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浅谈化灰机技术改造

2021-10-21

纯碱工业 2021年5期
关键词:结疤筛孔生石灰

(唐山三友化工股份有限公司纯碱分公司,河北 唐山 063305)

化灰机是纯碱生产石灰工序的主要设备之一,其主要功能是将生石灰和水充分反应,消化成石灰乳,供蒸氨工序使用,它运行的稳定性直接影响纯碱生产的消耗指标。我公司化灰机φ3000×29739,结构属于顺流式回转型,此类型化灰机生产能力大,灰乳浓度控制较高。但该化灰机从流程及本体设计上存在进料溜管堵塞、结疤、外筛堵塞等问题,影响设备的稳定运行和指标的提高,针对这些问题,进行试验攻关研究,较好地解决了上述问题。

1 存在的问题及原因分析

1.1 化灰机进料溜管堵塞问题

顺流式化灰机物料进入方式,灰和水通过一个直径为φ1000的弯头(俗称 “虾米弯”)进入化灰机。水管从溜管中心位置进入,灰从溜管上部落下,这种设计存在两个问题,一是生石灰从加灰机底板落下后,由于落差大对进灰溜管底部冲击力大,磨损严重,20 mm厚的锰钢板,使用不到一年时间就必须更换;二是溜管底部有部分水平管段,水从中间进入后,不能将生石灰立即冲走,造成部分物料堆积,有时堵塞进水口,特别是倒换化灰机时,如果先停水后停灰,或加灰机检修时,生石灰就会滞留在溜管内,由于化灰机潮湿,生石灰粉化、板结,造成进水管或进灰口堵塞,引发操作事故。进灰溜管见图1。

图1 进口溜管示意图

1.2 化灰机前端结疤

灰和水进入化灰机后,灰和水混合,迅速进行消化反应,形成大量膏状物,包裹生石灰块表面,随化灰机转动,物料向前推移的同时,化灰机内壁粘附的膏状物随之逐渐离开悬浊液区域,由于石灰乳的特性,离开水后快速板结成疤,当疤块随化灰机转动再次进入悬浊液后,部分疤块溶解,部分残留,这样周而复始,化灰机内就会形成不均匀的结疤。但随着消化反应的进行,物料向前推进,大部分生石灰消化完成,未烧透的石灰石在化灰机起到冲刷作用,内壁中后段就不会结疤,这样化灰机只有前端大约4~5 m的区域结疤,连续运行超过10天,前端结疤厚度能达400~500 mm左右,造成化灰机偏心,运行电流不平稳,缩短传动设备寿命。

1.3 化灰机外筛堵塞

筛体部分为两层筛网,长度3 500 mm,内层孔径φ17,外层筛网为φ12/φ10的锥形孔,正三角形排列,板厚均为d=12 mm,分离出来的合适颗粒经常塞在孔内,內筛上由于存在大量的大块返石,起到冲刷作用,不易堵塞;而外筛则不同,一是物料颗粒小二是量少,颗粒堵塞筛孔后,没有自清理功能,因此一般设计外筛时,在壳体都加装冲洗装置,对部分堵塞筛孔的颗粒起到一定的作用,但对于塞的较紧的颗粒起不到任何作用,运行时间一长就会将外筛孔全部堵塞,固液分离效果差,致使化灰机频繁倒换,不仅增加职工的劳动强度,而且造成物料的浪费。

1.4 化灰机出料速度慢

由于导流抄板数量少,且捞取物料的面积小,消化反应后剩余的返石不能及时排出,在化灰机内堆积较多,不仅增加筒体内衬的磨损,化灰机运行电流大,而且化灰机流出的灰乳量也时大时小,容易引起灰乳转筛后端冒灰,浪费物料,增加劳动强度。

2 对策制定及实施

针对以上存在的问题,根据产生的原因,分别制定相应的解决方案。

2.1 进灰溜管内加装隔板

在“虾米弯”的弯头里增加一块斜隔板,隔板的下沿与弯头之间的形成的空间略大于进水管截面积,这是隔板起点的基准,然后以30°斜向上与管壁相连接,并在隔板上加装20 mm厚的铸锰板,这样生石灰先落在铸锰板上然后直接滑落至化灰机内,减少了物料的冲击,延长了运行周期,而且铸锰板抗冲击,耐磨损,生石灰这种性质的物料一般可用8年以上。水从隔板下方进入化灰机内,把水和生石灰分开,灰水进入化灰机锥体后再进行混合、反应,这样化灰机内空间大,还有间断抄板,生石灰因粉化而不会堵塞进水口,从本质上避免因操作失误发生事故。改造后的溜管见图2。

图2 进口溜管改造后示意图

2.2 化灰机前端加装冲洗喷嘴

根据结疤形成的原理来制定,按照结疤是一层一层逐渐形成的机理,采取的措施就是增加冲洗装置,及时把化灰机内壁粘附物冲洗干净,不让它形成初层,为此从机头增加一个水管,水管上安装适量的喷嘴。水管管径、壁厚要按照需要冲洗的范围、管道强度、喷嘴所需的流量及对进料口的影响等因素确定;喷嘴数量则取决于水的压力、喷嘴类型、覆盖的面积等因素。综合考虑上述因素后,我们采用φ57×5的管道从顶部进入,管道上分布三个螺旋喷嘴,能够覆盖结疤区域。

2.3 化灰机外筛加装钢丝刷

考虑到筛孔进入的返砂颗粒,卡在筛孔内,冲洗水不能彻底冲掉,说明颗粒卡在的孔内的摩擦力大于冲洗水的压力,要解决这一问题就必须使外部压力大于其摩擦力,如果将冲洗水增压,势必稀释灰乳浓度,对生产不利,为了不影响灰乳浓度我们考虑采用外部施力的方式,但由于化灰机外筛为加工件,同心度不好,安装一些成品刮板的话,只能刷掉部分区域颗粒,但不能保证全部筛孔被清理干净,于是我们采用钢板和螺栓将钢丝绳夹紧,安装在化灰机外筛的一侧,外筛旋转时用钢丝绳的柔性弥补同心度不好的问题,保证自制的钢丝刷始终与外筛可靠的接触。

2.4 调整化灰机内导流抄板数量及角度

将导流抄板的数量由14块增加至18块,原导流抄板的末端角度为30°,倒料时部分物料会落回化灰机内,相当于降低了有效做功,为此将末端角度适当提高5~10°,保证物料能够全部落到筛体上,从而使返石迅速排出。

3 实施后的效果

1)进灰溜管增加隔板后,经过一年多运行,没有发生过任何堵塞进水口的事故,铸锰板几乎没有磨损,效果良好。

2)化灰机前端增加冲洗装置后,能够满足15天的倒换周期,倒换后内壁不需要任何清理,干净如初,减少了职工的劳动强度。

3)增加钢丝刷后,化灰机外筛筛孔几乎不堵,并且减少了冲洗水用量,提高灰乳浓度指标。

4)导流抄板改进后,返石能够及时排出,灰乳流量比较稳定,为灰乳转筛稳定运行提供了较好的条件。

4 结 语

化灰机改造后,一年来能够稳定的运行,不仅减轻职工的劳动强度,而且延长了运行周期,提高了灰乳浓度指标。但也存在一定的不足,比如机头溜管增加隔板后,生石灰的流通截面积相对减小,如果生石灰中存在较大瘤块时,增加了进灰不畅的几率。再有增加钢丝刷装置后,钢丝刷长时间与外筛接触摩擦,一定程度上降低了外筛的使用周期。

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