该处也是螺栓受力最大的位置(图2);②螺栓断口与轴线垂直,断口表面比较平整,基本无塑性变形,呈现出脆性断裂特点(图3)。
图2 断裂螺栓的侧面形貌
图3 断裂螺栓的断口形貌
螺栓的整个断口分裂纹起始源区、扩展区和最后瞬断区3个区域。螺栓裂纹起始源区位于断口一侧的螺纹根部,向另一侧扩展至边缘后断裂。这说明螺栓承受的轴向载荷圆周不对称,在裂纹源区一侧高于另一侧,即螺栓承受偏心弯矩作用。
断口源区的另一侧瞬断区有一块高温加热影响区域,断口侧面形貌也显示出4 cm 长度的类似于焊接或者气割的螺纹损伤痕迹。根据车间了解,本次拆卸并未对螺栓进行焊接或者气割,应该是以前拆装时造成的。酸洗后的螺栓断口形貌既显示出宏观裂纹扩展时形成的条带,又显示出低倍微观的小麻坑,说明螺栓断裂可能与应力腐蚀、高温疲劳、高温蠕变等失效机理有关。
2 螺栓断口微观检测分析
将6 个断口试样用离子溅射仪喷金导电处理,用扫描电镜分析6 个断口微观形貌,用能谱仪检测3 个未酸洗试样的断口表面腐蚀产物成分(图4)。螺栓的未酸洗断口表面氧化腐蚀严重,覆盖一层较厚的腐蚀层,遮盖了原始断口表面的微观形貌,旧扩展区断口表面比较平坦,蠕变韧窝较浅;而新扩展区断口表面布满了大大小小的蠕变韧窝。螺栓的未酸洗断口表面的腐蚀产物主要为铁的氧化物,未发现S、Cl 等其它应力腐蚀敏感元素,说明螺栓不会发生应力腐蚀开裂。
图4 未酸洗试样的源区断口微观形貌(50 倍)
经过酸洗以后,露出螺栓的原始断口微观形貌,螺栓的旧扩展区断口微观形貌为准解理特征,高温蠕变韧窝特征不明显,说明螺栓萌生裂纹以及扩展初始阶段,早期启停机产生的疲劳占据主导因素,高温蠕变起到辅助作用。螺栓的新扩展区断口微观形貌为韧窝孔洞,准解理形貌基本消失,说明螺栓裂纹扩展后期,有效承载截面积减小,高温蠕变起主导作用,进入一个快速扩展的阶段。
3 螺栓硬度检测分析
在螺栓上截取5 个试件,用布氏硬度计检测硬度,每个试件测3 组硬度值(表1)。5 个螺栓试件的硬度总平均值为279 HBW,按照标准DL/T 439—2006,螺栓材料25Cr2Mo1V 的硬度范围为248~293 HBW,螺栓硬度虽然偏高,但仍在技术要求范围内,符合硬度要求。
表1 螺栓的硬度检测结果HBW
4 螺栓冲击功检测与断口分析
按照标准GB/T 229—2007,在螺栓上截取3 个U 形缺口冲击 试 件(10 mm ×10 mm ×55 mm),利用摆锤冲击试验机,测试螺栓试件的冲击功Ak。对比相关标准DL/T 439—2006,螺栓材料25Cr2Mo1V 的冲击功Ak≥47 J。螺栓试件的冲击功Ak 检测值最大为16.0 J,最小为8.0 J,平均值为8.33 J,远低于标准要求的47 J,显然螺栓的脆性很大。冲击试验后的螺栓试件被完全冲断,试件断口无塑性变形痕迹,显示出脆性断裂特征。冲击试件的断口微观形貌为脆性的解理类型,还有一些沿晶开裂特征,这说明螺栓材料脆性很大。冲击试件的断口里发现了一些带状非金属夹杂物,其由很多个小颗粒夹杂物组成,这种类型夹杂物大大削弱了材料强度,增大材料脆性。
5 分析结论
(1)根据螺栓的断口宏观形貌和微观形貌特征判断,汽轮机多年里的上百次启停机疲劳导致螺栓产生裂纹;随后裂纹的前期缓慢扩展阶段(对应断口旧扩展区)以疲劳为主,蠕变为辅;裂纹的后期快速扩展阶段(对应断口新扩展区)完全以蠕变为主,所以,螺栓的断裂失效性质为疲劳+蠕变的复合类型。
(2)螺栓材料中含有较多的带状(B 类2.5 级)非金属夹杂物,不但会减低螺栓的承载强度,而且会增大螺栓的脆性,这是造成螺栓断裂的主要原因之一。螺栓处于500 ℃高温环境,恰好处于合金钢第二类(高温)回火脆性(450~650 ℃)范围,螺栓长期(20 万小时)使用造成其逐渐产生回火脆性,这也是造成螺栓断裂的主要原因之一。螺栓断口显示其承受偏心载荷,造成紧固载荷偏心的可能性有:螺母端面不平造成紧固时偏心,螺栓以前拆装时加热产生轻微弯曲。偏心载荷是造成螺栓断裂的次要原因。
(3)针对以上失效原因,采取了再次抽查其他规格未断汽缸螺栓,检测其冲击韧性和金相组织,对冲击功很低并且组织中夹杂物较少的螺栓,重新进行热处理以消除回火脆性;对螺栓冲击功很低并且组织中夹杂物过多的螺栓,进行报废并更换新的汽缸螺栓,这些措施保证了汽缸螺栓未再发生断裂事故。