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沿空留巷工作面瓦斯治理技术研究与应用

2021-08-31张浩浩

煤炭与化工 2021年7期
关键词:空留巷高位采空区

张浩浩

(晋能控股装备制造集团有限公司 寺河煤矿,山西 晋城 048000)

1 工程概况

晋能控股煤业集团寺河煤矿二号井97307 工作面位于矿井九七盘区,东为97306 工作面,南为矿界,西为实体煤,北为九七盘区大巷。工作面走向和倾向长度分别为1 350 m 和180 m,开采9 号煤层,煤层平均厚度1.5 m,平均倾角5°,97307 工作面试验采用切顶卸压沿空留巷技术,根据矿井地质资料可知,工作面煤层原始瓦斯含量为6.54 m3/t,瓦斯压力0.212 MPa,可解析瓦斯量2.65 m3/t,煤层无爆炸性,属Ⅲ不易自然煤层。工作面采用“Y”型通风方式,具体工作面通风系统如图1 所示,为分析沿空留巷作业时合理的瓦斯治理技术,进行工作面瓦斯治理技术的研究。

图1 97307 工作面沿空留巷通风系统示意Fig.1 Gob-side entry retention ventilation system of 97307 working face

2 瓦斯治理技术

2.1 采空区漏风治理

(1) 增压减漏。回采过程中对97213 巷、97214 巷风量调平,平衡留巷两侧压差,减少采空区漏风。调整前97213 巷配风量1 300 m3/min、97214 巷配风量为600 m3/min;逐步调整为97213巷配风量900 m3/min、97214 巷配风量为1 000 m3/min。调平前,留巷两侧平均压差40 Pa,漏风率95 m3/min,留巷段最高瓦斯浓度1%。调平后,留巷两侧平均压差28 Pa,漏风率55 m3/min,留巷最高瓦斯浓度0.6%。

(2) 封堵堵漏。97214 巷采用切顶卸压沿空留巷后,采空区封堵采用“木板+风筒布+塑料网加混凝土喷浆”进行堵漏。具有成本低、效果好的优点,相较于传统的囊袋材料,该方法极大地降低了生产成本,同时挡矸墙内瓦斯2%,墙外瓦斯浓度0.6%左右,满足了瓦斯治理的需要(图2)。

图2 采空区挡矸堵漏示意Fig.2 Stoppage of gangue and leakage in goaf

2.2 工作面瓦斯治理

根据97307 工作面的地质条件,结合煤层瓦斯赋存及沿空留巷的特征,确定工作面采用本煤层+高位钻孔+埋管抽采相结合的瓦斯治理方案,具体各项抽采措施的具体方案如下。

(1) 顺层钻孔。顺层抽采钻孔布置在97214巷巷道内,从距离切眼10 m 处开始至停采线,孔间距5±0.5 m,倾角2°,孔径94 mm,方位角133°,本煤层钻孔246 个,进尺34 440 m,具体本煤层钻孔布置方式如图3 所示。

图3 本煤层抽采钻孔布置方式示意Fig.3 Layout of coal seam extraction borehole

(2) 顶板倾向高位钻孔。在97215 巷南帮距离切眼5 m 开始施工倾向顶板倾向高位钻孔至停采线14 m 为止,钻孔设计倾角20°,切眼至355 m处开孔间距6 m,从355 开始至停采线孔间距为10 m,设计垂高21 m,设计方位角133°,设计孔径为113 mm,设计长度65 m,设计钻孔212 个(图4)。

图4 顶板倾向高位钻孔布置示意Fig.4 Layout of high hole with roof inclination

(3) 顶板走向高位长钻孔。在97214 巷口千米钻场向工作面上隅角方向施工顶板走向高位长钻孔,设计钻孔4 个,钻孔直径120 mm,设计方位角223°,最大长度632 m,层位位于走向顶板高位钻孔上方的裂隙带内,顶板走向高位定向钻孔较普通钻孔具有抽采浓度高、流量大、工程量小等特点,使用定向钻孔替代普通钻孔试验,可提高钻孔长度和使用率,减少钻孔、钻场数量,降低钻孔施工成本。走向高位长钻孔布置在钻场内,钻场尺寸为上边长度×下边长度×深度×高度=3 m×6 m×3 m×3.2 m,设置钻场间距为50 m,每个钻场内布置14 个钻孔,钻场内钻孔分上下2 层布置,上层距巷道底板1.5 m,上层钻孔与下层钻孔间的间距为0.5 m,具体钻场内长钻孔布置参数见表1,钻孔采用注浆进行封孔作业,设置封孔长度为6 m,具体走向高位长钻孔布置方式如图5 所示。

