某航空液压导管振动应力值超标故障研究
2021-08-31杨静思
杨静思
摘要:航空液压导管振动应力值超标问题偶有发生,导管振动应力值过大是造成管路疲劳裂纹的重要影响因素。本文利用振动应力测试技术对液压管路振动故障进行测试分析,从优化管体长度、管体形状、改变穿墙接头固定方式等方面进行改进,最终解决了液压导管振动应力值超标问题。
关键词:液压管路;振动;固有频率;应力测试
Keywords:hydraulic pipe;vibration;inherent frequency;stress test
0 引言
液压系统是飞机一个重要的组成部分,用于操纵各舵面的运动,从而实现飞机姿态控制。液压系统中使用的导管直接用来传递飞机操作动力,其工作可靠性直接影响飞机整机的工作可靠性。
某型飞机液压导管下端连接根部(见图1)的振动应力值超标,最大应力值达到84.7MPa,远远超出判断标准最大总应力值不允许超过40MPa的要求,给液压系统的工作安全带来了隐患。
1 振动应力测试
导管振动应力值过大是造成管路疲劳裂纹的重要影响因素,利用振动应力测试技术对液压管路振动进行测试分析,可有效监测飞机液压管路振动应力值是否异常,解决液压导管振动应力值超标问题,可以提升液压管路工作的可靠性。
导管应力测试采用应变电测法,通过贴在导管被测点处的电阻应变片,将被测点的应变值转换为应变片的电阻变化,再利用电阻应变仪测出应变片的电阻变量并直接转换输出应变值,然后依据虎克定律计算出构件被测点的应力值。
2 故障原因分析及解决方案
该导管为液压Ⅰ系统回油导管,规格为Ф6×0.6。通过对第一次发动机地面开车时该导管的测试数据进行分析,其振动应力值在发动机最大转速区域急速跃升且保持稳定。整体测试数据稳定、有效。分析振动频谱,630Hz频率左右的振动对导管振动应力值影响最大,振动频率与发动机最大转速时的脉动频率接近,证明产生了共振现象。液压系统脉动频率见表1。
根据测试数据分析结果得出排故方案,主要从优化管体长度、管体形状、改变穿墙接头固定方式等几个方面考虑,最终目的是通过改变导管的固有频率来降低共振的影响,使导管应力值符合要求。
3 测试结果及分析
3.1 第二次发动机地面开车测试结果
首先,从不改变飞机设计状态的方法进行试验。参照测试结果较理想的另一架同型飞机该导管的形状及长度,对故障飞机的导管进行重新弯制,并进行第二次应力测振试验。测试结果表明振动应力值超标,最大应力值为74.9MPa(见图2),说明导管长度的变化量不够,导管固有频率的变化没有避开共振区域。
为验证固定方式对该导管的影响程度,分解导管的两副固定卡板后再次进行测试,测试结果为最大应力值48.8MPa(见图3)。虽然振动应力值依旧超标,但是振动应力值明显减小,且超标时的发动机转速由最大转速变为90%转速,说明导管的固有频率产生了明显变化,证明改变导管的固定方式可以起到改变其固有频率的作用。
振动频率为630Hz左右,与发动机最大转速下的液压系统脉动频率重合,共振幅值为250με。
3.2 第三次发动机地面开车测试结果
由于增加导管长度的效果不明显,第三次测试时对導管的穿墙接头固定方式进行了更改,将导管下端连接的90°弯接头改为120°弯接头,并进行第三次应力测振试验。测试结果表明振动应力值依然超标,最大应力值为48.3MPa,但与前两次测试值相比已明显减小(见图4)。根据振动频谱分析,共振幅值依然没有降到结果影响可容忍的数值范围内,但却可以证明导管穿墙接头固定方式的更改对导管固有频率有影响。
3.3 第四次发动机地面开车测试结果
对导管长度进行大幅度缩短,并进行第四次应力测试,测试结果为最大应力值33.5MPa(见图5),符合总应力值不大于40MPa的要求。
通过频谱分析,缩短导管长度使其自身的固有频率产生了明显变化,发动机最大转速时振动频率对应力值的影响明显降低,而左发80%转速时振动频率对应力值影响的变化更能说明固有频率的变化(见图6)。最终,第四次测试达到了减小共振影响的目的,使导管应力值符合要求,故障排除(见图7)。
4 结论
通过此次排故过程及结果可以得出,该型航空液压导管振动应力的主要来源是液压系统的脉动,当脉动频率接近导管及结构的固有频率时,易引发共振致使导管振动应力增高,甚至超标。因此,对于高风险导管振动应力的控制,可从改变导管固有频率即避免或降低共振的角度入手。
通过分析发现,改变导管管体长度以及固定方式等方法都可以起到改变导管固有频率的作用,但能否使固有频率避开共振区域,可能需要经过不断尝试才能得到比较理想的结果。
参考文献
[1]王鸿鑫.飞机液压管路系统振动应力测试研究[J].民用飞机设计与研究,2012(2):32-34.