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3Cr2W8V齿轮坯热锻模具早期开裂失效分析

2021-09-10张翔欧亚明

内燃机与配件 2021年11期
关键词:断口基体热处理

张翔 欧亚明

摘要:某3Cr2W8V齿轮坯热锻模服役寿命偏低,为找出其早期开裂失效原因,进行了宏观断口检查、断口微观形貌分析、化学成分分析、金相显微组织分析、硬度检测和冲击试验。测试结果表明:该模具材料的带状组织偏析严重,碳化物分布不均匀,存在较多大块岛链状碳化物,未溶碳化物直径较大,导致模具基体组织不均匀,产生局部应力集中,造成模具早期脆性断裂失效。

关键词:3Cr2W8V;热锻模具;开裂;碳化物;失效分析

中图分类号:TG721                                      文献标识码:A                                  文章编号:1674-957X(2021)11-0125-02

0  引言

某3Cr2W8V热锻模生产20CrMnTiH齿轮坯锻件,在400吨模锻机上的服役平均寿命仅为600件/模,低于2000-3000件/模的正常寿命。该模具主要制造工艺流程为:锻造—退火—开粗—成型加工—真空热处理—精加工。技术要求为热处理后硬度48-52HRC,其热处理工艺为:分级加热650±10℃(150min)—分级加热850±10℃(120min)—1100-1120℃(100min)—预冷油淬—590±10℃(4h)回火3次—油冷。经过该真空油淬工艺热处理后,模具在实际使用约60次后发生开裂,从模具外侧向内部有一条贯通长裂纹,造成模具早期失效,如图1-图2所示。

1  检验内容与结果

1.1 断口宏观检查

对开裂模具沿着断口方向切割取样,经丙酮清洗油污+超声波清洗吹干后,其断口整体形貌如图3所示:断口较为整齐,断面比较粗糙,颜色一致并呈灰黑色,裂纹呈现人字形,有明显的放射棱线指向模具心部,表明裂纹源形成于模具心部;图4为断口局部的放大形貌,可观察到断口上有凹坑和撕裂棱,局部有呈现金属光泽的小平面。断口上无疲劳辉纹,呈快速断裂特征,这表明该模具是短时间内发生的脆性断裂。

1.2 断口微观检查

用扫描电镜对断口表层、断口心部进行观察,结果见图5-图6所示。图5的撕裂棱明显,为河流状或大理石状花纹,有解理台阶,具备解理断裂失效的典型特征;图6中出现的较深孔洞直径约50um,均伴随较多的球状碳化物(直径约3-10um)。

1.3 化学成分分析

在失效的模具上取样,用直读式光谱仪测定模具的化学成分,结果见表1,失效模具的元素含量在技术要求范围内。

1.4 金相显微组织分析

对模具断口处取样,经过金相制备后采用4%硝酸酒精腐蚀,使用金相显微镜进行观察,如图7所示,模具基体的带状偏析较为严重,为3.5级;图8所示的为大块岛链状碳化物+细小颗粒状未溶碳化物。其金相组织为:回火索氏体+回火屈氏体+共晶碳化物+未溶碳化物,未见明显非金属夹杂物。

1.5 硬度检测

对失效模具的型腔取样进行洛氏硬度检测,测试结果为:48.5 HRC、49HRC、49HRC,符合技术要求。

1.6 冲击试验

对失效模具的断口处取3个标准冲击试样,采用V型缺口,在常温下进行夏比摆锤冲击试验。检测结果表明,失效试样冲击功AKV平均值为4J,远低于正常件的冲击功AKV平均值20J。冲击试验的断口整齐,颜色一致,呈细瓷状脆性断口特征。

2  开裂原因分析

3Cr2W8V钢属于高耐热性热作模具钢,该钢的相变温度较高,抵抗冷热交变的耐热疲劳性良好,含有形成碳化物的钨、铬等元素,因此在高温下有较高的强度和硬度,但其韧性和塑性较差,淬透性优良。一般说来,热锻模钢有两个重要的服役特性:一是工作时反复受到较大冲击负荷,因此对其力学性能要求较高,尤其是对塑性变形抗力及高温韧性要求较高;二是热锻模的截面尺寸一般较大(通常<400mm),为了保证全部模具组织和性能的均匀一致性,因此对模具钢的淬透性要求很高。

断口的宏观检查和微观检查均表明,该模具断口较平坦,无明显的裂纹扩展停顿线,宏观无塑性变形和剪切唇,是短时间内发生的脆性断裂,夏比摆锤冲击试验结果也进一步证实了这一点。金相显微组织观察表明:该失效模具的带状偏析较为严重(图7),共晶碳化物聚集成大块岛链状分布(图8),未溶碳化物颗粒的最大直径为10um(图6),远远超出正常碳化物的直径<1um。

3Cr2W8V钢的含铬量相对不高,原始组织中碳化物以M6C型为主,较难固溶到奥氏体中。该类型碳化物会造成钢锭元素偏析严重,形成碳和合金元素富集区,造成贫碳和富碳的不均匀组织,甚至在晶界附近达到共晶成分,出现共晶碳化物。如果在轧制、锻造、退火等后续加工过程不能有效消除之,会在基体中形成较多带状分布的碳化物,甚至在局部形成碳化物聚集。这种碳化物硬而脆,其热膨胀系数与模具钢的基体不同,加之热锻模在服役过程中,经常受到较大载荷冲击,比较容易造成脆性断裂,这是造成该模具发生早期开裂失效的主要原因。

3  结果和讨论

①综上所述,该3Cr2W8V热锻模具材料带状组织偏析严重,碳化物分布不均匀,存在较多大块岛链状碳化物,未溶碳化物直径较大,导致模具基体组织不均匀,产生局部应力集中,造成模具早期脆性开裂失效。②为了改善模具材料性能,建议在热处理前对材料进行充分锻打,尽可能打碎共晶碳化物,改变其不均匀分布状态,并控制好锻后冷却速度,避免产生沿晶脆性的网状碳化物。③可以在热处理时采用固溶细化—高温回火工艺,使钢中碳化物细化和分布均匀,提高模具基体组织的强韧性,从而进一步延长该模具的使用寿命。

参考文献:

[1]刘雪燕.3Cr2W8V钢模具开裂分析[J].热处理,2009,24(01):67-70.

[2]何柏林,缪燕平.3Cr2W8V钢热作模具的失效形式及分析[J].热加工工艺,2007,36(21):73-76.

[3]吉国强,邓炽恒,于丽娟.3Cr2W8V钢热作模具开裂原因分析[J].鍛压技术,2019,44(08):150-157.

[4]张伟杰.3Cr2W8V锁体锻模开裂原因分析[J].模具制造,2016,16(04):82-84.

[5]姚凤祥,刘洪波,杨云志.3Cr2W8V在不同加热温度状态下碳化物行为[J].黑龙江冶金,2016,36(05):82-84.

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