岳城煤矿智能排水控制系统改造
2021-10-15张丽娜
张丽娜
(山西安信建设工程检测有限公司,山西 晋城 048006)
引言
矿井排水自动化系统是智慧矿山的一个重要研究方向。随着PLC可编程技术的不断成熟,排水设备更是具有了嵌入式智能控制、工业接口通信网络等先进技术,实现了数据的远距离传输和集中监测,并借助于工业网络和计算机技术大幅提高了矿井的自动化水平,基本具备了无人值守和远程监控的能力,由此,系统的准确性和稳定性也有了很大提高[1-3]。
1 现场概况
岳城煤矿中央水泵房位于副斜井底,水泵房内现已安装三台MD85-67×6型矿用耐磨多级离心泵及两趟DN159排水管路,配备YB2-3551-2型防爆电动机和八达电气的QJGZ-200/6供电高压磁力启动器,并配套安装温度传感器、出入口压力表等。由于设备投运时间较长,启停泵等各项工作必须现场人员手动依次操作,不但劳动强度大,而且操作烦琐、容易出错,给系统运行带来很大隐患。因此有必要基于当前设备,对主排水系统进行自动化、智能化改造,以提升系统可靠性。
2 解决方案
对矿井主排水系统进行自动化改造,实现排水操作由手动控制转变为自动化控制,同时可实时采集、存储生产过程中的重要信息,自动实现事件记录、信息传输、故障报警、报表生成等功能,实现中央泵房的就地自动化排水、远程监测状态、远程控制排水,提升系统的安全性与可靠性。
2.1 技术路线
研究开发方案的技术路线如图1所示。
图1 技术路线示意图
2.2 系统架构
系统总体架构如图2所示。
图2 系统总体框架图
由图2可知,系统总体划分为三层结构,具体如下:
1)管理层:即以工控机为主要设备的地面监控中心,通过局域办公网对工控机进行远程控制,并做好各类数据参数及指令的发送和终端反馈。
2)传输层:该层主要通过环网交换机、光纤等部件构建以太环网,将控制箱部分与各类控制器、传感器开关等装置有效连接,保证各类指令数据传输可靠。
3)控制层:该层是基于PLC主控制器和各类传感器、摄像仪、电动球阀和电动闸阀等执行机构,通过“主站+分站”模式控制的,即通过主站控制各个分站,每台分站对应一台水泵及附属设备,各分站通过一根CAN总线串接,任何一台分站故障不影响其他分站工作。中央泵房控制设备主要安装1个操作台、1台PLC控制箱及3台系统采集分站,被控设备有3个电动闸阀、6个电动球阀,采集设备有2台超声波流量计、3个液位传感器、6个温度传感器、6个压力传感器,辅助设备有3台云台摄像头,其他设备材料根据现场情况配齐。
3 系统设计
3.1 中央泵房数据采集设计
中央泵房系统设计如图3所示。
图3 中央泵房系统设计图
由图3可知,中央泵房主要通过流量、液位、正压等传感器,将各执行器的开关情况等数据转换成电信号传输至PLC控制箱,经PLC分析后进行动态反馈控制,现场数据现场存储于400 MHz的显示系统FLASH中。此外,在主水仓安装2台矿用本质安全型液位传感器,在主排水管道上安装2台矿用隔爆兼本质安全型数字超声波流量计,每台水泵内预埋温度采集接口,系统将采集每台水泵电机的三相定子温度和轴承温度等工况信息。
3.2 控制方式设计
中央水泵房排水监控系统具备远程控制、就地控制及自动控制三种操作方式。远程控制即通过地面监控中心,远程启停单台或多台水泵;就地控制必须在自动和远程控制故障的情况下,人为就地启停水泵,并能观察水位、压力等主要参数;自动控制即根据水位和井下用电负荷“移峰填谷”原则,按照水泵工艺流程,自动执行单台或多台水泵的启停,并能轮换水泵工作。
3.3 上位机软件设计
在地面监控中心编辑上位机软件,能够自动存储设备运行参数,并将重要的参数以报表、曲线等形式合理地汇总、保存;在井下现场出现各种异常情况时进行声光报警,并将报警信息详细存储下来,作为事故分析的依据;采用组态软件进行设计和实现,组态软件拥有图形化的编程界面,组态方式灵活,内置了强大的基本功能,可提供丰富的库函数,无缝集成众多通用的ActiveX控件,这样大大减少了系统开发周期,可为用户快速构建具有通用层次功能的监控软件,同时组态软件支持类似C语言编程语言,可以进行深层次的软件开发。
3.4 系统界面设计
结合上位机控制程序设计系统界面,操作人员可以看到井下中央泵房排水系统主要设备的运行状态,如排水阀、注水阀、排气阀和水泵运行状态,各个小井液位值、各管路瞬时流量和累计流量状态,电机电压及电流情况显示,3台水泵控制方式显示,水泵房噪声显示,摄像头布置情况,网络状态,485网络通信状态等,同时画面中小井的水位高度会根据实际水位动态变化,管路也会根据阀门的开闭状态显示矿井水的流动效果,生动形象地反映井下排水作业情况。
4 现场实施及结论
本项目于2018年11月—2019年5月在岳城主水仓进行了为期6个月的工业性试验。结果表明,该系统能够自动根据水量确定水泵开启台数和运行时间,实现对各水泵的在线监控和自动控制;出现故障时具有自诊断功能,能够立即判断故障类型并同时报警,无法启动时能够自动开启备用水泵并自动启停,实现泵房的无人值守。
5 经济、社会效益分析
以岳城中央泵房为例,原先排水工有3人,每人每月工资以4 000元为例,一年人工成本14.4万元。经自动化改造后,可以至少减员2人,人力成本减少9.6万元。同时结合水位情况和峰谷电价的不同,自动选择时间段进行排水,每月可节约电费48.5万元。系统投入运行后可以在无人值守的情况下可靠工作,只需每班派巡检工查看现场情况,同时可以避免电机空转导致的机电事故,保障矿井的安全、高效运行。