页岩气压缩机运行模式探索研究
2021-09-10蔡宇杰张盼锋魏锋儒王亮亮魏东
蔡宇杰 张盼锋 魏锋儒 王亮亮 魏东
摘要:受地层能量亏空严重影响,黄金坝作业区气井采用增压方式生产,生产过程中存在压缩机运行效率低、能耗大问题,无法满足效益开发要求,为此在明确影响压缩机运行效率和能耗主控因素基础上,开展压缩机运行模式探索研究,制定合理的技术对策,现场应用效果较好,压缩机回流阀开度控制在5%以内,2020年节约电费283万元,实现提质增效目的。
关键词:页岩气压缩机 运行模式 探索研究
1.概况
黄金坝区块已建成集输规模150万方采集输系统,共有页岩气井76口,日产气167万方,其中YS108H13支线日产气量74万方,YS108H6支线日产气量46万方,YS108H1、YS108H4支线日产气量17万方,YS108H19支线日产气量62万方,平均单井日产气量2.2万方,平均油压值2.6MPa。
2.生产中存在问题
黄金坝区块已进入低压低产阶段,气井采用增压方式生产。由于压缩机为工频电机,无法根据压力和气量自动调节压缩机运行频率,需要通过打回流的方式保持正常生产,造成压缩机运行效率低,能耗大。2019年黄金坝作业区电力消耗费用858万元,其中压缩机消耗电费686万元,占比80%,为此有必要开展压缩机运行模式探索研究,提高压缩机运行效率,降低耗电量,实现降本增效目的。
3.原因剖析
3.1操作人员工作能力
黄金坝区块压缩机运维外包给专业队伍,承包商员工培训合格后上岗操作,作业区制定了压缩机巡检制度,操作人员按照制度进行检查,填写相关记录,管理人员定期对巡检情况检查,均未出现异常情况。
3.2压缩机工况
通过调查分析,当出现井口压力下降、产气量下降、压缩机工况调整不及时等情况,需要打回流阀生产,造成压缩机增压效率降低,能耗增加。
3.3压缩机配件质量
为确保更换安装配件合格,厂家必须提供配件质量合格证,经作业区同意后,在技术人员全程现临护下更换配件。
3.4产出流体质量
为减少产出流体对压缩机工况影响,集气站安装消泡泵进行消泡,确保无泡沫进入压缩机。同时压缩机进口安装过滤分离器,对产出流体中杂质过滤,避免杂质进入压缩机。
3.5不同平台压力差异性
通过对平台压力进行调查,同一干线内各个平台压力不均衡,无法进行集中增压,大幅度增加了压缩机的运行数量,提高电能消耗。
3.6流程运行规范性
受设备故障、电力故障、气量调控等因素影响,生产模式会发生变化,压缩机运行模式随之改变,如黄金坝与筠连森泰全年流程倒换10次,每次5-6小时。由于没有统一的操作流程及方案,压缩机启机运行模式不合理,造成能耗浪费。
综上所述,影响压缩效率和能耗主控因素包括压缩机工况不匹配、不同平台压力差异性以及流程运行规范性等三方面,亟需开展技术对策攻关研究。
4 技术对策制定
4.1压缩机工况不匹配
根据产量压力预测结果,与压缩机工况表进行对比,调整压缩机的工况,将集气脱水站DTY2240增压机工况调整为双双双双作用,DTY220压缩机工况调整为二级压缩双双作用,DTY315压缩机工况调整为二级单双作用,优化后压缩机回流阀开度预计控制在10%以内,提高了压缩机的运行效率。
4.2不同平台压力差异性
根据总气量和最低压力大小,合理调整压缩机工况。对于压力高气井,采用支线节流或单井节流方式控压生产,实现统一采用集中增压运行模式,具体调整措施为:将YS108H1、H4、H6支线倒入森泰集中增压生产,YS108H13、H19支线利用DTY2240压缩機进行集中增压生产,仅DTY2240一台压缩机运行,降低能耗。
4.3流程倒换不规范
建立不同生产模式下压缩机的运行模式,主要有5种模式:
①模式一
YS108H1、H4、H3、H11、H5、H6、H12平台和H13支线进黄金坝集中增压生产;YS108H7、H8、H9平台进入森泰生产,YS108H19、H20平台增压进紫金坝生产,压缩机运行数量5台,日耗电量7.73万度,总产气量129万方。
②模式二
YS108H6、H4、H1支线导入森泰生产,H13支线及YS108H12、H19、H20平台进紫金坝集中增压生产,压缩机运行数量7台,日耗电量4.34万度,总产气量110万方。
③模式三
H13支线及YS108H4、H12、H19、H20平台进黄金坝集中增压生产;YS108H1、H3、H5、H6、H11启动平台增压生产,YS108H7~H9平台进入森泰生产,压缩机运行数量6台,日耗电量6.65万度,总产气量144万方。
④模式四
H13支线、H6支线和沐爱煤层气井33.6万方气进黄金坝集中增压生产,H19支线导入紫金坝生产;H1~H4支线增压进入黄金坝生产,压缩机运行数量14台,日耗电量10.5万度,总产气量131万方。
⑤模式五
H1、H4、H6支线倒入森泰集中增压生产,H13、H19支线进入黄金坝,利用2240压缩机进行集中增压生产,压缩机运行数量1台,日耗电量2.88万度,总产气量130万方。
5 实施效果
通过上述压缩机运行模式探索研究,取得三方面效果:一是压缩机回流阀平均开度为4.48%,提高了压缩机的运行效率;二是实现了集中增压,YS108H1、H4、H6支线导入森泰集中增压生产,YS108H13、H19支线进黄金坝集中增压生产;三是所有运行模式都确定了最优的运行方案,每次流程切换时间缩短至2小时,减少气量损失5-10万方,耗电量降至最低。2020年计划耗电费用977万元,实际消耗电费694万元,节约电费283万元。
6 结论
(1)黄金坝作业区压缩机运行效率低,能耗大,无法满足效益开发要求。
(2)开展影响压缩机运行效率和能耗原因剖析,确定主控因素为压缩机工况不匹配、不同平台压力差异性以及流程运行规范性,制定合理的技术对策,效果显著。
(3)本文在页岩气压缩机运行模式方面取得成果及认识,可为同行提供借鉴经验。
参考文献:
[1]高茂萍等. 常压页岩气田压缩机能效提升技术研究[J].石化技术.2021(01).
[2]王旭等.天然气增压开采工艺技术在气田开发后期的应用[J].石化技术.2016(06).
作者简介:蔡宇杰,男,1984年10月出生甘肃,汉族,技师,2007年毕业于长庆石油技校,现于浙江油田分公司西南采气厂黄金坝作业区从事页岩气开采工作。