油气销售增效降险策略研究与实践
2021-09-27王玉
王玉
摘要:受国际油价低位运行、接替资源有限和管网设施老化等影响,我国老油田普遍面临着扭亏脱困任务艰巨、增收增效压力较大、产销运行风险较多等挑战。本文以我国某老油田为例,在油气销售工作中,聚焦增加经济效益和降低风险隐患等目标任务,开展了以完善产销管理机制、优化销售增效策略和强化产销风险防控为核心的多维度、全方位、深层次管理优化,研究制定了配套策略和保障措施,取得了较好效果,有力推动了老油田扭亏脱困可持续高质量发展。
关键词:油气销售;增效;降险
一、面临的形势与挑战
(一)产销联动机制不畅。该老油田自1970年投入勘探开发以来,先后经历了上产期、高速稳产期、硬稳产期等阶段,受后续接替资源有限和国际油价下跌双重影响,油气产量递减不断加大。对于油气销售来说,该油田无专门油气销售部门,油气产销计划、合同商谈、价格制定、货款结算、产销运行、信息上报等职能涉及计划、开发、财务、生产、工程技术等多个部门,油气销售管理职责相对分散,产销联动机制不畅,无法及时调整销售策略,难以满足低产量、低油价下油气产销和企业经营管理需要。
(二)扭虧脱困任务艰巨。近年来该老油田紧扣稳油增气降本工作要求,全力推进“四个增效”工程,油田经营业绩得到改善,但是国际油价持续低位运行,生产经营形势依然严峻,扭亏脱困压力依然很大。企业不消灭亏损,亏损就要消灭企业,扭亏脱困是摆在油田上下最严峻的课题。油气销售收入是油田的主要收入来源,占油田营业总收入的92%。如何优化油气销售策略、提高油田经济效益,对于油田打赢扭亏脱困攻坚战来讲意义非凡。
(三)产销运行风险较多。随着老油田原油产量逐渐降低和管线运行年限不断增加,管线穿孔冒油现象频繁发生,老区输油系统运行效率不断降低。尤其是该油田东部外输大动脉-WJ管道,已连续运行40多年,目前采用加降凝剂和返输方式运行,年输油量约75万吨,远小于最低安全经济输量150万吨/年,存在建设年代久、腐蚀穿孔多、运行成本高等问题。同时,受油价震荡和市场波动影响,部分地炼客户时常出现拒绝打款接油现象,极易造成滞销憋库限产的被动局面,影响油田安全平稳运行。
二、增效降险基本策略
聚焦油气销售增加经济效益和降低风险隐患等目标任务,通过采取成立销售联动小组、建立产销联动机制和实行弹性销售模式等举措,完善产销管理机制,保障产销高质高效运行;研究实施开拓油气销售市场、开展资源配置优化、优化原油外销方式和加大推价增销力度等对策,优化销售增效策略,提高油田整体经济效益;制定实行优化外输运行模式、开展应急处置演练和深化风险防控研究等措施,强化产销风险防控,确保油田安全平稳运行,积极推动老油田扭亏脱困可持续高质量发展。
三、具体实践
(一)完善产销管理机制,保障产销高质高效运行
1.成立销售联动小组。针对油气销售管理职责相对分散、存在管理交叉和空档等问题,为强化销售统筹管理,提高油气销售效益,组织成立油气销售领导小组和联动工作小组,明确工作职责、工作程序和具体要求,定期召开联动会议,通报产销工作情况,研究讨论销售策略,统筹协调产销计划、合同商谈、价格制定、货款结算、产销运行、信息通报等各环节工作,有力促进了油气销售工作提质增效升级。
2.建立产销联动机制。建立油气产销联动机制,油气生产瞄准年度计划目标,紧密结合产能建设、存量调整优化安排,做细油气生产运行安排,以月保季、以季保年,牢牢把握油气生产主动权;油气销售坚持经济效益与平稳运行并重原则,强化市场调研和价格预判,结合生产和库存实际情况,持续优化油气销售计划安排,确保销售计划安排科学合理;产销运行实行日检查、周通报、月考核机制,快速掌握油气产销运行情况,开展执行分析检查,及时解决存在问题,确保油气产销计划顺利完成。
3.实行弹性销售模式。强化市场调研分析,充分利用定价机制,建立弹性销售模式,实行高价多销降库、低价少销增库策略。原油销售工作中统筹考虑经济效益和安全运行等需要,紧密结合生产、库存和市场情况,提前研判国际油价走势,测算次月互供油价,预判自产油价趋势,不断优化油气产销计划安排,低油价时少销增库2.28万吨、高油价时多销降库2.04万吨,增效1500万元,有利提高了油田整体经济效益。
(二)优化销售增效策略,提高油田整体经济效益
