延长油田注水井在线增注酸液体系评价与应用
2021-10-18王海洲罗然昊
王海洲 ,罗然昊
(1.延长油田股份有限公司志丹采油厂,陕西延安 717500;2.延长油田股份有限公司研究中心,陕西延安 717600)
延长油田某区块开发层系以三叠系长6 段为主,该区长6储层岩石类型以细粒长石砂岩、岩屑长石砂岩为主,含有少量的岩屑石英砂岩[1]。碎屑岩长石含量为30.0%~51.2%,石英含量为18.0%~30.6%、黑云母含量为1.2%~20.0%,储层整体物性较差,为细喉道低孔–低渗特低渗储层,渗透率主要分布在0.1×10-3~2.0×10-3μm2,孔隙度主要分布在2.02 %~22.03 %[2–3]。在长期注水开发过程中,因地质和开发因素影响,地层中微粒运移以及注水中悬浮物、水垢、机械杂质、氢氧化物沉淀等导致地层出现不同程度的堵塞[4–6],造成注水井注水压力逐步增加,注水量逐年下降。对高压欠注井降压增注措施主要有酸化、压裂、洗井等,但洗井效果不佳,压裂施工复杂且周期长,而在线酸化增注是快速有效的措施。常规酸化解堵施工程序依次为注入前置液、处理液、后置液三个阶段[7],酸化前后需要泄压和排液,占井时间长、有效期短、泄压和排液造成油层激动、激化微粒运移等问题[8–9]。同时,常规土酸由12%HCl和3%HF组成,酸液进入地层后与岩屑中的碳酸盐质、石英等在近井地带快速反应,在酸化过程中,易产生CaF2、Na2SiF6、Na3AlF6、Fe(OH)2、Fe(OH)3等二次、三次沉淀[10–11],且随反应酸不断消耗,pH值升高,进一步增加沉淀产生的可能[12–13].。此外,酸化措施前,注水井需泄压,起下管柱,措施后需要返排放喷,作业工序复杂。针对上述问题,确定研制酸化体系技术路线如下:选用盐酸、氟硼酸、多元有机酸等进行复配,以延缓酸液与地层反应速率,增加酸蚀作用距离,避免岩石骨架过度溶蚀。在酸液体系中加入络合金属离子的螯合剂来抑制沉淀产生,措施后无需返排,简化酸化工序。
1 实验材料及方法
通过将盐酸、氟硼酸、多元有机酸、螯合剂、缓蚀剂等进行复配,开发出一种新型增注酸液XYLS–1体系并进行性能测试。
1.1 实验仪器
盐酸:质量分数36%~38%,分析纯,济南天泰化工有限公司;氢氟酸:质量分数40%,分析纯,济南天泰化工有限公司;CaCO3、NaSiO3·9H2O:分析纯,亚泰联合化工有限公司;FeCl3·6H2O、AlCl3·6H2O:分析纯,上海彤源化工有限公司;岩心:延长油田长6储层砂岩岩心;N80挂片:西化仪科技有限公司;水浴锅:室温至100 ℃,±1 ℃,南通华泰试验仪器公司;电子天平:0.000 1 g,上海精密仪器仪表有限公司;数显游标卡尺:0.01 mm,德清盛泰芯电子科技有限公司。
1.2 实验方法
评价岩心溶蚀率:采用延长油田长6储层岩心,粉碎后过孔径0.45 mm的实验筛,取2.5 g筛后岩样、50 mL增注酸XYLS–1,依据SY/T5886–2012《缓速酸性能评价方法》在60 ℃下分别评价常规土酸和增注酸XYLS–1的岩心溶蚀率。
评价对CaF2抑制率:分别取20 mL土酸、增注酸XYLS–1,加入3.5 g碳酸钙,随后放入60 ℃下加热2 h后,过滤烘干,称取沉淀质量。
评价对Na2SiF6抑制率:分别取20 mL土酸、增注酸XYLS–1,加入1 mol/L的硅酸钠溶液2 mL,随后在60 ℃下加热2 h,过滤烘干,称取沉淀质量。
评价对Na3AlF6抑制率:分别取20 mL土酸、增注酸XYLS–1,加入2 g氯化铝,然后加入1 mol/L的氢氧化钠溶液5 mL,随后放入60 ℃下加热2 h,过滤烘干,称取沉淀质量。