图5 顶板走向高位长钻孔布置示意Fig.5 Arrangement of high and long borehole in roof strike

表1 顶板走向高位长钻孔布置参数Table 1 Layout parameters of high and long boreholes in roof strike

(4) 采空区埋管抽采。在97215 巷道内通过横川向97214 巷道挡矸墙内埋设D457 管路,埋设间距250 m,其次在挡矸堵漏墙上每10 m 埋设一趟D100PE 管。在回采过程中,用于高位钻孔抽放的D355 管路在钻场停抽放后要及时拆断,D355管路每50 m 安装1 个D355/110 五通与D110 管路连接抽采采空区瓦斯,具体采空区埋管抽采方式示意如图6 所示。

图6 采空区埋管抽采方式示意Fig.6 Drainage mode of buried pipe in goaf

3 瓦斯治理效果分析

为有效分析97307 工作面采用“Y”型通风和各项抽采措施作用下的瓦斯治理效果,在工作面回采期间分别进行风排瓦斯量和抽采量数据的分析,并将其与邻近工作面97306 工作面采用“U”型通风同样抽采方式下的风排瓦斯和抽采量的分析,具体对比曲线如图7 所示。

图7 最大风排瓦斯和瓦斯抽采量对比曲线Fig.7 Comparison curve of gas drainage volume and gas exhaust volume

根据图7 中的数据曲线,结合工作面回采期间的观测数据可知,97307 工作面采用“Y”型通风和现有抽采方案下,回采期间回风瓦斯浓度0.5%(最高值),其中顺层钻孔抽放量为2.05 m3/min,浓度10%;顶板倾向高位钻孔抽放量5 m3/min,浓度4%;顶板高位钻孔抽放量3.55 m3/min,浓度10%;顶板走向高位长钻孔抽放量4.2 m3/min,浓度27%,工作面绝对瓦斯涌出量,抽采率为53.66%,实现了工作面瓦斯的高效抽采。

此外在97307 工作面回采期间,对工作面上隅角及回风流中的瓦斯进行实时监测,同样将其与邻近97306 工作面采用“U”型通风方式下的瓦斯浓度进行对比,具体对比曲线如图8 所示。

图8 回采期间上隅角及回风流中瓦斯浓度曲线Fig.8 Gas concentration curves in upper corner and air return during mining

分析图8 可知,97307 工作面采用“Y”型通风和现有抽采措施下,工作面回采期间,上隅角的瓦斯浓度始终小于0.4%,相较于97306“U”型通风,97307“Y”型通风上隅角瓦斯浓度较同期降低0.2%~0.3%;从图8(b) 中能够看出,“Y”型通风方式下,工作面回采期间回风流中的瓦斯浓度相较于“U”型通风方式下瓦斯浓度较同期均有不同幅度的降低。

综合上述分析可知,97307 采煤工作面采用“Y”型通风,改变了采空区瓦斯运移规律,彻底解决了高瓦斯采煤工作面上隅角瓦斯积聚问题,缓解了通风系统压力,同时改善了人员作业环境,保证了工作面安全高效回采;工作面采用切顶卸压沿空留巷技术,真正实现了无煤柱开采,少送巷道,有效缓解了矿井抽掘采衔接紧张局面,采用瓦斯综合抽采技术,有效的解决了本煤层、采空区、临近层的瓦斯问题。

4 结 语

根据97307 工作面采用切顶卸压沿空留巷的具体条件,通过分析“Y”型通风方式下的特征,设计采用“木板+ 风筒布+ 塑料网加混凝土喷浆”进行采空区漏风治理,工作面采用本煤层钻孔、顶板高位倾向钻孔、顶板高位走向长钻孔、采空区埋管等方法进行瓦斯抽采,根据工作面瓦斯抽采方案实施后的效果分析可知,瓦斯抽采方案有效解决了工作面瓦斯含量高的问题,保障了工作面的安全回采。

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