1.开拓油气销售市场。紧盯油气销售行业政策,加强市场分析研究,积极培育销售客户,开拓油气销售市场,油气销售客户由15家增加至35家,覆盖了油气产地附近多个省市。建立客户分级管理制度,根据客户综合实力和信誉状况,将销售客户细分为优质、普通和失信客户,动态变化客户层级,优先合作优质客户,积极改造普通客户,逐步淘汰失信客户。通过以上措施,油气销售客户不断增加,销售市场得到不断开拓,并培育了优质客户18家,有利确保了产销工作顺利进行和经济效益最大化。
2.开展资源配置优化。针对销售客户提出CHG区块原油品质发生较大变化、原油混输和降价销售等诉求,组织开展专题分析研究,结合轻质原油价格较高实际,经多方案反复比选和认真测算,明确了分质分销管输销售方案,年增销轻油17万吨增效6000万元。同时,充分发挥WG区块高蜡原油资源优势,在内部炼厂检修期间多储高蜡原油1.0万吨,优化精蜡化工产品结构,实现增收增效300万元。此外,利用地炼客户贴水较低、油价较高的定价优势,积极争取地炼客户原油资源,及时确定定价密度和结算价格,累积销售地炼客户2.98万吨增效900万元。
3.优化原油外销方式。调整优化前,该油田CG区块原油部分通过联合站汽运至地方油库后火运至销售客户,部分通过联合站直接汽运至销售客户,原油销售周转成本高,运输过程损耗大。为此,积极开展原油储运设施改造研究,加快稀稠油分储分销、原油外输管道工程建设,强化与销售客户的商谈磋商,全面实现了CG区块原油管输销售,降低了汽运周转油气损耗,年减少油库中转费用4100万元,有力确保了原油产销工作平稳高效运行。
4.加大推价增销力度。研究利用发改委有关政策,持续开展天然气推价工作,平均价格由0.83元/方提高至0.86元/方;积极开展居民用气和非居民用气结构细化调整,非居民用气占比由22%增加至28%;优化集输伴热工艺,全力提高天然气商品量,实现增销1505万方增效1400万元。加大市场调研力度,密切关注液化气市场动态,统筹考虑市场、价格、生产和库存实际情况,及时调增液化气销售价格28次,放缓价格调减频次,全力加大液化气增产增销力度,年累计增销0.45万吨增效1100万元。
(三)強化产销风险防控,确保油田安全平稳运行
1.优化外输运行模式。随着老油田原油产量逐渐降低和管线运行年限不断增加,输油系统运行效率不断降低,管线穿孔冒油现象频繁发生,管道凝管停输风险逐渐增大。为此,一方面优化原油销售运行安排,采取东部原油夏季增库少销、冬季降库多销策略,确保冬季外输管道安全平稳运行;另一方面开展原油集输系统调整完善工程,对联合站外输泵、管线进行改造完善,并配备无人机开展全天候巡查,输油系统整体运行效率提高20%,老油田集输系统安全平稳性得到有效提升。
2.开展应急处置演练。油气站所、油气管线是产运销过程中的神经中枢和血管,对于老油田来说,油田勘探开发时间较长,油气管线和油气站所连续运行时间较久,管线腐蚀穿孔较为频繁,油气泄露等安全环保风险隐患较大。为此,针对性开展输油管线泄漏处置应急演练、联合站液化气泄露应急演练、联合站原油储罐着火应急演练等,切实提高突发事件应急处置能力、紧急救援反应速度和自我保护能力,不断提升油气产销过程防灾应急水平。
3.深化风险防控研究。针对WJ输油管道建设年代久、腐蚀穿孔多、运行成本高、未来可能停输等问题,开展了原油出路专题规划研究。对集输系统现状进行了摸底分析,结合产量规划、集输系统适应性、精蜡产品发展趋势等,从政策、市场、工艺及效益等开展研究论证,提出了“保持现有生产方式,剩余原油拉运销售;内部炼厂停运,原油全部拉运销售;调整集输系统,稀油生产蜡,稠油拉运销售;稠油生产清洁燃料”四个规划方案,储备了系列技术,做好了风险防控,对推动老油田可持续长远发展具有重要意义。
四、取得的主要成效
本文聚焦老油田油气销售增加经济效益和降低风险隐患等目标任务,通过以上多维度、全方位、深层次管理优化,产销联动机制得到完善,提高了低油价和低产量形势下油气产销的联动性,实现油气当量超产0.62万吨、增销0.60万吨;油气销售增效成绩显著,实现增收增效15300万元;输油系统效率得到提高,运行风险得到有效防控,有力推动了老油田扭亏脱困可持续高质量发展。
参考文献:
[1]唐玮,冯金德.油田生产经营应对低油价的思考及建议[J].石油科技论坛,2016(2):33-36.
[2]杨志.低油价时代油田油气销售工作面临的困难与对策[J].今日财富:中国知识产权,2019,000(002):153-154.