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高氯容抗水性重整氢气脱氯剂及级配技术研究开发

2021-10-20张林生朱军利王晓东谢小莉王红梅潘蕊娟

工业催化 2021年9期
关键词:板结床层重整

张林生,朱军利,王晓东,张 睿,谢小莉,段 超,王红梅,潘蕊娟

(西安元创化工科技股份有限公司,陕西 西安 70061)

工业上常用的脱氯剂按活性组分分主要有钠系、钙系、锌系、铁系、铜系[1-2],按照载体类型分主要有氧化铝系、白土系、活性炭系、分子筛系,具体选择哪类脱氯剂需根据原料组成性质及工况操作条件而定。近十年来,随着炼化一体化及装置规模的大型化发展,重整装置的单套规模最大已经达到年产3.8 Mt,副产的重整氢气经过PSA提纯后供应全厂各个装置的氢气需求。因重整催化剂水氯平衡控制,重整氢气中含有≤10 mg·m-3无机氯(HCl),需要对HCl进行脱除处理。考虑到原材料成本及脱氯效果,对脱氯催化剂进行组分调配及外观设计优化,本文采用滚球法、混捏挤条法制备了钠系、钙系、钙锌系,采用XRF、XRD、氮吸附法对试验前后的脱氯剂进行表征。

1 实验部分

1.1 脱氯剂制备

以碳酸钠、氢氧化铝为主要组分,添加粘结剂和扩孔剂,采用滚球法制备,颗粒粒度(2.5~4.0) mm,450 ℃焙烧,记为CLR404脱氯剂。

以氢氧化钙、活性氧化锌、白土为主要组分,添加粘结剂和扩孔剂,混合搅拌均匀后挤条,外观为3.0 mm三叶草状,450 ℃焙烧,记为CLR407脱氯剂。

以氢氧化钙、白土为主要组分,添加粘结剂和扩孔剂,混合搅拌均匀后挤条,外观为3.0 mm三叶草状,450 ℃焙烧,记为CLR408脱氯剂。

1.2 样品表征

样品的多点BET比表面积及BJH孔体积分布采用美国康塔公司NOVA4200e比表面和孔隙度分析仪进行分析。XRF元素分析在德国布鲁克公司S4 PIONEER型X射线荧光光谱仪上进行。样品物性分析采用德国布鲁克公司PANalytical X’ Pert Powder X射线衍射仪,Cu靶,工作电压60 kV,工作电流55 mA。

1.3 样品性能评价

在自行搭建的固定床评价装置上对脱氯性能进行评价,氯含量采用硝酸银标准溶液化学滴定法进行分析。

2 结果与讨论

2.1 XRF

对制备的CLR404、CLR407、CLR408脱氯剂样品进行XRF荧光元素分析,结果见表1。CLR404脱氯剂中Na2O含量为8.77%,CLR407脱氯剂中ZnO含量为30.01%、CaO含量为30.52%,CLR408脱氯剂中CaO含量为67.59%;脱氯剂组分含量与物料投料比例相匹配。

表1 脱氯剂XRF元素分析结果(质量分数,wt%)

2.2 XRD

对使用前后样品进行XRD分析,结果如图1所示。由图1可知,CLR404脱氯剂新鲜剂中观察到Al(OH)3、AlO(OH)、Al2O3和NaAl(OH)2CO3衍射峰,不同铝形态的物质存在说明在焙烧过程原料三水铝石并未完成分解;使用后的CLR404脱氯剂样品中主要观察到NaCl衍射峰和Al2O3基体衍射峰。CLR407脱氯剂新鲜剂中观察到Ca(OH)2、CaCO3、SiO2和ZnO衍射峰;结合XRF元素结果,采用RIR法计算,Ca(OH)2含量为23.97%,CaCO3含量为17.02%;CaCO3并非原料组分,而是原料Ca(OH)2在混料、挤条、焙烧过程中转变形成的。使用后的CLR407脱氯剂中主要观察到ZnCl2、Zn(ClO4)2、CaCl2·2H2O、CaCl2·4H2O、Al5Cl3(OH)12·2H2O和CaCl2·6H2O衍射峰;氯化物的形态多种多样,比较复杂。CLR408脱氯剂新鲜剂中观察到强度非常显著的Ca(OH)2和CaCO3衍射峰;结合XRF元素结果,采用RIR法计算,Ca(OH)2含量为85.94%,CaCO3含量为4.56%;CaCO3并非原料组分,而是原料Ca(OH)2在混料挤条、焙烧过程中转变形成的。使用后的CLR408脱氯剂中主要观察到CaCl(OH)、CaCl2·6H2O和CaCO3衍射峰[3]。

