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钻机液压系统散热装置改造及试验

2021-11-18岳延朋景建强周爱星

现代矿业 2021年10期
关键词:风冷油温水冷

岳延朋 陈 超 景建强 周爱星

(山西天地王坡煤业有限公司)

在政府推动化解过剩产能、淘汰落后产能的政策下,煤矿产能向高产高效矿井集中,设备承受的工作负荷不断加大[1-2]。钻机作为煤矿井下钻探施工关键设备,承担着包括瓦斯治理钻孔、探放水钻孔、防尘注水钻孔、防灭火钻孔、卸压钻孔等一系列钻孔施工工作,在日常生产中长时间保持着高强度、满负荷工作状态,这对钻机设备的性能提出了更高的要求[3]。液压钻机目前采用水冷降温,在钻机高强度、满负荷工作状态时,其降温效率已不能满足降温需求。钻机长时间高温环境下运行会导致密封件老化,液压系统易出现漏油现象,增加了日常检修维护工作量和工作难度。同时,温度过高常导致阀组内部窜液,液压系统出现误动作现象,严重影响钻进施工作业安全。在钻机液压系统温度过高后,只能采取停钻停机的办法降温,停机期间钻孔容易出现压钻、卡钻现象,严重影响钻进施工效率,制约矿井安全生产。

针对液压钻机在高强度、满负荷工作中容易出现高温的情况,以ZYWL-1900R型钻机为对象进行钻机液压系统散热装置改造及试验。结合钻机液压系统已有水冷降温装置的特点,设计加装一套钻机液压系统风冷装置,以期实现水冷、风冷联动降温,提高降温效率,延长钻机连续作业时间,解放钻机生产力[4-5]。

1 液压钻机情况

1.1 ZYWL-1900R型钻机简介

ZYWL-1900R型煤矿用履带式全液压钻机主要用于煤层瓦斯抽放孔、探放水孔、地质构造孔、灭火孔及其他工程钻孔的施工。钻机主要由油箱、电机组件、操作台、动力头、机架、夹持器、导向器、冷却器、锚固油缸组件、履带车等部件组成。

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1.2 钻机降温系统

ZYWL-1900R型钻机采用单一的水冷散热降温方式,冷却器为QB095-52型板式冷却器,采用卧式结构(图1)。

钻机液压系统的合理工作油温为10~60℃,油温超出此范围后对液压系统工作不利,煤矿井下温度常年保持在14℃以上,高于油温下限值10℃,钻进运行中主要防范温度超过60℃的上限值。钻机连续工作一段时间后要检查油温,超过55℃时需启动冷却器降温。

ZYWL-1900R型钻机在连续工作时油温会明显上升,当工作时间超过2 h后,即使及时启动冷却器采取水冷散热降温,油温上升变慢,但仍会超过60℃,并且随着持续工作时间的延长而不断升高,当温度过高时,不采取停机的办法就容易出现漏油、液压驱动力降低、钻进困难,进而导致施工效率低下、易出现安全事故。液压系统长时间高温运行后,液压油油脂消耗量变快,液压油更换频率增加。

2 液压系统散热装置改造

2.1 液压系统发热功率

进行液压系统散热装置改造,首先要计算液压系统的发热功率。发热量是设计改造的依据。液压系统发热原理相对复杂,但遵循能量守恒定律,可通过简化处理进行计算。

液压钻机是通过电动机带动油泵把电能转变为液压能,通过操纵台将液压油分配给动力头中的液压马达、机架中的推进油缸等执行机构[6]。电机输出功率为总功率,液压马达带动钻杆钻头旋转钻进做的功为有效功率,液压马达驱动钻杆时实际输出功率与有效功率的差值为发热功率[7-8]。

考虑到电机电能转化为液压能时,会有一部分能量损失(损失率取10%),则液压系统驱动钻具钻进时的实际输出功率Psc为

式中,Ped为电机的额定功率,55 kW。则液压系统实际输出功率Psc为49.5 kW。

液压系统有效功率为Pyx,按下式计算:

式中,T为扭矩,取值1 900 N·m;n为钻速,取值240 r/min。

通过计算,液压系统有效功率为47.75 kW,则液压系统发热功率Pfr为

通过计算,液压系统发热功率Pfr为1.75 kW。

2.2 液压系统水冷装置换热量

根据冷却器传热简单经验计算方法可知,水冷装置的换热量可以按以下公式计算[9],即

式中,Q为水冷装置换热量,W;K为传热系数,对水与油的传热板式换热器取180 kcal/(℃·h·m2);F为传热面积,0.12·m2;Δtm为传热平均温差,℃;T1为液压油温,取60℃,T2为钻机适合使用的油温,取35℃;t1为冷却水入口温度,20℃;t2为出口温度,取50℃。