评价对Fe(OH)3抑制率:分别取20 mL土酸、增注酸XYLS–1,将酸液pH值调至1,然后加入0.5 mol/L的氯化铁溶液5 mL,随后放入60 ℃下加热2 h,过滤烘干,称取沉淀质量。
缓蚀性能评价:采用N80挂片,根据SY/T 5405–1996《酸化用缓蚀剂性能试验方法及评价指标》评价不同酸液体系在60 ℃的腐蚀速率。
地层水配伍性评价:依据《SY/T 5523–2016 油田水分析方法》分析延长油田试验区块长6储层水主要离子,并与增注酸XYLS–1分别按照1∶1、1∶2、1∶3、1∶4、1∶5、5∶1、4∶1、3∶1、2∶1混合后,在60 ℃下放置72 h,观察沉淀产生情况。
1.3 沉淀抑制率计算公式
CaF2、Na2SiF6、Na3AlF6、Fe(OH)3等沉淀抑制率按如下公式计算:
式中:w为沉淀抑制率,%;m1为在土酸溶液中产生的沉淀量,g;m2为在增注酸XYLS–1溶液中产生的沉淀量,g。
2 实验结果与讨论
2.1 岩心溶蚀率
常规土酸和增注酸XYLS–1在60 ℃下的岩心溶蚀率实验结果如表1所示。
表1 两种酸液体系的岩心溶蚀率
由表1可知,随着反应时间的增加,两种酸液体系的溶蚀率均增加,但增加幅度逐渐减小。土酸反应15 min时,溶蚀率为30.07%;反应45 h时,溶蚀率为43.08%。增注酸XYLS–1反应15 min时,溶蚀率为21.60%;反应4 h时,溶蚀率为31.79%。结果表明,相同反应时间下,增注酸XYLS–1的溶蚀率低于土酸,表现出较好的缓速性能,能延长酸液和地层的有效作用时间。
2.2 沉淀抑制率
2.2.1 对CaF2抑制率
常规土酸、增注酸XYLS–1对CaF2沉淀抑制率实验结果如表2所示。
由表2可知,增注酸XYLS–1与钙离子反应后产生沉淀明显低于常规土酸,对CaF2的抑制率为95.32%,沉淀抑制性能良好,由于酸液体系中主剂含有多个羟基、磷酸基,可以和金属离子配位[4],产生多核络合物,与钙离子形成了稳定的、可溶解的络合物,抑制沉淀产生,具有较好的阻垢抑垢性能。
表2 对CaF2抑制性能
2.2.2 对Na2SiF6抑制率
常规土酸、增注酸XYLS–1对Na2SiF6沉淀抑制率实验结果如表3所示。
由表3可知,增注酸XYLS–1体系与硅酸盐反应后产生的沉淀远低于常规土酸,对Na2SiF6的抑制率为84.72%。主要由于常规土酸中HF含量高,HF与铝硅酸(黏土和长石) 反应生产SiF4,但随着酸化作业的进行,HF与SiF4反应生成H2SiF6、H2SiF6继续与黏土矿物反应,生成硅凝胶沉淀等,形成二次反应沉淀物。而增注酸XYLS–1体系中HF是在酸化过程中缓慢释放产生的,因此,可有效地避免产生二次沉淀,沉淀抑制性能良好。
表3 对Na2SiF6抑制性能
2.2.3 对Na3AlF6抑制率
常规土酸、增注酸XYLS–1对Na3AlF6沉淀抑制率实验结果如表4所示。由表4可知,增注酸XYLS–1与铝离子反应后产生沉淀低于常规土酸,对Na3AlF6的抑制率为89.74%,能有效地防止砂岩酸化施工中Na3AlF6沉淀的产生,避免储层堵塞。
表4 对Na3AlF6抑制性能
2.2.4 对Fe(OH)3抑制率
常规土酸、增注酸XYLS–1对Fe(OH)3沉淀抑制率实验结果见表5。当酸液pH值调至1时,在增注酸XYLS–1溶液中,Fe(OH)3产生的量远低于常规土酸,增注酸XYLS–1对Fe(OH)3的抑制率为98.87%,由于酸液体系中高效螯合剂与铁离子络合,抑制沉淀效果好,在酸化施工中可有效避免后期反应残液pH值升高而产生Fe(OH)3沉淀。
