空冷距离对旋压管焊缝性能的影响
2021-09-26唐时葵
唐时葵
(安徽楚江特钢有限公司,安徽 芜湖 241000)
焊接钢管在工业领域有着广泛的应用[1],其中空调储液器采用高频直缝焊管制成罐体,制作过程中一般采用旋压工艺将端头进行缩口减径。以Φ64 mm×1.5 mm焊管为例,管径由64 mm缩减至16 mm(减径率75%),往往在缩口处出现气孔或破裂。因此,为了提高焊管质量稳定性[2]和产品竞争力,需分析旋压缩口气孔的产生原因,并找到解决措施。
1 缩口气孔产生原因分析
焊管出厂前经压扁和水压爆破试验[3],整体承受压力不低于16 MPa,基本可排除焊接强度问题。对焊缝边缘及母材缺陷进行探伤检测[4],各项指标均正常。通过对样品的观察研究,气孔主要在缩口处的焊缝边缘产生,即焊接热影响区[5]。高频焊接是利用高频电流熔融管件表面[6],再通过挤压对接,形成闭合的圆管,熔融的焊缝开口处温度在1 250℃以上,焊接本身会造成近焊缝母材性能的变化。在后续水冷却过程中,焊缝快速淬火冷却[7],对焊缝及母材性能的影响进一步加大。综合上述因素,初步判断气孔产生的主要原因为焊缝与母材的性能差异过大,旋压缩口时金属流动[8]不同步。
2 试验方案及试验方法
2.1 试验方案
焊缝及母材性能的影响因素主要为焊接和冷却,调整焊接温度对降低焊缝及母材性能的影响有限,因此,重点从优化控冷工艺入手[9],即加长冷却段,延长空冷时间,控制焊管进入冷却水槽前的管体表面温度,适配机组运行速度[10],以缩小焊缝与母材的性能差异。
2.2 试验材料
原材料采用DC04冷轧钢带,钢带规格为201 mm×1.5 mm,硬度为90HV;焊管成品规格为Φ64 mm×1.5 mm,定尺长度为5 990 mm。
2.3 试验设备
采用Φ76 mm高频直缝焊管机组,该机组可生产Φ32 mm~Φ90 mm、壁厚1.0~3.0 mm的焊管,机组最大生产速度为70 m/min,乳液冷却,乳液体积浓度2.5%。Φ76 mm高频直缝焊管机组生产线如图1所示。
图1 Φ76 mm高频直缝焊管机组生产线工艺布置图
2.4 冷却工艺段改造
(1)冷却段距离加长。机组原冷却段长度为2 m,将定径、锯切和落料等机组设备向后移位3 m,冷却段的长度由2 m延长至5 m。
(2)冷却槽改造。机组原溢流式穿水冷却槽,工艺冷却与工艺润滑共用。现设计一套循环式冷却系统[11],工艺冷却独立运行,一方面便于调节冷却液的浓度,另一方面可以提高冷却效果。同时在冷却槽中增加可移动式中间隔板,调节空冷和水冷的间隔距离,以适用于不同管径和不同速度下的冷却要求,改造后的冷却系统如图2所示。
图2 改造后的冷却系统示意图
2.5 试验方法
(1)试验分10组进行,每组生产20根钢管。从全水冷开始,按0.5 m间隔依次调节空冷和水冷的间隔距离,每组分别测量和记录穿水冷却入口的焊缝温度。温度测量采用手持式红外线测温枪(仪器测量误差±2℃),焊缝的测温点在焊缝中心线上,母材的测温点在焊缝侧面,与焊缝呈45°焊角处,如图3所示。测量时将测温枪与焊管保持约20 cm距离,枪头对准测量点,保持2 s左右,观察温度变化,取中间值。10组成型后焊管成品分别以数字1~10进行标识,每组取一个样品,采用维氏硬度计检测焊缝和母材的硬度并记录,检测点与温度测量点相似。
图3 测温点示意图
(2)考虑到测量温度是在焊管运行的动态条件下进行的,而试验室检测是在静态下进行的,存在两种条件下采样点不对应而产生误差的现象,因此试验时焊管机组保持60 m/min的匀速运行,同一组采样点取同一根焊管,以减少相应误差。
(3)研究焊缝与母材的性能应以延伸率为参考依据,但焊缝的延伸率数据不易通过检测的方法获得,而硬度与抗拉强度和延伸率有对应关系,且容易获得,因此本次试验数据取硬度值。
(4)全空冷的焊管表面温度过高会损伤定径模具,因此不做水冷段长度低于0.5 m的试验。
3 试验结果及分析
3.1 试验结果
焊缝及母材硬度试验结果见表1,试验数据显示,焊缝母材硬度与空冷段的长度呈负相关,即随着空冷距离的增大,硬度值下降,且焊缝硬度与母材硬度的差异缩小,空冷2.5 m与全水冷条件下的硬度值下降约18.30%。
表1 焊缝及母材硬度试验结果
3.2 应用效果
按此试验方法共生产了约200根焊管成品,考虑到1~3组焊缝和母材的硬度差值过大,达不到旋压性能要求,9~10组冷却效果较差,会造成模具损伤,在实际生产中可操作性不强,因此从4~8组中取样,每组各随机抽取10根,共计50根,发往用户使用验证。用户将每组焊管成品切割成约250根储液器罐体短管,然后按照工艺要求分别进行旋压缩口,第4组2根钢管有微气孔产生,不合格率8‰,不符合要求(不合格率不超过2‰),其余5~8组均无气孔产生,合格率达到100%。从应用效果来看,空冷距离达到2 m以上,旋压缩口产生气孔的质量问题会得到明显改善。
4结论
(1)适当加长高频焊管生产线空冷距离有益于焊缝性能的改善,缩小焊缝与母材的差异,提高延伸均匀性,且能有效解决空调储液器管旋压缩口产生气孔的质量问题。
(2)结合本次试验以及后期批量生产的验证,将冷却段分别设定为空冷2.5 m+水冷2.5 m,按此冷却工艺生产的空调储液器管既达到了用户旋压要求,也不损伤模具。
(3)本次试验是在恒定速度条件下进行的,实际生产过程中机组运行速度对冷却效果有一定的影响,有待进一步试验。
(4)焊管机组冷却段的工艺长度在机组设计时就已确定,可将冷却槽后的设备后移以增大冷却段工艺长度,新购机组可以在定制时预留空间。