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炼厂一循装置P-02B 振动分析及解决措施

2021-11-02王炎虎武金林

设备管理与维修 2021年17期
关键词:机泵规程叶轮

王炎虎,兰 洋,程 勇,武金林,刘 新

(中国石油天然气集团独山子石化分公司,新疆克拉玛依 833699)

0 引言

离心泵是炼化装置常用的转动设备,大多数输送消防水的离心泵,都需要消防水泵进行加压,以满足灭火时对水压和水量的要求。此类设备比较重要,水泵维护不当产生故障势必影响灭火救援,造成不必要的损失。因此,炼化装置的消防泵日常维护要求较高,除了满足工艺要求之外,泵的振动级别应满足国家或行业要求,达到A 区或B 区运行,以免振动超标造成轴承和密封失效,造成突发故障,进一步引发次生事故,对炼化装置平稳运行造成重大损失。

使用带波形频谱功能的仪器对机泵开展状态监测和分析诊断,提前发现故障隐患,实现预知性检修[1],避免造成恶性事故,已经成为行业共识,同时,对于指导设备检维修方向,实现精准检修,避免重复检修,提高装置安稳长运行水平,也会起到非常重要的作用。

该泵制造厂家为山东博泵科技股份有限公司,设备型号XBD80/135/1S80-50-250,工作介质为消防水,工作温度为常温,工作转速2960 r/min,见图1。该泵作为全厂消防水系统保持压力的设备,其重要性不言而喻。

图1 消防泵实物

1 故障现象

从日常监测数据看,2020 年4 月16 日该泵驱动端垂直方向数据为5.1 mm/s,按照GB/T 29531—2013 泵的振动测量与评价方法要求,该泵为三类泵,振动已达到C 区水平(4.5~7.1 mm/s),且垂直方向振动数据有恶化趋势,如不及时解决,势必会影响设备及装置的平稳运行。

2 故障分析

因车间要求尽快对机泵进行检修,设备检修人员于2020 年4 月16 日对该泵进行检修,拆检情况如下:

(1)径向圆跳动检查。对旧轴进行检查,旧轴弯曲度超标。

(2)测量叶轮与轴的配合间隙。叶轮配合处轴直径为34.8 mm,叶轮内孔直径为35.08 mm,间隙为0.28 mm。查阅中石油机泵检修规程,要求Φ35 mm 的轴与叶轮配合应为Φ35H7/f7,H7 查手册上偏差为0.039 mm,下偏差为0,f7 查手册上偏差为-0.025 mm,下偏差为-0.05 mm。由表得知,该泵轴与叶轮最大配合间隙为42.039-41.95=0.089 mm,最小配合间隙为42-41.975=-0.025 mm,即最大配合间隙为+0.089 mm,最小间隙为-0.025 mm,而实际轮与轴配合间隙为0.28 mm,间隙严重超标。

查阅该泵检修记录,该泵自2014 年3 月5 日大修,运行至2020 年,6 年没有更换过轴,该泵轴与叶轮内径磨损间隙超标,原因是长周期运行自然腐蚀磨损,工作介质为水也是造成该泵轴及叶轮腐蚀磨损的主要原因之一。

(3)复查中心。复查机泵对中数据,执行中石油检修规程,符合规程要求。

3 处理措施

(1)更换一根新主轴,检查主轴圆度、圆柱度、弯曲度、表面粗糙度等符合要求。

(2)更换新的叶轮,并调整叶轮与轴的配合间隙符合中石油检修规程。

(3)转子做动平衡,平衡精度符合技术要求。

(4)复查中心,机泵对中执行中石油检修规程,符合规程要求。

(5)该泵于2020 年4 月18 日现场试车,用VM63 测振仪监测该泵运行数据(表1)。

表1 机泵检修前后振动烈度表 mm/s

从表1 可以看出,检修后机泵最大振动4.2 mm/s,依然接近C 区,未达到预期目的。

4 振动分析

4.1 波形频谱分析

从2020 年4 月18 日试车振动列度数据可以看出,垂直方向振动大于水平方向,驱动端总体振动大于非驱动端。因此,对泵驱动端垂直振动波形频谱(图2)进行分析,波形总体存在周期性信号,夹杂其他干扰信号,频谱图中主要存在1×、2×、5×和6×频,其中,5×频(246.875 Hz)振动幅值3.77 mm/s,占通频振幅74%。叶轮5 个流道,为叶轮通过频率。

图2 驱动端垂直振动波形频谱

对泵非驱动端垂直振动波形频谱进行分析,波形同3Vv,存在周期性信号,夹杂其他干扰信号,频谱图中主要存在1×、2×、5×(246.875Hz)和6×频,其中,1×频振动幅值3.77mm/s,占通频振幅62%。

4.2 轴承故障特征频率分析

该泵前后轴承为6307,转速2960 r/min,计算其轴承故障特征频率为:内圈243.63 Hz,外圈151.04 Hz,滚动体99.35 Hz,保持架18.88 Hz。经分析,各测点频谱中无上述特征频率,说明轴承运行状态正常,可以排除轴承故障。

4.3 诊断结论及建议

(1)各频谱中无轴承特征故障频率,因此可以排除轴承故障。

(2)转子更换叶轮、开展动平衡试验,可以排除动平衡故障和转子松动故障。

综上所述,该泵很可能垂直方向存在结构性松动,比如基础刚性不足等问题,同时存在偏离工况运行的情况,建议对基础进行检查,比如灌浆情况、基础刚性是否薄弱,同时,对工艺参数进行调整,使其满足工艺需求的前提下,尽量降低振动幅值。

5 处理措施

2020 年4 月28 日对现场基础进行检查,电机和泵使用整体框架,基础灌浆不足,同时,泵下方基础钢板薄弱,导致垂直方向刚性差,最终放大泵整体振动。对此,在泵驱动端下方基础钢板下面安装螺丝千斤顶(图3),同时,工艺车间对出口阀进行了微调,泵最大振动从5.1 mm/s 降至2.5 mm/s(表2),降幅51%,机泵振动从C 区降至B 区。

图3 安装螺栓千斤顶

表2 机泵处理前后振动烈度 mm/s

6 总结

使用常规手段对机泵进行检修,如更换配件、转子动平衡后,若结果不太理想,应采用波形频谱分析技术,对故障原因和部位进行精密分析,根据诊断结论制定针对性检修措施。对基础刚性故障,采用制作专用支撑或螺纹千斤顶的方式提高基础刚性,可以及时有效解决设计、安装等长期存在的问题,对实现设备精准检修,提高设备检修管理水平,保证设备安全平稳长周期运行,都会起到积极的作用。

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