表5 对Fe(OH)3抑制性能
2.3 与地层水的配伍性评价
长6储层地层水离子分析结果如表6所示。由表6可知,长6储层水总矿化度为66 777.29 mg/L,属于CaCl2水型,评价与地层水配伍性实验中,长6储层水与增注酸XYLS–1与地层水按不同比例混合后,混合液无分层、无浑浊、无沉淀,说明配伍性良好,能够有效避免酸液进入地层后产生浑浊、沉淀后伤害储层。
表6 长6储层地层水离子分析
2.4 缓蚀性能
酸化增注增产过程中要求酸液具有一定的防腐蚀性,常规土酸和增注酸XYLS–1同时复配缓蚀剂,常规土酸和增注酸XYLS–1对N80管材的腐蚀速率如表7所示。由表7可知,该增注酸XYLS–1对N80管材的腐蚀速率明显低于常规土酸,远低于行业一级标准3 g/(m2·h),具有良好的缓蚀性能,避免酸化施工过程中酸液对注水设备及管材的腐蚀。
表7 不同酸液体系的腐蚀性能
2.5 岩心流动酸化评价
选用延长油田长6储层岩心实验,进一步评价酸化效果,用模拟地层水饱和岩心,实验温度为60 ℃,岩心围压为2.5 MPa,用模拟地层水驱替10倍孔隙体积,并测岩心渗透率(K),随后注5倍孔隙体积增注酸XYLS–1,注酸结束,关闭2 h后用模拟地层水驱酸,待驱替状态稳定后结束。注酸后岩心渗透率变化结果见表8。由表8可知,注入增注酸XYLS–1后岩心渗透率逐步升高,1号岩心注酸后渗透率增加为原来的10.663倍,2号岩心渗透率增加到原来的1.818倍,说明岩心酸化改造效果显著。
表8 注酸前后岩心渗透率的变化
3 现场应用
永X井位于何川沙盘子区长6油藏东部,于2012年底压裂投产,投产初期日产油2.2 t,因自然能量衰减,2014年底,该井转注,转注后注入正常。2015年底该井注水压力逐步上升,2018年出现欠注问题,目前油压20.8 MPa,套压20.8 MPa,日注水4.0 m3,日均欠注16.0 m3。为补充区域地层能量,提高水驱开发效果,采用新研发的增注酸XYLS–1体系对该井实施降压增注,恢复注水能力。
该井采用泵酸撬进行在线酸化施工,设计酸液10 m3,将酸液与注入水按照1∶1比例泵注,泵注酸液排量为1.2 m3/h,泵注清水流量为1.2 m3/h,施工过程中压力先由17 MPa上升至21 MPa,然后降至16.6 MPa,实际注酸10.0 m3,注水9.7 m3。酸液泵注结束后不停注、不返排,继续注水。现场施工曲线如图1所示。该井措施后,注水油压为16.6 MPa,压力下降4.2 MPa,实际注水为20.0 m3/d,增注16.0 m3,现场达到配注要求。现场实施后6个月累计注入3.49×10 m3,平均日注入19.4 m3,注入效果良好。
图1 永X井在线酸化施工曲线
4 结论
(1)研制的注水井在线酸化体系增注酸XYLS–1具有良好的缓速和缓蚀作用,60 ℃下,反应4 h,增注酸XYLS–1溶蚀率为31.79%,对N80钢材的腐蚀速率为0.6381g/(m2·h),远小于行业一级标准3g/(m2·h)。
(2)新型增注酸XYLS–1体系具有良好的二次、三次沉淀抑制性能。对CaF2、Na3AlF6、 Na2SiF6、Fe(OH)3等沉淀的抑制率均大于84%,岩心流动实验效果良好。
(3)新型增注酸XYLS–1体系对延长油田长6储层高压欠注井在线酸化后,注水压力下降4.2 MPa,日注水量增加16 m3,达到配注要求,降压增注效果显著,且酸化后无需返排,简化了施工工序。