浅谈垃圾焚烧余热锅炉取样水回收利用
2021-11-26阮广静
阮广静
(威海魏桥能源有限公司,山东 威海 264200)
0 引言
截至2019年,我国的淡水资源总量为2.9×1013m3,占全球水资源的6%,名列世界第六位。我国人均水资源量不到2 100 m3,仅为世界平均水平的1/4,是全球人均水资源贫乏的国家之一。2019年我国全年总用水量为6.0×1012m3,人均综合用水量为431 m3,高于世界平均水平。考虑到水源污染等问题,我国水资源变得更加宝贵。因此,节约用水成为一项重要课题。
火力发电厂是用水大户,尤其是各种冷却用水。因为巨大的蒸发和排污量,每天要造成大量的水损失。特别是在垃圾焚烧发电厂,因为燃料不计入成本,补水量就成为成本中较为重要的一项,节约用水成了节能降耗中重要的一环。同时,随着垃圾焚烧发电工艺的不断发展,锅炉汽水在线监督水平和自动化水平的不断提高,以及各汽水取样管集中布置等工艺的实施,使得汽水取样回收利用成为可能[1-2]。本文以某垃圾焚烧发电厂为例,分析了取样水处理存在的问题,提出了取样水回收利用的措施,并进行相关改造,达到了节能减排的目的。
1 项目概况
某垃圾焚烧发电厂配有两台容量为36 t/h的炉排炉,一台12 MW凝汽式汽轮机。汽水取样间布置在生产主厂房7.5 m处,采用减温减压架集中取样方式,配备两台除盐水冷却泵,利用除盐水进行冷却。设两台板式换热器,用工业冷却水对除盐水进行降温。
为达到节能减排的目的,该厂对全厂水系统进行改造,先后设计并实施了水处理冲洗水回收、反渗透浓水回收、离子交换器再生水处理回收、循环水排污水回收等多项技改项目。为了更好地提高节水效率、挖掘节水潜能,经过多方论证,对全厂取样水进行回收改造。
2 存在的问题
该垃圾焚烧发电厂在建设初期,为保证汽水化验取样的便捷性,设计的汽水取样装置未按分类回收原则进行取样水回收。在采集化验之外的非取样时间段,所有取样水直接接入工业废水处理系统,使品质较好的取样水与水质较差的工业水混合,最终都按废水进行处理。这样不仅造成了除盐水浪费,还进一步增加了废水处理系统的负荷,造成了一定的经济损失。汽水取样示意图如图1所示。
图1 汽水取样示意图
3 取样水回收可行性分析
针对取样水的回收,主要从取样水的水量是否充足,以及水质是否达标等进行分析。
3.1 水量分析
该垃圾焚烧发电厂每台垃圾焚烧余热锅炉设取样点5个,分别为低压给水、主给水、炉水、饱和蒸汽和主蒸汽。整个取样系统共有10个人工取样口,每个取样口平均流量约为500~700 mL/min。每台锅炉设8个在线仪表管,两台锅炉共设16个,分别为炉水比电导率(SC)、酸碱度(PH)、磷表,主给水比电导率(SC)、酸碱度(PH),主蒸汽阳离子电导率(CC),饱和蒸汽阳离子电导率(CC),低压给水溶解氧(Do)表,平均每个流量约为20 mL/min。按每台锅炉每年运行8 000 h计算,两台锅炉取样系统每年至少要排水2 600 t以上。以上取样水汇流到集样管,最终排到除渣机作为冷却用水。这部分取样水为除盐水,水质较好,具备改造回收的价值。2020年取样水排放水量统计情况如表1所示。
表1 2020年取样水排放水量统计表
3.2 水质分析
该电厂余热锅炉主蒸汽压力为2.5 MPa,依照GB/T 1576—2018《工业锅炉水质》和GB/T 12145—2016《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量标准》要求,炉水PH值控制在9~11,电导率一般控制在100 μS/cm以下;给水PH值控制在8.5~10.5,电导率一般为10~30 μS/cm;蒸汽电导率一般在10 μS/cm以下,氢电导率控制在0.3 μS/cm以下。
人工取样系统对水质基本无污染,在线仪表需要添加药剂,造成水质有一定程度恶化。经多次取样分析化验,测得样品总排水口处水样电导率约为70~150 μS/cm,PH值在8.6~10之间,钙硬在3~14 mg/L之间。因此,应根据水质特点来选择如何回收[3-4]。2020年取样水水质分析情况如表2所示。
表2 2020年取样水水质分析情况
4 技改工艺方案及实施
4.1 技改工艺方案
针对取样排水水质,提出两种技改方案:一是作为高纯水使用,二是作为普通原水使用[5]。下面对两种方案进行分析。
1)作为高纯水使用。可以作为除盐水排入除盐水箱或补入除氧器;可以排入疏水箱,通过疏水回收加以利用。这样做的优点是提高取样排水价值,减少除盐水用量。但是由于取样排水水质不稳定、波动大,经常超过补水水质标准,所以该方案不被优先考虑。
2)作为原水使用。该电厂所用原水为市政自来水,主要用在化学水处理和循环冷却水补水。原水水质与取样水水质情况如表3所示。
表3 原水水质与取样水水质
由表3可见,取样水水质优于原水,不存在不利因素,故采用该方案。将取样水排入原水池或者循环水箱,经过多方论证,决定将取样水排入工业循环水箱。
4.2 技改工艺方案实施
该电厂工业循环水系统有一台20 m3循环水箱,两台循环水泵,位于零米给水泵间。此外在13.5 m处有一台高位水箱,采用机械通风降温。整个系统保有水量大约为40 m3,主要用来冷却给水泵、液压站、引风机、一次风机、料斗水冷套等设备。最初运行时,缺乏排污,工业循环水水质很差,浓缩倍率达到8.5,导致整个系统结垢严重。之后,加强工业循环水排污,将浓缩倍率控制在3.0以下,同时投加防腐阻垢剂和杀菌剂,从而控制了结垢问题。但这样会增加生产成本,平均每天补水量大约为10~15 m3,加药量按照200 mg/L计算,每周需要加入3种药剂各20 kg(成本约1 200元)。
取样水引入工业循环水箱改造工艺较简单,成本也较低。只需敷设一根内径为50 mm的PVC管道,利用液位落差即可将取样水引入工业循环水箱,相当于每天为工业循环水补入8 m3优质水源。这样工业循环水不需要再补水,水质也得到了较大改善。技改工艺流程示意图如图2所示。
图2 技改工艺流程示意图
经过3个月试运行,工业循环水水质基本稳定,水质指标如表4所示。
表4 工业循环水水质
由表4可以看出,现工业循环水水质已经优于市政自来水,对冷却系统进行解体检查,基本没有发现结垢现象。
5 结语
本次技改项目共投入3 000元,减轻了工业循环水系统腐蚀和结垢,提高了传热效率。改造后每月可节省水费1 500元以上,药剂费用4 500元以上,经济效益显现。改造后的取样水回收工艺简单、可靠,完全符合取样水分类利用原则,避免了浪费,节约了生产成本,通用性强,可在垃圾焚烧发电厂设计及改造中推广应用。