通过计算,ZYWL-1900R型钻机液压系统水冷装置换热量Q约为0.6 kW,而前文计算的钻机液压系统发热功率1.75 kW,现有水冷装置不能满足散热需要。

2.3 液压系统散热装置改造方案

现有的水冷降温装置散热效果难以满足钻机长时间、高强度钻进作业要求,为此,在水冷降温装置基础上,增加一套液压驱动的风冷散热装置。风冷散热装置是利用液压系统环境周围的空气作为热交换的介质,对其液压系统的油液进行热量交换,从而把热量强制带走,降低液压系统油液的温度。同时采用水冷和风冷冷却器进行降温,实现风水耦合联动散热降温,对液压油进行循环冷却。如图2所示,在不改变钻机原有主体结构的情况下,将风冷冷却器串接在液压泵的回油管路上,从钻机油箱新引出一趟油管,在原有副泵平行位置安装一台小型液压泵作为风冷冷却器的动力源,小型液压泵输出液压驱动力带动风冷冷却器做功。在主泵回油管和副泵回油管的油路汇合后将油路断开,先经过风冷冷却器降温,降温后的液压油通过连接管进入水冷冷却器降温,最后通过总回油管回流至钻机油箱。风、水联动降温将带来液压系统散热效率的提高,保障钻机长时间连续运行的稳定性和安全性[6-8]。

液压驱动做功过程中产生热量致使油温升高,在油泵将液压油送回钻机油箱前,采用水冷和风冷冷却器对高温液压油冷却降温,冷却后的液压油回流至钻机油箱后进行下一个循环流动做功。

当温度超过55℃时,启动水冷散热装置;当温度超过58℃时,同时启动风冷和水冷散热装置。

2.4 风冷散热装置选型及安装

钻机液压系统发热功率为1.75 kW,现有水冷散热装置换热量约为0.6 kW,则风冷降温装置散热功率不小于1.15 kW。根据风冷散热装置厂家的各类型号风冷设备,实际选择型号AJ0510T-AC、制冷功率为1.2 kW的风冷冷却装置,外形尺寸如图3所示,具体参数见表2。在钻机水冷冷却器入口管路附近加工2个ϕ9 mm的钻孔,钻孔平行布置,间距200 mm,通过螺栓将风冷冷却装置固定在钻机上,然后将主副泵汇合后的回油管路接入风冷冷却器。

3 现场应用试验

使用液压系统散热装置改造后的ZYWL-1900R型钻机在王坡煤矿3305工作面运输顺槽进行钻进施工试验,试验分2组,每组施工10个钻孔,共20个试验钻孔。第一组10个钻孔施工时,钻机不启动风冷散热装置,当温度超过55℃以上时,仅启动水冷散热装置降温;第二组10个钻孔施工时,钻机采用风冷和水冷散热装置联合降温。当温度超过55℃时,启动水冷降温装置;当温度超过58℃时,同时启动风冷和水冷降温装置。

试验发现(图4),钻机运行50~70 min时,油温超过55℃,当仅启动水冷散热装置,连续作业至60~90 min后,油温超过60℃,出现液压马达动力不足现象,施工效率明显降低。

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采用风冷和水冷散热装置联合降温时,一般在风冷散热装置启动20~30 min后,液压系统油温升至最高值,随后油温逐渐下降,钻机可以连续工作6 h以上油温不超过60℃,满足单班最长连续作业时间需要。对试验期间相关数据统计,2种降温方试验效果见表3。

ZYWL-1900R型钻机液压系统采用单一水冷散热降温方式,最高油温为74℃,超过临界值60℃,降温效果不能满足要求。

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采用风、水联合降温方式,液压系统最高油温为59℃,低于临界值60℃,降温效果能满足需要。说明风、水联合降温方式提高了换热效率,散热迅速。

此外采用风、水联合散热装置降温期间,钻机钻孔施工单班进尺由91 m提升至108 m,增加了17 m,施工效率提升19%。通过2种降温方式下油脂消耗和更换频率数据统计对比,得出采用风、水联合降温方式时,油脂消耗量明显减少,钻机液压油更换时间由原来的2.5个月延长至4个月。

4 结论

(1)在钻机单一水冷散热装置的基础上,创新性地提出了风水联动降温,完成了钻机降温装置的改造,形成了一套液压钻机风、水联合降温技术及装备。

(2)风、水联合散热降温装置提高了液压系统的换热效率,钻机单班连续作业时间由2~2.5 h延长至6 h以上;钻机施工效率由单班进尺91 m提升至108 m,提升了19%,液压油更换时间由原来的2.5个月延长至4个月,延长了1.5个月。

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