图1 脱氯剂使用前后XRD图Figure 1 XRD patterns of fresh and spent chloride removal adsorbent

2.3 氮吸附比表面积和孔结构

不同脱氯剂样品比表面积和孔结构数据见表2,孔径分布见图2。结合表2和图2分析可知,CLR404脱氯剂孔径较小(最可几孔径为3.60 nm),比表面积大(195.219 m2·g-1);CLR407脱氯剂为介孔孔径(最可几孔径为22.80 nm),比表面积为34.352 m2·g-1;CLR408脱氯剂孔径较小(最可几孔径为3.60 nm),比表面积较小(24.341 m2·g-1)。

表2 脱氯剂比表面积和孔结构数据

图2 脱氯剂新鲜剂孔径分布图Figure 2 Pore size distribution of fresh chloride removal adsorbent

2.4 脱氯剂性能评价

在固定床评价装置上对脱氯剂性能进行评价,各脱氯剂性能曲线相似,以CLR407脱氯剂为例,结果见图3。将性能评价后的样品进行卸出、研磨、烘干,并通过化学滴定法和X射线荧光法(XRF)分别对样品中的氯含量进行检测,数据见表3。从图3可以看出,原料气中HCl浓度约2000×10-6,运行了17.5 h时出口的HCl浓度仍未检测出,运行18 h、18.5 h、19 h时出口HCl浓度分别达到0.93×10-6、4.09×10-6、10.05×10-6;出口HCl浓度穿透后迅速增加,侧面反映出脱氯反应过程非常迅速。

图3 CLR407脱氯剂性能评价图Figure 3 Performance evaluation of CLR407 fresh chloride removal adsorbent

表3 使用后脱氯剂氯含量分析(质量分数%)

性能评价过程中气体为常温饱和水状态,试验结束后,CLR404脱氯剂床层床层松软、颗粒无粘结,床层无板结现象;CLR407脱氯剂床层有轻微板结现象;CLR408脱氯剂床层有明显的板结现象,使用后脱氯剂卸出困难,需要借助辅助工具进行处理卸剂。板结现象主要与脱氯剂有关,CLR407脱氯剂和CLR408脱氯剂都含有大量的钙原料,脱氯反应后主要生成水合氯化钙,水合氯化钙极易潮解、泥化,进而造成床层板结。

从表3中可以看出,使用后CLR404、CLR407、CLR408脱氯剂的氯含量化学滴定法数据略高于XRF元素荧光法,尤其是CLR407和CLR408,推断其主要原因是脱氯生成的水合氯化钙在XRF元素荧光法制样和测定过程吸水潮解,造成数据偏低。

2.5 工业应用

在工业应用中,重整氢气脱氯剂存在各种问题,如实际使用寿命短、脱氯剂床层泥化板结、阻力降增大、卸剂困难等,达不到预期的使用氯容就被迫卸出更换新剂。本课题组对多套工业装置运行的实际问题进行现场查看、咨询、交流、分析,对样品进行剖析与研究,发现副产的重整氢气中夹带少量C3~C8组分,同时含有(20~40)×10-6的水,钙系脱氯催化剂活性组分使用后变成氯化钙,其吸水性能极强、极易潮解、易溶于水;C3~C8组分会附着在脱氯催化剂表面,阻碍脱氯反应过程;颗粒粒度对常温下脱氯反应的扩散和传质影响显著,导致其实际使用穿透氯容明显降低。借鉴长年的开发经历和使用经验,对脱氯催化剂进行组分调配及外观设计优化,经过模拟核算与测试,提出高效脱水-脱氯级配技术,高效脱水采用分子筛对微量水进行脱除,同时对C3~C8具有一定的吸附性能,大幅降低进入下层脱氯床层的水含量,有效抑制氯化钙潮解、泥化现象,促使下层脱氯催化剂脱氯性能充分发挥。

山东某石化公司年产1.2 Mt连续重整装置氢气脱氯反应器从2017年开工以来一直存在脱氯催化剂使用2~3个月后就会出现泥化、板结现象,床层阻力降频繁升高(达到100 kPa),更换其它类型脱氯催化剂又存在使用寿命短问题。经过市场调研和技术交流后,采用脱水+CLR407脱氯级配脱氯技术方案(上部装填10.6m3分子筛+下部装填22.3m3脱氯催化剂),在气量约63000 m3·h-1、操作温度约8 ℃、操作压力约2.65 MPa、入口氯化氢含量(3~7) ×10-6工况条件下,使用寿命超过15个月,且再无泥化、板结、床层阻力降增大问题,床层阻力降一直维持在6 kPa左右。

河北某炼化公司年产1.2 Mt连续重整装置氢气脱氯罐体积只有17.3 m3,设计偏小,使用两个月后脱氯剂床层就泥化板结,阻力降增大。采用脱水+CLR408脱氯级配技术方案后,在操作温度约4 ℃、操作压力约2.4 MPa、气量约45000 m3·h-1、入口氯化氢含量(3~7) ×10-6工况条件下,使用寿命达到了4个月,直至穿透更换时,床层再无泥化、板结、阻力降增大问题。

江苏某石化公司年产1.0 Mt连续重整装置氢气脱氯使用2~3个月后重整氢循环压缩机出口铵盐结晶严重、出口单向阀堵塞、排气压力持续上涨超标,被迫切换备用压缩机。采用脱水+CLR404脱氯级配技术方案后,在气量约48500 m3·h-1、操作温度约4℃、操作压力约1.9MPa、入口氯化氢含量(3~7) ×10-6工况下,使用寿命超过11个月,重整氢循环压缩机再无铵盐结晶堵塞问题,运行正常。

3 结 论

(1)采用一次滚球法、混捏挤条法制备的CLR404、CLR407、CLR408脱氯剂组分含量与物料投料比例相匹配;CLR404脱氯剂原料三水铝石在焙烧过程并未完成分解,CLR407和CLR408脱氯剂部分原料Ca(OH)2在混料、挤条、焙烧过程中转变为CaCO3。CLR404、CLR407、CLR408脱氯剂BET比表面积依次为195.219 m2·g-1、34.352 m2·g-1、24.341 m2·g-1,BJH法孔容依次为0.252 mL·g-1、0.208 mL·g-1、0.089 mL·g-1,最可几孔径依次为3.60 nm、22.80 nm、3.60 nm。

(2)对脱氯剂进行了性能评价,在氯化氢穿透之前氯化氢含量一直未检测出,氯化氢穿透后出口氯化氢含量迅速增加;且钙系脱氯剂有板结现象,主要是生成的水合氯化钙(CaCl2·xH2O)极易潮解、泥化,进而造成床层板结。使用后,CLR404、CLR407、CLR408脱氯剂的氯含量化学滴定法数据依次为14.39%、29.58%、28.85%,略高于XRF元素荧光法的13.97%、28.13%、26.95%,推断其主要原因是脱氯生成的水合氯化钙在XRF元素荧光法制样和测定过程吸水潮解,造成数据偏低。使用后,CLR404脱氯剂中氯形态为NaCl,CLR407脱氯剂中氯形态主要以ZnCl2、Zn(ClO4)2、CaCl2·2H2O、CaCl2·4H2O、CaCl2·6H2O和Al5Cl3(OH)12·2H2O为主,CLR408脱氯剂中氯形态主要以CaCl(OH)、CaCl2·6H2O为主。

(3)针对工业应用中的实际问题,在对脱氯催化剂进行组分调配及外观设计优化的同时,提出高效脱水-脱氯级配技术,有效解决了使用寿命短、床层泥化板结、阻力降增大、卸剂困难、铵盐结晶堵塞等问题。

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